賈偉杰
小曲率側(cè)鉆工藝在礦山帷幕注漿中的應(yīng)用研究
賈偉杰
(華北有色工程勘察院有限公司,河北 石家莊 050021)
針對礦體埋深較深、所處地層高角度裂隙發(fā)育且須在井巷工程內(nèi)施工的特殊帷幕注漿工程,傳統(tǒng)礦山止水帷幕鉆探、注漿等施工工藝已不能滿足要求,在此基礎(chǔ)上研發(fā)了小曲率側(cè)鉆設(shè)備及其施工工藝,并通過工程實施,證明了小曲率側(cè)鉆工藝在礦山帷幕注漿中的適用性,它對于井巷自身穩(wěn)定性、減少鉆探工作量、揭露導(dǎo)水裂隙、保證注漿效果等方面具有重大意義。
小曲率;側(cè)鉆工藝;柔性鉆桿;帷幕注漿
采用帷幕注漿的方式進(jìn)行大水礦山的地下水治理已經(jīng)成為一套經(jīng)過實踐證明切實有效的、常用的地下水治理技術(shù)[1-5]。目前采用帷幕注漿技術(shù)成功治理礦山地下水患的礦山實例越來越多,傳統(tǒng)的礦山帷幕技術(shù)發(fā)展日趨成熟。但是,隨著礦體逐步開采,礦體埋深越來越大,開采難度逐步提高,出現(xiàn)了礦體埋深較深、所處地層高角度裂隙發(fā)育且須在井巷工程內(nèi)施工的特殊帷幕注漿工程,上述條件下的帷幕注漿工程其技術(shù)要求更高,施工難度更大。傳統(tǒng)礦山止水帷幕鉆探、注漿等施工工藝不能解決上述技術(shù)難題。
云南某礦區(qū)地勢陡峻,“V”形河谷發(fā)育,礦區(qū)最高山脈標(biāo)高為2194 m,礦區(qū)河谷最低侵蝕基準(zhǔn)面河床標(biāo)高為887 m,相對高差1315 m,比降25.2%。由于礦區(qū)陡峭的地勢,在地表沒有實施帷幕注漿工程的施工場地,該工程的施工鉆機平臺均布置在巷道內(nèi)(鉆窩尺寸6 m×6 m×15 m),采用《礦山帷幕注漿規(guī)范》(DZ/T 0285—2015)中的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),帷幕鉆孔間距控制在8~12 m,即鉆窩間距控制在8~12 m[6],考慮施工鉆窩尺寸,無法在巷道內(nèi)實現(xiàn)密集布置施工鉆窩。另外,受礦區(qū)構(gòu)造影響,地層圍巖高角度裂隙發(fā)育,裂隙發(fā)育傾角大多在60°~85°范圍內(nèi),帷幕注漿施工中采用垂直鉆孔,地層裂隙揭露概率低,漿液擴(kuò)散范圍受限,注漿堵水效果難以保證[7-8]。
在上述背景條件驅(qū)動下,研發(fā)了小曲率側(cè)鉆工藝,小曲率側(cè)鉆工藝主要以特殊鉆進(jìn)設(shè)備為研究對象,通過特殊工藝最終實現(xiàn)快速、大角度偏斜鉆進(jìn)的目的。該項工藝主要包括自主研發(fā)的鉆進(jìn)設(shè)備及相關(guān)施工工藝兩大部分。
小曲率側(cè)鉆的核心設(shè)備主要包括造斜導(dǎo)向鉆具及穩(wěn)斜鉆具兩大部分。
(1)造斜導(dǎo)向鉆具。造斜導(dǎo)向鉆具由外部管狀固定方向的導(dǎo)向套(見圖1)、內(nèi)部萬向的柔性鉆桿(見圖2)兩部分組成。導(dǎo)向套單節(jié)的類型有連接套、上導(dǎo)向套、普通導(dǎo)向套、下導(dǎo)向套4種,其整體通過各類單節(jié)按一定順序由特殊結(jié)構(gòu)掛鉤相互連接而成(個數(shù)由造斜頂角度數(shù)決定),相鄰兩節(jié)導(dǎo)向套呈“V”形接觸,使彎曲方向具唯一性。

圖1 導(dǎo)向套

圖2 造斜柔性鉆桿
(2)穩(wěn)斜鉆具。穩(wěn)斜鉆具主要包括柔性鉆桿。柔性鉆桿是由球頭、球座、鎖母等構(gòu)成,分別見圖3、圖4。

圖3 穩(wěn)斜柔性鉆桿結(jié)構(gòu)

