趙 心 福
(上海海事大學基建處,上海 201306)
上海新華聯國際中心B區企業總部位于上海市閔行區虹橋商務核心區,地下1層為車庫,地上4層為辦公樓,其中地下車庫建筑面積約28 000 m2,地下車庫結構含后澆帶2 300延長米。
該地下結構的縱向長度達到250 m、橫向寬度約120 m,而且又處在地下水位高的上海軟土地區,結構防水要求非常高。根據現行規范,地下室外墻伸縮縫許可間距為30 m,永久性伸縮縫若按照規范要求進行設置,不可避免地會造成大量橡膠止水帶縱橫交叉排布于地下結構中,后期將會有不小的滲漏隱患,嚴重影響結構的抗震性能。
當后澆帶兩側混凝土澆筑完成后1.5個月~2個月才能完成后澆帶的施工。大大影響了后續地下室二次結構、外墻防水處理及回填的施工環節,延長了施工時間。如果按照后澆帶方法進行施工,則不能滿足業主給定的工期要求,工期風險較大,不能保證合同履約,非常不宜采用。基于以上問題的存在,本工程地下結構施工采用“跳倉法”施工技術。
“跳倉法”的可行原因是混凝土前期水化熱釋放較快,后期水化熱釋放較慢,約一周~兩周與周圍環境溫度接近。根據這個原理,可以將超大地下車庫的結構進行分區,確保每個相鄰的分區的混凝土澆筑的前后時間差在一周。這樣就可以保證前期水化熱的釋放,減少溫度的應力。另外,混凝土的材料控制和養護也非常重要,減小混凝土水化溫升與干燥收縮,增加混凝土徐變松弛效應,混凝土的抵抗拉應力被大幅度提高。整個混凝土結構封閉以后,混凝土后期的收縮應力強度完全可以被本身的抗拉應力強度抵抗。
這也就是“跳倉法”在原理上可行的原因。
本工程地下室分倉定位如圖1所示。
根據土方開挖方案中的挖土進度安排,底板施工將隨挖土的順序逐步開展,由于出土順序有先后,底板澆筑順序也有先后。從每塊底板出土完成時間上分析,可通過適當的安排,大部分底板混凝土澆筑可滿足間隔5 d~7 d的要求。

底板跳倉法施工總體安排如下:跳倉施工縫把基礎B區底板分為26個倉,根據土方施工順序,合理安排混凝土的澆筑順序,混凝土的澆筑分五次進行,順序如下:
B1區:B1-1→B1-2→B1-3→B1-4→B1-5;B2區:B2-1→B2-2→B2-3→B2-4→B2-5;B3區:B3-1→B3-2→B3-3→B3-4→B3-5。
底板以上的結構施工,根據底板澆筑順序進行后續結構流水施工,流水分區情況同底板分倉。
分倉縫施工時的收口采用鋼絲網。鋼筋采用直徑14間距150 mm進行焊接成鋼筋網片,將不銹鋼絲網綁扎在鋼筋網片上,見圖2。

分倉縫處因使用了鋼絲網進行收口,則分倉縫的表面很粗糙,無需二次鑿毛,施工前用水清洗后,就可以進行下一次的混凝土澆筑,前后兩次澆筑的混凝土粘結密實。在分倉縫處的混凝土施工時要振搗密實,澆筑完成后,分倉縫處寬度約0.5 m的范圍內要用人工進行兩遍收光。
分倉縫構造如圖3所示(以底板施工縫做法為例)。

混凝土材料選用和控制以在滿足抗壓強度下,盡可能提高抗拉應力為總體要求,主要從減小水和水泥摻量方面進行考慮,從而減少混凝土的收縮。
水泥品種和摻量是影響混凝土力學性能和混凝土溫度變形、自收縮變形和干縮變形的重要因素。影響混凝土變形和收縮的主要因素是水泥的品種和摻量。水泥的選擇,應當從水化熱、標號、細度、礦物組成等方面考慮。水泥鋁酸三鈣不應大于8%,水泥在使用時溫度應該在60 ℃以內。剩余的各項指標也要符合現行國家標準《通用硅酸鹽水泥》的規定。
混凝土的骨料選擇主要包括顆粒形狀大小、力學性能、級配、雜質含量、吸水率、含泥量等。除了粗骨料宜為5 mm~40 mm外,其他各項指標均要滿足現行《普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準》的要求。
混凝土細骨料的選擇主要包括顆粒級配、平均粒徑、細度模數等方面,其中平均粒徑宜為3.8 mm,其他各項指標均要滿足現行《普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準》的要求。
混凝土摻入粉煤灰的作用,主要是降低水化熱,防止收縮過大,還能讓和易性提高。粉煤灰宜選用滿足國家二級標準的粉煤硝灰,氧化鈣的含量在10%以內。其他各項質量指標均應滿足現行《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》要求。
減水劑應滿足現行《聚羧酸系高性能減水劑》要求。
混凝土配合比要進行多次試驗,進行試配,強度和施工性能均滿足后,才能最終確定配合比數據。混凝土配合比試配過程中,主要參考當地經驗數據。混凝土澆筑時要嚴格控制混凝土的坍落度,專人進行坍落度檢測。
澆筑時盡量降低入模溫度,宜選擇清晨或夜間進行澆筑;混凝土要密實振搗,均勻布置振點,不欠振漏振。施工縫處振搗要加強。澆筑順序嚴格遵從跳倉法原則,相鄰倉間隔7 d以上。
混凝土的養護編制混凝土養護專項方案,現場實施時由專人負責,主要采取毛氈覆蓋,灑水養護,養護時間不少于14 d。
經過項目全體人員共同努力,采用“跳倉法施工取消地下室后澆帶”方案順利在新華聯國際中心B區地下結構進行實施,地下室二次結構比計劃工期提前45 d進行,節約總工期約45 d,滿足了業主單位的工期要求,且經質量檢查,無結構裂縫及滲漏質量通病,解決了地下結構的施工難題,保證了合同工期的履約。
采用跳倉法進行地下結構施工,取消了基礎底板混凝土中的膨脹劑,取消了底板的后澆帶,節省了后澆帶施工縫模板及臨時保護和清理費用,取消地下室外墻后澆帶,外墻防水施工不需要再做技術處理,取消地下室頂板后澆帶也節省了后澆帶模板及支撐體系。經測算,通過實踐跳倉法施工節省各項人工費、材料費共計約97.94萬元,另外節約工期45 d,根據現場每天投入按6萬元計算,節約270萬元。采用“跳倉法施工”帶來的經濟效益為:97.94+270=367.94萬元。
通過本工程采用“跳倉法”施工技術,既保證了工程的安全及質量,也減少了成本,縮短了工期,有效的控制了有害裂縫的出現,實現了普通混凝土的高性能化。同時,也為類似工程采用“跳倉法”施工技術提供了依據和參考。