韓 崗 陳 梁 徐曉輝
上海上電漕涇發(fā)電有限公司

圖1 供熱系統(tǒng)改造圖
漕涇電廠在克服各項邊界條件的限制后完成了供熱系統(tǒng)的綜合改造,使兩臺機組都具備抽汽供熱系統(tǒng)。抽氣供熱分為高壓抽汽供熱和中壓抽汽供熱系統(tǒng),分別引至高壓供汽管網(wǎng)及中壓供汽管網(wǎng)。為了保證機組在低負(fù)荷情況下能安全、穩(wěn)定對外進行高壓供熱,從汽輪機補氣閥前將蒸汽引出經(jīng)減溫減壓后作為高壓供熱汽源的補充。供熱系統(tǒng)示意圖見圖1。
漕涇電廠完成#0抽汽供熱改造并投用供熱后,如果汽輪機過載補汽閥打開,主蒸汽會直接進入到#0抽汽供熱管道,導(dǎo)致供熱蒸汽超溫超壓,影響供汽品質(zhì)。因此,在#0抽汽供熱投用情況下,對補汽閥進行閉鎖,導(dǎo)致機組在此工況下一次調(diào)頻的部分功能缺失。在#0抽汽不投用的情況下,可以重新投用補汽閥參與一次調(diào)頻。
上海市一次調(diào)頻考核主要判斷在60秒內(nèi)機組能夠貢獻的積分電量增值。在此情況下,可利用機組發(fā)電過程中存儲于熱力系統(tǒng)中的能量補充燃料響應(yīng)的慣性和遲延。燃料量調(diào)節(jié)負(fù)荷存在大慣性大遲延,而利用機組熱網(wǎng)具有的蓄熱能量,當(dāng)電網(wǎng)出現(xiàn)低頻故障時,借助前饋控制快速、準(zhǔn)確的優(yōu)點,快速關(guān)小高壓或中壓供熱調(diào)門的方式來響應(yīng)一次調(diào)頻動作,利用減少汽輪機的抽汽量,為機組貢獻負(fù)荷。同時由于供熱管網(wǎng)的蓄熱作用,關(guān)小供熱調(diào)壓閥門短時間內(nèi)對熱網(wǎng)影響不大。一般情況下,一次調(diào)頻發(fā)生的持續(xù)時間較短,這段時間內(nèi)減少抽汽量對整個供熱系統(tǒng)的壓力和溫度的影響不大,從而實現(xiàn)機組的供熱系統(tǒng)蒸汽參數(shù)在熱網(wǎng)許可的變化范圍內(nèi),進行抽汽供熱參與一次調(diào)頻。
雖然熱網(wǎng)儲能兼具容量大和負(fù)荷調(diào)節(jié)速度快的優(yōu)點,但其容量有限,與鍋爐儲能相同,最終仍需要燃料能量來補充。因此,利用熱網(wǎng)儲能快速增加負(fù)荷的方案,必須實現(xiàn)能量在不同尺度上的配合??焖僭黾迂?fù)荷響應(yīng)方面,借助前饋控制,將一次調(diào)頻加負(fù)荷指令分別作為燃料、給水和供熱調(diào)門的前饋,形成多尺度前饋控制方案。
漕涇電廠供熱運行使用一抽或冷再供汽時,如因負(fù)荷較低而不能滿足熱網(wǎng)要求,可適時切換至壓力高一等級的抽汽供汽(如:冷再切至一抽,一抽切至#0抽),在滿足供熱要求的情況下,應(yīng)盡量使用低壓力的抽汽供汽,從而達到機組經(jīng)濟運行的效果。因此,當(dāng)一次調(diào)頻低頻動作,要求加負(fù)荷時盡量選擇相對參數(shù)較高的供熱汽源進行優(yōu)先切除,同時增加了高、中壓缸的做功效率。
根據(jù)一次調(diào)頻低頻故障快速響應(yīng)負(fù)荷和漕涇電廠供熱運行規(guī)程,兩臺機組并列向同一母管供熱時,控制兩機供熱調(diào)門后壓力、流量相近,單機供熱流量擬大于30t/h,便于減溫水的調(diào)節(jié),在供熱調(diào)門控制上達到快切慢回的控制效果。
根據(jù)上文2.2節(jié)的方案預(yù)想,采用多尺度--前饋控制(詳見圖2),即利用前饋控制把供熱閥位快速、準(zhǔn)確的關(guān)至預(yù)設(shè)定位置,從而快速增加機組負(fù)荷;再通過函數(shù),把一次調(diào)頻加負(fù)荷指令分解,增加燃料量、給水量,從而補充系統(tǒng)內(nèi)的能量,達到一次調(diào)頻的控制要求。

