朱華,劉歡,趙永利,曾鳳玲
(新疆油田公司石西油田作業區,新疆 克拉瑪依 834000)
硫化氫是一種無機化合物,化學式為H2S。正常情況下是一種無色、易燃的酸性氣體,濃度低時帶惡臭,氣味如臭蛋,濃度高時反而沒有氣味,也是一種急性劇毒,吸入少量高濃度硫化氫可于短時間內致命。低濃度的硫化氫對眼、呼吸系統及中樞神經都有影響。油田天然氣中如含有一定量的硫化氫,則會對生產和人身帶來安全隱患,為確保天然氣中的硫化氫含量合格(H2S ≤20mg/m3),消除硫化氫對輸送管路、設備等造成腐蝕而帶來的安全隱患,需要對天然氣進行脫硫處理。
從天然氣中脫除H2S 及有機硫有很多方法,從脫硫采用介質的物理表觀性質來說,有濕法與干法兩大類。
(1)濕法。濕法包括吸收法和濕式氧化法,以醇胺吸收為代表的化學吸收法已在工業大量應用,吸收法本質上是對氣體中的H2S 進行提濃,該法工藝本身存在腐蝕、溶液降解及發泡等操作困難;濕式氧化法脫硫效率高,可將H2S 一步轉化為單質硫,但廉價、高效、易再生、組成簡單、穩定性好的脫硫劑是濕式氧化法發展的難點。雖然濕法工藝脫硫負荷高,但由于工藝流程長、輔助支援系統復雜、投資高、能耗大,不適合脫除低壓、低含硫天然氣。
(2)干法。干法脫硫則包括氧化鐵法、活性碳法、分子篩法、離子交換法、電子柬照射法、膜分離法、生化法等。干法工藝通常適用于低含硫天然氣處理,雖然大部分干法工藝所用脫硫劑均不能再生,但具有流程短、輔助支援系統簡單、操作彈性大、脫除程度高、能耗小、投資低等優點,特別適用于氣體精細脫硫。干法工藝大多是利用固體脫硫劑吸收或者是轉化作用,將H2S 變成單質硫或者形成其他固體化合物。
在研究石西油田伴生氣壓力低(0.20 ~0.40MPa),H2S 含量低(130.00mg/Nm3),有機硫少,含重烴少(C5 及以上組分體積百分比小于2%),氣量不大10×104Nm3/d 等情況下,采用濕法脫硫不僅工藝流程長、輔助支援系統復雜,而且投資高、能耗大,不宜采用,而應采用干法脫硫。干法脫硫的缺點是脫硫劑可以再生,但是再生困難,過程不易控制,脫硫劑裝填與更換勞動強度大。
CT8-4 系列脫硫劑由四川天然氣研究院針對天然氣脫硫研制,以氧化鐵為基料研制,有CT8-4、CT8-4A 及CT8-4B 三種,近年又開發了CT8-6 脫硫劑,硫容高達30%以上。工業常用的是CT8-4B,主要差別是CT8-4B 不宜再生,但價格便宜。

FeS2具有燃點低,可在空氣中自燃的特性,與O2發生氧化還原反應又還原為Fe2O3,這一燃燒過程就是脫硫劑的再生過程(直接注入空氣即可),這一過程必須嚴格控制,否則將會燃燒成明火,損壞設備及脫硫劑,造成安全事故。同時脫硫劑再生不僅中斷脫硫過程,而且再生過程中析出的硫也易使床板結垢。
考慮到干法脫硫再生困難,過程難以控制,所以不采用再生工藝,采用CT8-6 脫硫劑,脫硫裝置主要設備有前端分離器1 臺、脫硫塔2 座,主要公用條件是冷卻水上水系統及污水排放系統。脫硫工藝流程如圖1。

圖1 CT8-4 系列脫硫工藝流程
石西油田來伴生氣,壓力0.2 ~0.3MPa,氣量10×104Nm3/d,先經過高效旋流分離器分離,再通過新建的脫硫裝置脫硫,脫硫后的天然氣經增壓、冷卻、分離、脫水后外輸至石西氣站。
脫硫工藝采用二脫硫塔串并聯操作。脫硫工程首次開工時,可先開第一塔,待第一塔尾氣硫含量超過標準時,與第二塔串聯,在第二塔穿透前,更換第一塔脫硫劑,作為新的第一塔使用,雙塔倒換操作,從而即可保證脫硫劑的硫容又可保證脫硫產品氣的質量,脫硫劑更換可在不停車的條件下進行。脫硫劑用量,11 噸/年。單塔有效容積:12.56m3。10 個月更換一次,更換下來的脫硫劑可拉運至站外進行安全處理。脫硫裝置的塔底廢液經管道排入已建凝析油罐。
石西油田脫硫裝置在投產后,經3 次檢測伴生氣中H2S 含量經脫硫裝置處理后大幅降低,外交氣硫化氫含量為0.32mg/m3,效果明顯。表1 為石西油田脫硫裝置效果檢測表。

表1 石西油田脫硫裝置效果檢測表
該伴生氣系統干法脫硫裝置采用雙塔切換操作模式,1個操作周期的運行狀態如下:
(1)A 塔運行,B 塔待運;(2)A 塔—B 塔串聯運行;(3)B 塔運行,A 塔更換脫硫劑;(4)B 塔運行,A 塔待運;(5)B 塔—A 塔串聯運行;(6)A 塔運行,B 塔更換脫硫劑。
伴生氣經過脫硫處理后,大大降低了對設備、工藝管線的腐蝕。例如,石西油田壓縮機在往年大修時發現動力活塞、火花塞有嚴重的腐蝕,就是由于高含硫天然氣燃燒造成的,需要更換2 個動力活塞。在脫硫處理后,按每年節約2 個動力活塞和10 個火花塞估算,節約費用為12.05 萬元。
結論:通過脫硫裝置的合理選擇,降低了脫硫裝置設計處理量,充分利用已建設施,節省工程直接投資。伴生氣經過脫硫處理后,有利于對天然氣進行深處理,降低對設備、管線的腐蝕。采取增設脫硫處理工藝,消除了硫化氫對人身安全造成的安全隱患,降低了操作風險,降低檢修時發生硫化亞鐵自燃的風險。保障了外輸氣硫化氫含量合格。該裝置的建成,為油田后續開發處理高含硫天然氣奠定了基礎。