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羊毛灣引水工程施工I 標段引水隧洞施工通風改進方案

2019-08-07 10:15:22田旭智
陜西水利 2019年12期
關鍵詞:施工

田旭智,張 濤

(陜西省交口抽渭灌溉管理局,陜西 渭南 714000)

1 工程概況

羊毛灣引水工程是為解決乾縣縣城及石牛、臨平、新陽、漠西4 個鄉鎮(社區)嚴重缺水的重大民生工程。引水隧洞部分是該工程的關鍵控制工程,該隧洞全長7.744 km,進口位于羊毛灣水庫大壩溢洪道下游左側,出口位于臨平鎮小咸陽村境內,洞身斷面為城門洞型,最大開挖斷面尺寸為2.8 m 寬×3.2 m高,最小開挖斷面尺寸為2.3 m 寬×2.75 m 高。施工支洞位于五星村龍背溝內,全長645.63 m 與主洞在樁號4+775 處相接,洞身斷面為城門洞型,開挖斷面尺寸為4.3 m 寬×3.85 m 高。

2 施工通風技術的難點

1)隧洞開挖斷面小,最小開挖尺寸僅為2.75 m 高×2.3 m寬,洞內運輸采用三輪車作為運輸工具,三輪車的高×寬為1.2 m×1.35 m,兩側剩余空間較小,且在洞身一側必須布設水、電線路以及通風風管,很難滿足吸風管及設備安裝所占空間需求,同時機械運輸材料中容易造成風帶損壞,進一步造成風損較大,且隨著開挖距離的增加,壓入的風量明顯不足,最終導致洞內空氣質量無法滿足正常施工需求。

2)單口通風距離長,根據施工部署安排進口段單口通風距離長達2580 m,支洞上游單口通風距離長達2840.13 m,支洞下游單口通風距離長達1220.63 m,出口段單口通風距離長達2414 m。要保證相應的掘進速度對通風時間有嚴格的限制,所以具有很大的技術難度。

3 目前隧洞通風現狀及存在問題分析

工程于2014 年7 月8 日正式開工,依據工程實際特點采用三口四個工作面進行,通風方式主要以壓入式通風為主,截止2016 年6 月22 日,出口累計獨頭通風2560 m;支洞下游累計獨頭通風980m;支洞上游累計獨頭通風1350 m;進口累計獨頭通風1300 m。

經對目前各工作面洞內空氣觀測分析,出口段為土質隧洞,采用電動扒渣機開挖柴油三輪車出渣進行施工,洞內主要廢氣由運輸設備即三輪車產生,通風主要采用4 臺(FBD No5.6A)風機柔性管筒壓入式送風,2015 年5 月份在距離出口1530 m 處增設了通風豎井配合通風,有效的解決了洞內空氣質量差的問題,目前該處已實現獨頭通風2560 m,考慮到再有不足40 m將和支洞下游貫通,故出口段通風不再進行優化。

支洞上下游均為石質隧洞,采用全斷面爆破開挖,柴油三輪車出渣進行施工,洞內廢棄有爆破后產生的廢氣和三輪車產生的廢煙,通風主要采用2 臺(FBD No5.9A)風機柔性管筒壓入式送風。由于受支洞比降大、彎道多、和主洞垂直相接等因素影響,目前支洞洞內通風主要存在問題:

1)因風筒角度變化過大、多處出現褶皺、破損漏風,風筒末端的風速和風量均不能滿足施工生產要求;

2)上下游兩個工作面同時施工,施工機械在洞內的工作時間長、風能損耗大、廢氣量增加,加之洞外送風量不足,上下游煙氣出現串流的現象;

3)支洞比降大受內外氣壓差影響排煙不暢。目前支洞下游已實現獨頭通風980 m,考慮到再有不足40 m 將和出口貫通,故支洞下游通風不再進行優化;支洞上游已累計獨頭通風1350 m,洞內空氣已嚴重不能滿足施工生產,考慮到后續該工作面仍有1500 余米的掘進任務,因此必須對該處的通風方式進行優化改進以滿足施工生產要求。