圖2 供熱調(diào)門多尺度-前饋控制框圖
為了緩慢恢復(fù)到一次調(diào)頻前工況,在控制邏輯中,引入記錄當(dāng)時調(diào)頻前歷史供熱工況機制,保留供熱調(diào)門切除前的反饋位置,變?yōu)榛謴?fù)供熱的目標(biāo)值,此過程跟蹤實際供熱壓力,為了減少供熱調(diào)門自調(diào)頻恢復(fù)狀態(tài)到自動調(diào)壓過程后的系統(tǒng)擾動,從而達到一次調(diào)頻信號消失后,逐步恢復(fù),緩慢提高蒸汽流量。
6.有些學(xué)者對各種視角進行歸納總結(jié),從綜合視角定義區(qū)塊鏈。比如,王元地等學(xué)者認(rèn)為區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N計算機技術(shù)在價值互聯(lián)網(wǎng)時代的創(chuàng)新應(yīng)用模式,是數(shù)據(jù)庫、密碼學(xué)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等多種技術(shù)整合集成的結(jié)果。
結(jié)合以上兩點,如發(fā)生電網(wǎng)低頻事故,把供熱調(diào)門快速關(guān)閉至20%左右(保留單機供熱量至30t/h以上)。當(dāng)一次調(diào)頻低頻差信號消失,在2分鐘內(nèi),以勻速的速率把供熱調(diào)門恢復(fù)至記憶的目標(biāo)閥位。同時把調(diào)節(jié)閥在2分鐘恢復(fù)后的蒸汽壓力,與壓力目標(biāo)值的偏差寫入到供熱調(diào)節(jié)偏置中,由運行人員手動進行微調(diào),從而避免可能出現(xiàn)的控制系統(tǒng)大幅擾動的問題。
供熱系統(tǒng)參與一次調(diào)頻控制過程中,引入一次調(diào)頻功能退出機制,如果發(fā)生供熱溫度及供熱壓力偏差大,或者運行人員手動干預(yù),退出該供熱調(diào)閥并退出一次調(diào)頻調(diào)節(jié)。重新投入自動后恢復(fù)原調(diào)壓方式。
圖3為機組負(fù)荷825MW時進行高壓供熱調(diào)門快速關(guān)小時機組負(fù)荷的變化情況。
如圖3所示,高壓供熱調(diào)門從65%降至20%,供熱流量減少約68 t/h左右,機組在60秒內(nèi)增加的負(fù)荷約10.5MW,整個過程中最大增加約15.4MW。由于供熱調(diào)門后有減溫水調(diào)溫閥,能根據(jù)供熱量進行自動調(diào)節(jié),因此供熱擾動過程中供廠外計量站的供熱溫度下降2℃。供熱量快速變化時,供熱壓力變化較小,至計量站的供熱壓力僅下降0.19MPa。高壓供熱調(diào)門在不同擾動下負(fù)荷響應(yīng)及計量站溫度壓力變化情況見表1。

