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關(guān)于不凝混凝土粉煤灰超量摻加的判別方法

2019-08-30 01:47:34任林燕馬永勝郝源李斌張雅莉王寶君楊淑霞
商品混凝土 2019年8期
關(guān)鍵詞:混凝土分析

任林燕,馬永勝,郝源,李斌,張雅莉,王寶君,楊淑霞

(1. 濰坊京泰新型建材有限公司,山東 濰坊 261000;2. 黑龍江省建筑材料工業(yè)規(guī)劃設計研究院,黑龍江哈爾濱 150080;3. 牡丹江天馬水泥有限公司,黑龍江 牡丹江 157000)

0 引言

2018 年 8 月 14 日,筆者來到某市某工程 4#、5#樓一層混凝土樓出現(xiàn)不凝事故現(xiàn)場,看到 5# 樓一層梁板墻柱不凝部位兩處總體積約 35 立方米,已經(jīng)拆除完畢,準備重新澆筑;4# 樓一層八根梁柱總體積 30 立方米,及陸續(xù)發(fā)現(xiàn)梁板混凝土不凝情況總計約 160 立方米。混凝土強度嚴重不足,準備采取支護措施處理,保證施工進度,降低支護加固費用。同時開展事故原因調(diào)查,拿出整改措施,在確保混凝土生產(chǎn)同時不再發(fā)生類似質(zhì)量問題。

通過詳細走訪調(diào)查,聽取相關(guān)人員情況介紹,調(diào)取操作系統(tǒng)記錄等,8 月 7 日 8:00 至 24:00 生產(chǎn)混凝土1780 方,發(fā)往六個工地,確認導致該起事故的混凝土系 8 月 7 日 1# 站 13:55:56 至 16:23:47 止連續(xù)生產(chǎn)并發(fā)往工地 4#、5# 樓的 15 車混凝土,共計 160 方,采用的是 2 號水泥庫,而發(fā)往其它工地的混凝土采用的是 3#水泥庫,六個工地所用粉煤灰?guī)炫c泵送劑罐始終一致。所有供貨工地復查證實此后再無類似問題發(fā)生。

1 調(diào)查不凝混凝土發(fā)生原因

通過工地現(xiàn)場取樣,問題混凝土的可能:實際配合比中外加劑嚴重超量,或者水泥粉煤灰比例嚴重失調(diào)。

采取排除法對事故開展調(diào)查和分析。查進廠檢斤單、合格證,確認當天使用的進廠水泥、粉煤灰、外加劑質(zhì)量合格;現(xiàn)場勘查沒有證據(jù)證明水泥倉混入粉煤灰;查 1# 站操作系統(tǒng)生產(chǎn)配合比記錄中配合比數(shù)據(jù)、發(fā)貨單正常;現(xiàn)場勘查水泥倉、粉煤灰倉、外加劑倉使用正常。

1.1 查找原因

推測判斷導致該起質(zhì)量事故的直接原因可能有兩種:

(1)工控計算機系統(tǒng)突然異常失靈,該時段外加劑秤失控,致使 15 車混凝土外加劑超摻,導致混凝土不凝。

(2)該批混凝土配合比中粉煤灰過量、水泥量不足導致混凝土不凝。

1.2 措施

針對上述兩種情況采取如下措施避免事故再次發(fā)生:

(1)設備上:1# 站更換一套新主機控制系統(tǒng),徹底避免因液劑秤失靈致使外加劑超摻情況再次發(fā)生。

(2)管理上:馬上聯(lián)系安裝液劑秤專用監(jiān)控攝像系統(tǒng),并設專人負責監(jiān)控摻加,確保今后 1# 站每一盤料生產(chǎn)過程外加劑摻量穩(wěn)定可靠;組織對本月西站外加劑消耗進行盤點。

(3)技術(shù)上:開盤鑒定、試塊留樣、嚴控水泥、粉煤灰倉標識及進廠入倉上鎖管理程序。研究方案對事故混凝土樣品做化學分析,盡快得出發(fā)生混凝土不凝現(xiàn)象的依據(jù),對這種混凝土強度嚴重不足,后續(xù)強度是否增長,為采取加固措施,保證施工進度,降低處置費用提供可靠依據(jù)。

2 分析粉煤灰是否超量摻加

筆者從技術(shù)角度判斷第一種外加劑超量摻加,導致混凝土不凝可能性不會持續(xù) 7 天不凝。筆者認為第二種可能性大:配合比中粉煤灰超量摻加、水泥用量嚴重不足導致混凝土不凝。

