邢建,高志彬,楊科彪,王郡成,劉志紅
(1.青島理工大學機械與汽車工程學院,山東青島 266520;2.北汽福田股份有限公司諸城奧鈴汽車廠,山東濰坊 262200)
商用車作為重要的生產運輸工具,使用途中難免遭遇惡劣工況,因此生產安全可靠的商用車成為了車企不斷追求的目標。排氣系統是整車底盤系統的重要組成部分,它一端與發動機通過螺栓連接,另一端與車身及車架柔性連接。發動機作為整車主要的激勵源之一,振動激勵會通過排氣系統傳遞到車身,造成駕駛室內振動噪聲過大,影響整車的乘坐舒適性。了解其動態特性對優化整車NVH性能十分必要[1]。其中,模態及動剛度作為排氣系統的主要NVH性能,需要重點關注。
本文作者通過對某商用車排氣系統建立有限元模型,分別對排氣系統進行模態分析[2],對排氣支架進行動剛度分析,對排氣支架進行優化設計,確定符合要求的設計方案。
商用車排氣系統較短,為提高準確性,將部分車架與排氣系統整體建模。排氣系統由法蘭、波紋管、排氣支架、排氣制動閥、排氣管、消聲器及催化器總成和排氣尾管組成[3]。以某商用車為例,建立的排氣系統數模如圖1所示。

圖1 排氣系統數模
使用HyperMesh軟件建立排氣系統有限元模型。首先對整體模型進行幾何清理,在不影響精度的情況下,抽取中面后去掉模型中的圓角、倒角及小孔等[4]。車架縱梁、排氣支架、車架橫梁、排氣管、消聲器及催化器均用片體單元模擬,單元尺寸大小為10 mm×10 mm;法蘭采用實體單元模擬,單元尺寸大小為5 mm×5 mm×5 mm。由于發動機部分與排氣系統熱端連接,建模過程中,將發動機簡化為剛性體,整體加載垂向4g重力加速度。螺栓連接用rigid單元模擬,實體焊縫用seam單元模擬,波紋管用cbush單元模擬,并賦予局部坐標系,消聲器及催化器總成配重用mass單元模擬。排氣系統分析模型節點數121 643,網格數290 469。有限元模型如圖2所示。

圖2 排氣系統有限元模型
對建立的有限元分析模型車架縱梁截取段約束123456自由度,計算0~200 Hz頻率范圍內的約束模態。為防止排氣系統與發動機共振,依據行業標準,排氣系統一階模態需避開發動機怠速頻率,此發動機怠速為750 rad/min,對應怠速頻率為25 Hz。將有限元模型導入Nastran求解器中進行求解,將得到的*.op2結果文件導入HyperView后處理軟件中查看排氣系統模態振型及頻率。排氣系統一階橫向擺動模態為27.2 Hz,第一階垂向擺動模態為28.8 Hz,均避開發動機怠速頻率,符合模態要求。排氣系統一階擺動模態結果云圖如圖3、圖4。

圖3 一階橫向擺動模態

圖4 一階垂向擺動模態
1.4.1 建立動剛度模型
對于排氣系統而言,排氣支架的剛度對于汽車車內噪聲有重要影響[5]。為實現良好的隔振性能,需要對排氣支架進行動剛度分析,計算排氣支架是否滿足動剛度性能要求。排氣支架通過螺栓與車身連接,排氣支架動剛度除了與排氣支架本身的剛度有關,還與連接的車架剛度有關,因此截取部分車架與排氣支架進行聯合建模仿真分析。截取上述部分有限元模型,共得到節點數75 063,網格數194 759。選用Nastran求解器中的頻響分析模塊進行動剛度分析,計算時將車架4個端部的123456自由度約束住,在支架與橡膠塊連接處設置前、中、后3個激勵點,并分別施加X、Y、Z3個方向的單位力。通常只需要掃頻計算0~500 Hz內的振動頻率,但為了提高剛度分析的準確性,一般設置結構模態計算頻率范圍上限為掃頻范圍上限的1.5倍,故此次設置0~750 Hz的頻率范圍進行分析計算。動剛度分析模型如圖5所示。

圖5 動剛度分析模型
1.4.2 結果分析
將Nastran求解器求解文件*.pch文件導入后處理軟件HyperGraph中,以前、中、后排氣支架作為激勵點,輸出各掃頻激勵方向的加速度響應,查看各加速度響應曲線。計算加速度-頻率曲線。分析結果如圖6—圖8所示。

圖6 改進前前排氣支架動剛度分析結果

圖7 改進前中間排氣支架動剛度分析結果

圖8 改進前后排氣支架動剛度分析結果
在20~150 Hz范圍內,加速度響應曲線峰值點越接近目標值曲線,排氣支架動剛度越低,排氣系統共振風險越大。計算平均動剛度高于目標值則合格,低于目標值則存在共振風險。綜合上述兩點考慮,通過與目標值曲線對比,在相同頻率下,前、中、后支架X、Y向加速度均在目標值以下,全部符合要求,Z向加速度均在目標曲線附近,需進一步分析。通過分析動剛度發現前排氣支架Z向平均動剛度以及中間排氣支架Z向平均動剛度均低于根據標桿車設置的動剛度目標值500 N/mm,前排氣支架和中間排氣支架的X、Y向平均動剛度值均大于500 N/mm,后排氣支架平均動剛度值全部符合要求。
由各排氣支架的動剛度的分析結果可知,需要對前排氣支架和中間排氣支架進行結構改進來增加排氣支架Z向動剛度。將前排氣支架厚度由4 mm增加到4.5 mm,在支架右側增加10 mm翻邊;中間排氣支架厚度由4 mm增加到4.5 mm,兩側翻邊分別由原來的7 mm抬高到13 mm;支架寬度加寬10 mm,由56 mm增加到66 mm。改進方案如圖9、圖10所示。

圖9 前排氣支架優化改進

圖10 中間排氣支架優化改進
對上述優化方案再次進行仿真分析,優化后前排氣支架Z向動剛度值為538.3 N/mm,中間排氣支架Z向動剛度為503.6 N/mm,均高于標桿車設置的剛度目標值500 N/mm,改進后的排氣支架動剛度全部符合要求[6]。優化后計算加速度-頻率曲線分析結果如圖11—圖13所示。

圖11 改進后前排氣支架動剛度分析結果

圖12 改進后中間排氣支架動剛度分析結果

圖13 改進后后排氣支架動剛度分析結果
通過優化前后對比發現,重新設計的排氣支架動剛度明顯提升,可降低排氣系統的振動,有效提高整車NVH性能。優化前后排氣支架動剛度值對比如表1所示。

表1 優化后排氣支架動剛度值對比
在車身設計初期需要考慮各系統結構以及連接點的合理布置,分析車身關鍵接附點的動剛度可以有效預測各接附點動態特性,為整車NVH分析提供參考。為了改進排氣支架動剛度,結合模態與頻率響應分析方法,通過改變部件的結構與厚度來達到改善排氣支架動剛度的目的。在設計初期,使用有限元軟件參與正向開發,可以提前發現設計中的潛在問題,縮短開發周期,提高效率。