圖3 高壓供汽擾動約66t/h時負(fù)荷變化情況

表1 高壓供熱調(diào)門擾動試驗相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
從表1統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,高壓供熱調(diào)門擾動下,機組在增加一定負(fù)荷的同時,對廠外計量站供汽壓力及供汽溫度的影響較小。
圖4為機組負(fù)荷940MW時中壓供熱調(diào)門快速關(guān)小時與機組負(fù)荷的變化情況。
由圖4可見,中壓供熱調(diào)門由70%降至30%,供熱流量快速減至71t/h,機組負(fù)荷在60s內(nèi)增大11MW,整個過程負(fù)荷最大增加14.1MW。中壓供熱調(diào)門擾動過程中,廠外計量站出口溫度基本維持穩(wěn)定,但供熱壓力有明顯下降。當(dāng)供熱量擾動70 t/h時,供熱閥后壓力下降了0.7MPa,至計量站時供熱壓力下降約0.66MPa。中壓供熱調(diào)門在不同擾動下負(fù)荷響應(yīng)及計量站溫度壓力變化情況見表2。

圖4 中壓供熱擾動約70 t/h時負(fù)荷變化情況

表2 中壓供熱調(diào)門擾動試驗相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計
由表2統(tǒng)計數(shù)據(jù)可見,相比較于高壓供熱調(diào)門擾動,中壓供熱調(diào)門擾動下,計量站供熱壓力波動較大。
與漕涇電廠對接(計量站出口)的化工區(qū)熱網(wǎng)參數(shù)為:高壓蒸汽壓力范圍在4.9 MPa~5.4MPa,溫度330℃~345℃;中壓蒸汽壓力范圍在3.0 MPa~3.7MPa,溫度290℃~295℃。高壓供熱蒸汽壓力下降了0.19MPa,中壓供熱蒸汽壓力下降了0.66MPa,對熱網(wǎng)供應(yīng)系統(tǒng)影響較小。溫度指標(biāo)基本保持不變,高壓供熱擾動試驗調(diào)節(jié)效果優(yōu)于中壓供熱。
機組滑壓運行,在不同的負(fù)荷、主汽壓力不同,相同頻差擾動下,調(diào)頻能力差別很大。隨主汽壓力升高,調(diào)頻能力增加。從不同負(fù)荷下高、中壓調(diào)門擾動試驗看,825MW負(fù)荷,切除供熱蒸汽流量68t/h,60s負(fù)荷變化量為10.5MW,940MW負(fù)荷,切除供熱蒸汽流量70t/h,60s負(fù)荷變化量為11MW。參考祁偉《不同抽汽工況對供熱機組調(diào)頻能力影響分析》中的機組在不同主汽壓下調(diào)頻能力的仿真試驗,當(dāng)機組處于較高主汽壓力時,調(diào)頻能力大,有利于提高電網(wǎng)對頻率調(diào)節(jié)的精度;當(dāng)機組處于較低主汽壓力時,調(diào)頻能力小不一定能滿足電網(wǎng)的要求(漕涇電廠機組滑壓運行,負(fù)荷越高主汽壓力越高),由此得知,機組負(fù)荷下降的同時,調(diào)頻能力也在下降,故在機組低負(fù)荷階段(80%負(fù)荷以下)減少相應(yīng)抽汽量,增加高中壓缸作功比例,提升一次調(diào)頻能力。
根據(jù)漕涇電廠實際熱網(wǎng)運行情況,冷段抽汽在900MW以上供高壓蒸汽,700MW~900MW供中壓蒸汽,抽汽量均為100t/h。一級抽汽可以在660MW以上供高壓蒸汽,500MW以上供中壓蒸汽,抽汽量均為100t/h。500MW~900MW由一級抽汽向外供汽。采用一級抽汽向外供熱,作為低負(fù)荷時冷段供汽的備用,可以改善冷段供熱的可靠性和穩(wěn)定性的不足(冷段和一級抽汽不考慮同時對外供蒸汽)。為了提高機組的經(jīng)濟性且在滿足供熱的情況下,制定了三處抽汽口協(xié)調(diào)控制的策略,詳見表3。