2.1 分析目的

分析混凝土中粉煤灰是否超量摻加。

2.2 分析措施

利用水泥與粉煤灰中 CaO 數(shù)據(jù)差異懸殊這一特點,判斷這起事故是否為超量摻加粉煤灰所致。

2.3 分析方法

采用氟硅酸鉀容量法(氫氧化鈉熔樣-EDTA 滴定法中 CaO 分析原理是分析樣品中全鈣)。

3 樣品制備

(1)樣品 3# 與 4# 制備日期是 8 月 16 日,樣品為 8 月 14 日和 8 月 15 日取 4# 樓墻柱同一部位混凝土篩除砂石骨料,輕輕破碎混凝土,取碎末烘干 1 小時(105℃)后通過 0.2mm 方孔篩得到粉末。

(2)樣品 5# 制備日期是 8 月 14 日(與 3# 是同一時間同一部所取樣品),用水浸泡后用人工簡易方法得到液體(東風站沒有 0.2mm 方孔篩),液體烘干 5 小時(烘干箱溫度是 105℃,2 小時就能烘干到位,但因去西站調(diào)取數(shù)據(jù)沒有及時取出)得到粉末。

(3)樣品 6# 制備日期是 8 月 14 日,采用 14#、15# 樓墻柱 C35 生產(chǎn)配合比試拌 5L 混凝土樣品,同樣用水浸泡后用人工簡易方法得到液體(東風站沒有0.15mm 方孔篩),液體烘干(烘干箱溫度是 105℃)得到粉末。

4 分析結(jié)果

通過公司 2 和公司 3 兩個試驗室做的對比試驗(結(jié)果見表 1)可以看到,同一樣品 CaO 含量檢測結(jié)果誤差很小,對分析結(jié)論的影響可以忽略,所以仍以公司 2 試驗數(shù)據(jù)做分析依據(jù)。

(1)不同日期、不同批次三個水泥公司試驗分析結(jié)果顯示,水泥 A 與水泥 1#、粉煤灰 B 與粉煤灰 2# 質(zhì)量均勻穩(wěn)定,同時證明水泥與粉煤灰中 CaO 數(shù)據(jù)差異懸殊。

(2)樣品 3# 與 4# 取樣時間不同,3# 與 5# 制備方法不同,但 CaO 數(shù)據(jù)分析結(jié)果相同。

(3)樣品 6# 是 C35 生產(chǎn)配合比試拌混凝土樣品,但與 C、D 計算及分析結(jié)果一致,說明試拌混凝土樣品中 CaO 數(shù)據(jù)與理論推算一致,6# 比 D 略有偏低主要原因是人工簡易制備得到的分析樣品時,有微小砂石殘余混入。C、D 是 C35 生產(chǎn)配合比中水泥與粉煤灰按比例配制的樣品,C 中各成分是加權(quán)平均計算得出,D 是實驗分析結(jié)果,C、D 數(shù)據(jù)一致。

(4)從樣品 3#、4#、5# 分析結(jié)果看粉煤灰占比大,利用公式:

(49.28x+4.28y)/(x+y)=23.78 與 x+y=420

得出編號 3# 混凝土樣品中:水泥=182kg/m3,粉煤灰=238kg/m3;利用公式:

(49.28x+4.28y)/(x+y)=24.72 與 x+y=420

得出編號 4# 混凝土樣品中:水泥=191kg/m3,粉煤灰=229kg/m3;利用公式:

(49.28x+4.28y)/(x+y)=23.92 與 x+y=420

得出編號 5# 混凝土樣品中:水泥=183kg/m3,粉煤灰=237kg/m3。

表1 4# 樓墻柱 C35 混凝土化學成分

以上數(shù)據(jù)與正常 C35 混凝土配合比中,水泥=320kg/m3,粉煤灰=100kg/m3有較大差距。證明該起混凝土不凝事故是由粉煤灰超量摻加引起的,推斷過量摻加原因是有一車粉煤灰(約 50 噸左右)混進水泥倉中。

(5)樣品 3# 至 6# 四組樣品經(jīng)過烘干后 CaO 含量分析結(jié)果是否受影響?我們在多方咨詢各級專家的基礎上,認為:3#~6# 四組樣品制備方式不同,但都經(jīng)過不同程度烘干,數(shù)據(jù)結(jié)果一致,不影響現(xiàn)有分析結(jié)果。

5 結(jié)論

利用水泥與粉煤灰中 CaO 數(shù)據(jù)差異懸殊這一特點,采用 GB/T 176—2017 中氟硅酸鉀容量法(氫氧化鈉熔樣-EDTA 滴定法中 CaO 分析原理是分析樣品中全鈣),通過對水泥、粉煤灰、混凝土拌合物及施工現(xiàn)場不凝混凝土 CaO 分析,計算出不凝混凝土中水泥、粉煤灰實際摻量,對分析工程質(zhì)量事故及采取加固措施,保證施工進度,降低處置費用提供可靠依據(jù)。

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