圖4 穩(wěn)斜柔性鉆桿
小曲率側(cè)鉆工藝包括造斜鉆進(jìn)及穩(wěn)斜鉆進(jìn),其工作原理為:造斜時,造斜鉆具在主孔內(nèi)時,導(dǎo)向套之間的“V”形接觸在重力作用下呈張開狀態(tài),形成“V”形開口。當(dāng)造斜鉆具下至設(shè)計造斜點時,在鉆壓的作用下,“V”形開口閉合,此時造斜鉆具即可形成固定方向的彎曲狀態(tài)。由于相鄰導(dǎo)向套均呈“V”形接觸,使得造斜鉆具彎曲狀態(tài)得到延續(xù),因此造斜鉆具能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)彎曲造斜鉆進(jìn)(見圖4)。在造斜過程中導(dǎo)向套工具面角固定,自身不發(fā)生轉(zhuǎn)動,由導(dǎo)向套內(nèi)的柔性鉆桿將動力傳導(dǎo)至鉆頭。由于各相鄰導(dǎo)向套之間的“V”形接觸呈固定夾角(最大值1.5°),因此即可通過導(dǎo)向套節(jié)數(shù)累加得出造斜鉆具的造斜能力,也即造斜鉆進(jìn)時根據(jù)造斜鉆具進(jìn)入分支孔造斜段的長度就可確定分支孔的造斜頂角度數(shù)。利用導(dǎo)向套進(jìn)行小曲率偏斜時,導(dǎo)向套累加數(shù)為30節(jié)(最大造斜頂角為45°)時,分支孔造斜段軌跡頂角基本能夠達(dá)到設(shè)計值30°。
造斜結(jié)束后,提升造斜鉆具,下入穩(wěn)斜鉆具,穩(wěn)斜鉆具中的柔性鉆桿各單節(jié)之間可在一定角度下朝任意方向(萬向)彎曲(見圖5),利用柔性鉆桿的這種特性穩(wěn)斜鉆具可順利通過造斜段,同時依靠花鍵裝置實現(xiàn)扭矩的傳遞,并在鉆壓、泵量、泵壓等工藝參數(shù)綜合作用下,使穩(wěn)斜鉆具保持造斜孔末端的頂角和方位角繼續(xù)鉆進(jìn),最終形成各項指標(biāo)滿足設(shè)計要求的鉆孔。
小曲率側(cè)鉆工藝于2016年首次運用于該礦區(qū)南部帷幕試驗工程中,采用單排等距的方式布置在巷道內(nèi),共布置垂直注漿孔3個,間距為30 m;采用小曲率工藝施工分支孔頂角為30°,長度為40 m(見圖5);檢查孔2個,主要檢查在小曲率側(cè)鉆工藝實施條件下的注漿效果。

圖5 小曲率側(cè)鉆分支孔垂向
通過近一年的應(yīng)用研究,利用小曲率側(cè)鉆工藝成孔48個,合格率達(dá)到了100%,具體軌跡見圖6。通過該工藝的實施,揭露了更多高角度裂隙,較傳統(tǒng)工藝,注漿量大幅度提升(見表1),在后期檢查孔實施過程中,發(fā)現(xiàn)了大量的漿液結(jié)石體,表明漿液擴(kuò)散效果良好,帷幕質(zhì)量可靠。
通過注漿效果對比,小曲率側(cè)鉆工藝實施分支孔無論從單位注漿量還是單位固體注入量都比傳統(tǒng)直孔要大,可見小曲率側(cè)鉆工藝在該礦區(qū)揭露裂隙率是可觀的。

表1 注漿效果對比
(1)通過該工藝實施,加大了垂向鉆孔間距,由傳統(tǒng)意義的8~12 m增加到了30 m,有效減少了鉆探工作量,達(dá)到了降低成本,提高施工質(zhì)量的 目的;
(2)井巷帷幕施工中大幅降低了井巷內(nèi)的鉆窩工程量,保證了巷道自身穩(wěn)定性,為井巷內(nèi)施工大型帷幕創(chuàng)造了便利條件;
(3)該工藝鉆孔偏斜約30°,能夠切穿地層中各種角度的導(dǎo)水裂隙,有效保證漿液的擴(kuò)散,從而保證帷幕的注漿效果。
[1] 韓貴雷.“魚刺型”鉆孔改性黏土帷幕注漿工藝試驗研究[J].金屬礦山,2018(9):69-73.
[2] 薛曉峰,許進(jìn)鵬.湖泥混合漿液的性能對其初凝時間的影響[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2018,38(4):79-81.
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(2019-04-12)
賈偉杰(1980—),男,河北石家莊人,高級工程師,主要從事礦山防治水技術(shù)研究,Email:34870412@qq. com。