表3 三個抽汽口協(xié)調(diào)控制的策略
在同一負(fù)荷工況下,低參數(shù)抽汽口供汽相對經(jīng)濟,其原因是這部分蒸汽在高壓缸內(nèi)作功多了,對汽輪機的效率越有利。由于#0抽汽的壓力、溫度參數(shù)比#1抽汽高;#1抽汽的壓力、溫度參數(shù)比冷段高。故得出冷端供汽的經(jīng)濟性大于#1抽,#1抽供汽的經(jīng)濟性大于#0抽,詳見表4。為了提高機組的經(jīng)濟性且在滿足供熱的情況下,可以制定優(yōu)先保留低參數(shù)抽汽口供汽策略。

表4 三個抽汽口蒸汽參數(shù)表
綜合高、中壓供熱抽汽的系統(tǒng)擾動試驗,從高壓及中壓供汽閥門擾動情況,結(jié)合供熱網(wǎng)絡(luò)特性在壓力波動允許的范圍情況確定,利用合適的抽汽供熱蓄能利用量,參與電網(wǎng)一次調(diào)頻低頻動作,快速增加負(fù)荷是可行的,高壓供汽調(diào)節(jié)效果相對較好。同時,結(jié)合三處抽汽口利用供熱系統(tǒng)經(jīng)濟性,去除蒸汽品質(zhì)參數(shù)高越經(jīng)濟的方案,優(yōu)先切除蒸汽品質(zhì)高的氣源,有利于汽輪機的效率,保障了機組的經(jīng)濟運行。
當(dāng)電網(wǎng)低頻差大于4轉(zhuǎn)時,負(fù)荷工況大于70%,且0#抽汽供熱未投用情況下,優(yōu)先使用補汽閥進行一次調(diào)頻,電網(wǎng)低頻差大于5轉(zhuǎn)時,切除供熱氣源作為調(diào)頻功能的輔助手段。電網(wǎng)低頻差大于4轉(zhuǎn)時,負(fù)荷工況小于70%,且0#抽汽供熱投用情況下,補汽閥調(diào)頻功能閉鎖,優(yōu)先切除供熱的0#抽的供熱汽源。出現(xiàn)較大低偏差(大于5轉(zhuǎn))時,再切除其他供熱汽源。
根據(jù)試驗分析的結(jié)論,低負(fù)荷情況下,在主蒸汽壓力低的情況下,一次調(diào)頻的能力會有所減弱,再減少供熱抽汽量,在80%負(fù)荷以下多切一路供熱汽源,從而提高一次調(diào)頻加負(fù)荷性能。具體方案見表5。

表5 不同負(fù)荷工況下的一次調(diào)頻方案
在#0抽不投用情況下,以補汽閥調(diào)節(jié)為主,在#0抽投用情況下,切除#0抽為主,在低負(fù)荷階段(80%負(fù)荷以下),加大減少抽汽量的使用,再把切除#1抽或冷再作為大頻差調(diào)節(jié)輔助手段從而形成供熱機組一次調(diào)頻低頻差加負(fù)荷方案的一個有效補充。
對于供熱改造完成的超超臨界機組,尤其是#0抽投用后,在此工況下失去了繼續(xù)開大補汽閥,快速增加負(fù)荷的一個手段。結(jié)合機組特點對高、中壓抽汽供熱蓄能利用進行試驗和分析,總結(jié)出一套較完整的方案,能實現(xiàn)電網(wǎng)低頻下快速增加負(fù)荷的一次調(diào)頻功能,滿足一次調(diào)頻的性能要求。供熱調(diào)節(jié)閥被切除后,在恢復(fù)階段,由于熱網(wǎng)工況有所波動,暫時不能實現(xiàn)過程全自動控制,這將是今后的研究方向。