李俊堂
低滲透煤層液態CO2壓裂增透研究
李俊堂
(山西離柳焦煤集團有限公司,山西 呂梁市 033000)
針對高瓦斯低的難題,滲透煤層抽采效率低,以山西某煤礦為實驗礦井,基于液態CO2壓裂本構模型,采用FLAC數值模擬軟件對液態CO2壓裂后的影響區域進行分析,確定了鉆孔間距,并根據模擬結果進行了應用分析,研究結果表明,液態CO2爆破壓裂最優的鉆孔爆破間距為8.5 m;液態CO2爆破后具有很好的消突效果,爆破后瓦斯抽采濃度增加了45.7%;液態CO2爆破后,煤層透氣性大幅提高,煤層透氣性系數提高了 18.3倍。
煤礦安全;液態CO2;數值模擬;壓裂增透
我國煤層開采已進入深部開采階段,最大開采深度已達1400 m,深部開采面臨“三高一低”的問題,煤層透氣性低,瓦斯抽采難度增大,而卸壓增透技術是解決低滲透煤層的有力武器[1-4]。
對于卸壓增透技術,國內外眾多學者進行了大量的研究。龐成[5]采用水力壓裂技術在白皎煤礦進行了應用,針對該礦的地質特征以及煤層賦存條件,分析了水力壓裂的力學機制,通過模擬計算了該礦的水力壓裂技術參數,并進行了現場應用,水力壓裂后,單孔瓦斯抽采量是非壓裂區域的6.7倍,同時,水力壓裂半徑可達到80 m以上,水力壓裂后瓦斯抽采鉆孔施工量減少了33%,施工時間得到大幅降低;鄭迅[6]以丁56~22240工作面為試驗工作面,針對該工作面長期瓦斯異常現象,采用深孔松動爆破技術進行瓦斯治理,闡述了深孔松動爆破治理瓦斯機理,并給出了深孔松動爆破鉆孔裝藥流程,松動爆破后該工作面風巷瓦斯濃度保持在0.32%左右,且在工作面回采過程中,沒有出現瓦斯異常現象;張建軍等[7]針對煤礦煤層低滲透的問題,采用液態CO2技術進行壓裂,闡述了液態CO2爆破增透機理,并對壓裂過程中裂隙發育特征進行了分析,研究結果表明,液態CO2增透技術可以產生高壓氣體、沖擊波,液態CO2增透爆破最終形成以爆破孔為中心的粉碎區、破裂區和震動區3個 區域。
以上學者針對低滲透煤層卸壓增透技術主要采用的是松動爆破、水力壓裂、液態氮氣壓裂3種方法,前2種壓裂技術存在一定安全隱患,第3種方法由于其吸附性弱于甲烷,因此,效果極差,本文以山西某礦為試驗礦井,采用液態CO2技術進行壓裂增透。
CO2氣相壓裂增透技術主要是CO2由液態轉變為氣態的過程中體積迅速變大,讓煤層產生裂隙并且進一步發育,使得煤層中的瓦斯流通通道進一步增多,流速加快。在CO2由液態變為氣態的瞬間,能夠使得煤層產生大量裂隙,煤層中被壓實的裂隙重新被打開,煤層滲透率、透氣性得到有效提高,煤層中吸附狀態的瓦斯大量轉變為游離狀態的瓦斯。同時,CO2吸附能力大于瓦斯吸附能力,瓦斯被CO2置換出來,瓦斯通過裂隙流出,極大地降低了煤層中的瓦斯含量[8-16]。其裝置結構如圖1所示。

圖1 CO2壓裂系統
采用FLAC數值模擬對CO2壓裂裂隙發育特征進行數值模擬。壓裂模型為50 m×35 m×5 m。在模型中心位置布置壓裂鉆孔,壓裂鉆孔設置為97 mm,壓裂鉆孔設置長度為20 m,裝入CO2的量為1.5 kg,瞬時最大沖擊力為300 MPa,相關參數煤層容重為1.42 g/cm3,剪切模量為0.48 GPa,煤層內聚力為1.1 MPa,煤層單軸抗拉強度為0.58 MPa,煤層體積模量為1.39 GPa。

圖2 模型建立
數值模擬結果如圖3所示。

圖3 數值模擬結果
由圖3可知,當爆破鉆孔的間距為12 m時,由于爆破沖擊半徑小于6 m,因此,大部分煤層沒有受到液態CO2的沖擊,煤層沒有受到影響,沒有起到壓裂作用;當爆破鉆孔間距為10 m時,爆破有效區域大幅度提高,僅有很小的一部分沒有受到影響;當爆破鉆孔的間距為8 m時,整個煤層區域全部被液態CO2沖擊波影響,爆破區域不存在未被壓裂的區域,效果較好。綜合以上模擬結果以及鉆孔施工量的成本問題,將爆破鉆孔布置為8.5 m時,就可以達到最好的壓裂效果[12-17]。
按照數值模擬的結果進行鉆孔布置,鉆孔直徑設置為97 mm,鉆孔深度為60 m,具體布置如圖4所示,壓裂裝置如圖5所示。
(1)消突效果。壓裂過程中對工作面巷道瓦斯進行實時監測,其數據如表1所示。由表1可知,工作面進行CO2爆破后,其1值多在0.37~0.41 mL/(g?min1/2),值多集中在1.8~2.1 kg/m之間,瓦斯含量為6.49 m3/t。說明進行CO2爆破后具有很好的消突效果。

圖4 鉆孔布置

圖5 壓裂裝置

表1 監測數據
(2)增透技術。對CO2壓裂后瓦斯抽采濃度進行分析,爆破后瓦斯抽采濃度增加了45.7%,經分析,CO2爆破后,產生大量的裂隙,同時,吸附狀態的瓦斯轉變為游離狀態的瓦斯,這些瓦斯經爆破產生的裂隙進入瓦斯抽采巷道里,同時,CO2的吸附能力明顯高于甲烷,使得瓦斯抽采保持高水平狀態。
(3)煤層滲透率。液態CO2壓裂結束后對壓裂后的煤層透氣性進行測試分析,發現煤層透氣性由壓裂前的0.068 m2/(MPa2?d)升高到壓裂后的1.25 m2/(MPa2?d),煤層透氣性系數提高了18.3倍,保證了瓦斯抽采效果。
基于液態CO2壓裂本構模型,采用FLAC數值模擬軟件對液態CO2壓裂后的影響區域進行分析,確定了最佳鉆孔間距,并根據模擬結果進行了應用分析,得出以下結論:
(1)運用數值模擬以及有效鉆孔間距理論,得出最優的鉆孔爆破間距為8.5 m。
(2)液態CO2爆破后具有很好的消突效果。
(3)爆破后瓦斯抽采濃度增加了45.7%,CO2爆破后,產生大量的裂隙,同時,吸附狀態的瓦斯轉變為游離狀態的瓦斯,這些瓦斯經爆破產生的裂隙進入瓦斯抽采巷道里,同時,CO2的吸附能力明顯高于甲烷,使得瓦斯抽采保持高水平狀態。
(4)液態CO2爆破后,煤層透氣性由壓裂前的0.068 m2/(MPa2?d)升高到壓裂后的1.25 m2/(MPa2?d),煤層透氣性系數提高了18.3倍。
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(2018-12-06)
李俊堂(1964—),男,主要從事煤礦安全的研究與管理工作,Email:3042994613@qq.com。