進口段為石質隧洞,采用全斷面爆破開挖,柴油三輪車出渣進行施工,洞內廢棄有爆破后產生的廢氣和三輪車產生的廢煙,通風主要采用2 臺(FBD No5.6A)風機柔性管筒壓入式送風。目前累計獨頭通風1300 m,因只在洞口位置架設了兩臺(FBD No5.6A)風機,隨著掘進的長度加大,風筒的長度加長,風速和風量降低,洞內廢氣排出困難。該工作面仍有1500 余米的掘進任務,因此必須對該段通風方式進行優化改進。現有通風設備參數見表1。

表1 現有通風設備參數表

4 通風方案改進優化

在本次工程隧洞施工中,通風方法主要采用管道法(一般有管道法,巷道法、機械法等),而管道法按照其送風方式又分為壓入法、吸出法、混合法三大類,各種送風方式各有優缺點。吸出法的優點是施工工作面的廢氣及粉塵能夠得到快速凈化,并且凈化質量較高,但是通風機需要根據工作面頻繁地移動,噪聲污染較大,管道極易漏風,并且會造成重復污染;壓入法的優點主要表現在排除廢氣及粉塵的速度較快,在安裝拆卸過程中更為簡單、易操作,缺點主要是空氣輸入需全部通過通風管;混合法雖然是施工隧洞通風中最佳的,空氣質量好、速度快,但由于羊毛灣洞室斷面過小,不滿足該方案的實際運用條件。根據羊毛灣隧洞的現場實際情況,綜合考慮各種不利因素,采用壓入法通風方案合理可行。

4.1 通風量分析

隧洞施工通風應能滿足洞內各項作業所需要的最大通風量,風量按每人每分鐘供應新鮮空氣3 m3計算,一般采用內燃機械作業時,功率為1 kW 供風量不小于3 m3/min,風速在全斷面開挖時不小于0.15 m/s,坑道內不小于0.25 m/s,但均不應大于6 m/s。根據實際情況及以往施工經驗在洞室獨頭掘進時,采用電雷管起爆,工作面在爆炸的瞬間及之后數分鐘內,被爆破產生的污染氣體及粉塵僅是距工作面40 m 左右的隧洞空間。如果能及時采取有效措施, 將污染氣體及粉塵控制在爆破后所延伸的范圍內,則很大程度能減少除塵排煙所需的風量,極大的縮短通風時間,且可減輕或避免廢氣及粉塵污染整個隧洞空氣。

4.2 風量計算

隧洞內所需風量按照下列幾種計算方法進行計算,并取計算結果的最大值作為供風的標準。

4.2.1 按滿足在洞內進行各項作業所需要的最大通風量計算

式中:q 為按每人每分鐘供應新鮮空氣3 m3計算;m 為同時工作人數,取m=15 人;k 為風量備用系數,取k=1.2。

經計算,Q1=54.0 m3/min。

4.2.2 按稀釋內燃機械作業計算工作面風量

式中:a 為1 kW 供風量3 m3/min;K1為內燃機功率有效系數,K1=1.0;K2為內燃機工作系數,K2=1.0;∑N 為內燃機功率之和,∑N=6×16.2=97.2 kW。

經計算,Q2=291.6 m3/min。

4.2.3 按允許最低平均風速計算

式中:A 為隧道開挖斷面面積,取A=7.5 m2;V 為允許最小風速,取 V=0.15 m/s。

經計算,Q3=67.5 m3/min。

4.2.4 按照爆破后稀釋有害氣體達到允許濃度計算

采用壓入式通風,工作面需要風量:

Q4=[7.8×(GA2L2)1/3]/t

式中:t 為通風時間,取t=30 min;G 為爆破所用最大炸藥量,取G=55 kg;A 為隧道斷面面積,取 A=7.5 m2;L 為空氣質量滿足下一循環施工長度,取L=40 m。

經計算,Q4=44.31 m3/min。

4.2.5 通風設計量選取

依據計算選取上面四種計算中最大值作為通風設計量,即取風量Q=300 m3/min。

根據施工安排單口掘進最大長度按L=1000 m。

風管漏風系數Pc=1/(1-β)=3,通風機供風量Q供=PcQ,則Q供=PcQ=3×300=900 m3/min,取 Q供=900 m3/min。

4.3 管道阻力系數

風阻系數Rf=6.5αL/(5D),摩阻系數α=λρ/8=0.00225 kg/m3,取風管(軟管)直徑D=0.6 m。

則Rf=6.5αL/(5D)=6.5×0.00225×1000/(5×0.6)=4.875。

4.4 管道阻力損失

管道阻力損失:

