路 璐
(山西新景礦煤業有限責任公司,山西 陽泉 045000)
瓦斯抽采效果的優劣往往會影響煤礦開拓進度,甚至最終影響煤礦的安全生產[1]。針對低透氣難抽放煤層,發展出很多卸壓增透技術,其中水力壓裂技術較為成熟[2]。水力壓裂是利用高壓水將煤巖體壓裂,改變煤巖體的受力狀態,形成大量的裂縫以增加圍巖的透氣性,提高瓦斯抽采率[3]。
新景礦位于陽泉市西部,井田面積64.747km2,其中3#煤層為突出煤層,屬于煤與瓦斯突出礦井。3107底抽巷位于保安分區南翼東部,東為本區3105工作面(正掘),南為蘆南二區7206、7208工作面(已采),西為本區3107工作面(未掘),北隔采區大巷為3108工作面(未掘)。煤體瓦斯壓力 0.75~1.57MPa,瓦斯含量 7.3~17.82m3/t,透氣性系數為 0.0188~0.1377(m2/MPa2·d),為典型的高突低透煤層。
在進行水力壓裂試驗前,首先應確定煤層水力壓裂相關參數。通過對注水流量、壓力、時間等相關參數的影響效應進行數值分析,分析參數的影響規律,然后通過理論分析確定各壓裂參數。
利用顆粒離散元程序,建立松軟低透煤層水力壓裂計算模型,從而模擬壓裂參數對壓裂半徑影響規律[4],如圖1所示。編制相應的計算代碼進行數值摸擬,最后將試驗結果進行統計整理并分析。

圖1 計算模型圖

圖2 不同流量下壓裂半徑與壓裂時間擬合曲線圖
松軟低透煤巖水力壓裂半徑隨著注水時間的增加而穩定增長,注水流量對于壓裂裂紋擴展半徑也有較大的影響,大體趨勢是對于同一注水時間,注水流量越大,壓裂半徑也越大。


圖3 壓裂時間下壓裂半徑隨注水流量變化擬合曲線
壓裂半徑與注水流量為非線性正關系,當注水時間控制為某一確定值時,松軟低滲煤體壓裂半徑隨著注水時間非線性增加。
由圖2、3可見,松軟煤層壓裂后,壓裂影響半徑的變化幅度與位置、壓裂流量及壓裂時間有關。距壓裂孔越近,壓裂流量越大,壓裂影響半徑增大越明顯;壓裂時間對增大壓裂半徑也有影響,其權重較小。
(1)泵注壓力
泵注壓力Pw為:

其中:
煤層破裂壓力
Pk=3σh-3σH+σt-P0
式中:
σh-最小主應力,MPa;
σH-最大主應力,MPa;
σt-抗拉強度,MPa;
P0-孔隙壓力,MPa。
壓裂管路液柱壓力PH=H×ρ×g
式中:
H-壓裂管路高程落差,m;
ρ-壓裂液密度,kg/m3;
g-重力加速度,m/s2。
壓裂液沿程摩阻Pr=L×λ
式中:
L-管路長度,m;
λ-摩阻系數,MPa/m。
由此計算得到起裂壓力在20MPa左右,泵注壓力在25MPa左右。
(2)注水量
前置液用量按下列式計算:

式中:
V前-前置液用量,m3;
R-預計壓裂半徑,m;
r-孔眼半徑,m;
H-地層厚度,m;
φ-孔隙率,%。
當前置液用量達到設計數量時,開始計量頂替液,計算公式如下:

式中:
V替-頂替液用量,m3;
V外-孔外管道的容積,m3;
K-附加量系數,一般值為1.0~1.5;
V管-孔內管柱容積,m3。
經計算,該次壓裂孔煤層注水量約為100~120m3,實際壓裂注水量由現場情況靈活掌握。
結合3107工作面地質資料及巷道布置情況,共布置7個水力壓裂試驗鉆孔,壓裂半徑40m,設計壓裂鉆孔間距70m,1#~7#鉆孔由外向里依次布置,5#壓裂孔為1#壓裂孔和2#壓裂孔之間的補充壓裂孔,壓裂鉆孔布置平面圖如圖4所示。

圖4 3107底抽巷壓裂區域鉆孔布置平面圖
對壓裂區域進行壓裂效果考察。首先測定未壓裂區域的煤層瓦斯相關參數,對水力壓裂進行過程分析,并對壓裂區域煤層瓦斯含量、含水率等參數測定,確定水力壓裂影響半徑;然后在壓裂區域布置瓦斯預抽鉆孔,考察其抽采效果及抽采后煤層瓦斯含量,從而檢驗水力壓裂后卸壓增透效果。
3107底抽巷共完成7個壓裂孔的水力壓裂工作。各壓裂孔在壓裂試驗期間均未出現頂板掉渣現象,壓裂孔周邊圍巖有滲水現象。通過對壓裂期間壓裂鉆孔周邊圍巖滲水情況統計及分析可知:2#壓裂孔泵注壓力19MPa左右,壓裂半徑為20m以上;5#壓裂孔泵注壓力為22MPa左右,壓裂半徑為50m以上;6#壓裂孔泵注壓力為23MPa,壓裂半徑為30m以上。
通過施工水力壓裂檢驗孔判定壓裂半徑,根據鉆孔施工現象、鉆孔的瓦斯含量、含水率等參數來判定該處是否處在壓裂半徑內。使用DGC型瓦斯含量直接測定裝置測試煤樣的瓦斯含量,使用烘干法測試煤層含水率[5]。可知3#孔泵注壓力21MPa,壓裂半徑為52m左右;7#孔泵注壓力26.5MPa,壓裂半徑為47m左右。
綜合水力壓裂實施過程及檢驗鉆孔考察可得,南五底抽巷水力壓裂泵注壓力20~26MPa、注水量100m3左右時,水力壓裂影響半徑在40~50m之間。

圖5 壓裂前后鉆孔抽采濃度及純量對比圖
水力壓裂后,考察鉆孔濃度0.64%~75.4%,抽采平均濃度39.22%,相比原始煤體瓦斯抽采平均濃度11.2%提升3.3倍,其中抽采濃度小于20%的觀測數據占所有數據的24%,抽采濃度大于20%且小于40%的觀測數據占所有數據的19%,抽采濃度高于40%的觀測數據占所有數據的57%,提升幅度巨大。壓裂后考察鉆孔單孔抽采純量為0.184~31.1L/min,平均單孔抽采純量3.01L/min,單孔抽采純量相比原始煤體瓦斯平均純量1.195L/min提高2.52倍,最高提升26倍。抽采情況如圖5所示。
(1)數值模擬分析了壓裂參數與壓裂影響半徑的關系,壓裂流量是最主要的影響因素,壓裂時間次之。
(2)根據工程實況及設備性能確定了壓裂參數,泵注壓力25MPa,煤層注水量100~120m3。
(3)壓裂試驗后考察了卸壓增透效果,壓裂影響半徑40~50m,瓦斯抽采濃度提高了3.3倍,抽采量提高了2.52倍,抽采效果明顯。