式中:Qj為通風機供風量,取設計風量Qj=Q供=900 m3/min;Qi為管道末端流出風量,取Qi=Q2=300 m3/min;HD為隧道內阻力損失,取 HD=60 Pa;H其他為其他阻力損失,取 H其他=50 Pa(支洞 H其他=50+555=605 Pa)。

1)隧道進口管道阻力損失:

2)隧道支洞管道阻力損失:

4.5 隧洞風機全壓

1)進口隧洞風機全壓:

2)支洞口風機全壓:

4.6 風機功率計算

式中:Q 為風機供風量;H 為風機工作風壓;K 為功率儲備系數,取1.05;η 為風機工作效率,取90%;

1)進口隧道風機功率計算:

W=QHK/(60η)=900×475.625×1.05/(60×0.9)=8.323kW

2)支洞隧道風機功率計算:

W=QHK/(60η)=900×980.625×1.05/(60×0.9)=17.16kW

4.7 通風機選擇

通風機選擇配置主要依據風壓、風量以及功率。結合羊毛灣隧洞工施工實際,選用軸流式通風機,因其體積小,安裝簡單方便,效率也高,但噪音較大,現場實際使用風機與優化后理論風機參數對照見表2。

表2 實際使用風機與理論風機參數對照表

5 通風方案的實施

經計算分析,目前支洞口和進口所架設的風機實際風機流量不能滿足理論流量,需在進口和支洞口再各增加一臺同型號風機(進口FBD No5.6A 型號一臺,支洞FBD No5.9A 型號一臺,具體布設見圖1、圖2)。

圖1 進口通風系統優化布設平面示意圖

圖2 支洞通風系統優化布設示意圖

考慮到兩個工作面將來獨頭供風均要超過2500 m,為保證因通風距離長風壓降低,在兩個口進尺1000 m 處各架設風機一臺串聯接力供風,同時為加快洞內廢氣的出排,采取每隔100 m 增設局扇混合式通風。

設備預算見表3。

表3 羊毛灣引水工程隧洞通風優化所需設備預算

6 施工通風管理

1)通風管的安裝必須平順、接頭嚴密,彎管半徑不小于風管直徑的3 倍,風管采用軟質橡膠管,如有破損及時修理或更換,加強日常維修管理工作。

2)安設在洞口的風機要距離洞口20 m 以外的上風向,盡量避免發生污風循環;出風管靠近作業工作面的距離小于15 m。

3)定期測試隧洞內通風風壓、風速、風量,檢查通風設備的供風能力和線路連接,作業過程中做好通風灑水防塵措施,搞好個人防護。

4)進口、支洞工區配置專職安全人員對現場通風情況及時定期進行檢測,根據檢測結果,對通風系統作出優化調整,最終必須保證洞內溫度不得高于30℃、一氧化碳(CO)小于30 mg/m3;二氧化碳(CO2)濃度按體積計算小于0.5%;氮氧化合物(NO2)小于 5 mg/m3~8mg/m3;甲烷(CH4)按體積計算小于 0.5%。

5)按照隧洞通風設計要求安裝主風機,輔助風機安裝在洞內新鮮氣流中,通風機裝置安設牢固、安全,當發生風機故障時能自動停機,通風管每節長度控制在20 m。

6)因為該項目進口、支洞獨頭掘進距離較長,洞內運輸設備所采用的三輪車較多,運輸過程中排放的廢氣和產生的粉塵量較大,隧洞開挖采用爆破方式所產生的有害氣體和粉塵也較多。為了避免對洞內作業人員造成人身傷害,若發現不符合廢氣和粉塵排放標準,應立即采取有效的處理措施,以滿足人身健康安全和環境保護的要求。

7 結語

本工程屬于長距離小斷面引水隧洞,在施工作業時,面對洞內的空氣輸送,不斷的優化通風方案,采取有效的處理措施,在洞內外布設風機,洞內通過距離不斷串聯接力風機,為施工提供有利條件,也為施工作業提供了人身健康安全和環境保護,達到了安全可靠、經濟最優的目的,對于類似工程具有參考意義。

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