李秀海
(山鋼股份萊蕪分公司,山東 萊蕪271104)
潤磨是針對帶有一定水分的原料而進行的一種研磨方式,在鐵礦球團生產中主要用于對粗粒度的混合料進行細磨,整個潤磨過程是在裝有介質(鋼球)的筒體——球磨機內完成的。其原理是:當筒體旋轉時,裝在筒體內的鋼球和混合料在離心力和摩擦力的作用下,隨著筒壁上升到一定高度,然后脫離筒壁靠自重落下或滾下,在此過程中混合料受到球與球之間、球與筒體襯板之間激烈的撞擊和研磨,粒度變細,潤濕性和表面活性能得到改善,同時使混合料進一步得到充分混合,最后經排料端筒體圓周排料孔排出潤磨機,完成潤磨過程。
萊鋼60萬t氧化球團生產線于2009年6月建成投產,采用鏈篦機—回轉窯—環冷機生產工藝。投產后,使用的原料主要為國內鐵精粉,品種達到6、7種,粒度粗、料種雜、來源廣、理化性能差異大,且潤磨利用率低,造成球團礦質量指標很差。主要表現為:膨潤土配比高,達到4%以上;生球質量差(粒度不均勻、表面粗糙、落下強度不穩定);生返礦量大;成品球焙燒不均勻,粉末多,表面不光滑,轉鼓強度低。為解決上述問題,決定對生產線潤磨系統進行優化改造,提高潤磨效果。
使用原料種類及主要理化性能指標見表1。受料倉數量(4個)限制,根據理化指標,將7種鐵精礦分為華聯系列(華聯)、魯中系列(魯中、垂楊、金嶺)、萊礦系列(萊礦、萊新)、其他(興茂)4個類別存放。其中興茂精粉為高鈦精粉,根據需要配加。其配比為:40%(華聯系列)、40%(萊礦系列)、20%(魯中系列)。除華聯精粉能夠滿足工藝要求外,其他精礦粒度均較粗,成球性差。

表1 鐵精礦種類及主要理化性能指標 %
萊鋼60萬t氧化球團生產線,設計使用Φ3.8 m×6.5 m潤磨機1臺,生產能力為110 t/h,最大介質總量為86 t(鋼球76 t,物料10 t)。在生產過程中,存在3個問題:篦板、螺栓質量差,平均每周需停機4~8 h處理篦板故障,故障率高;篦板結構不合理,當進料量>80 t/h時,出現篦板堵塞“脹肚子”現象,頻繁分料,造成造球工序生產波動,影響造球質量;磨機進料小皮帶設計不合理,全長僅7.05 m,有效使用長度不足3 m,皮帶過短,易跑偏,難調整,磨損快。
造球工藝要求:生球落下強度5~9下/球,粒度8~16 mm,占比85%以上。受潤磨工藝的制約,混合料的磨后粒度-0.074 mm的低于75%達不到工藝要求,成球效果差。生球表面粗糙、粒度不均勻、膨潤土消耗高。進入后序生產,生返礦量大,焙燒過程中易爆裂產生粉末,影響焙燒氛圍,加重回轉窯結圈。
通過以上分析,提高潤磨利用率,有助于穩定造球質量,降低膨潤土消耗,提高球團礦產量,有必要對潤磨系統進行優化改造。
為提高潤磨效果,對篦板結構進行改造,將篦板孔由通孔改為喇叭口,結構如圖1所示。篦板孔進口窄出口寬,混合料和小鋼球能夠順利從篦板孔甩出,能夠避免雜物堵塞篦板造成的“脹肚子”現象,同時提高篦板及配套螺栓質量,降低故障率。

圖1 篦板改造前后結構
利用現場條件,將小皮帶進行延長改造,由7.05 m延長至21.5 m,裝配自動調偏支架3組。同時設計行走小車,可根據需要自由出入磨機進料口,便于日常維護。磨機進料小皮帶改造結構見圖2。

圖2 磨機進料小皮帶改造
球團生產工藝要求:潤磨機的實際裝球量在運行過程中,根據產品需求情況,在最大裝球量的50%~100%范圍內調整;當混合料粒度較粗時,可適當降低各級球徑,以強化潤磨效果。各級鋼球配比優化前后數據見表2。

表2 各級鋼球配比優化對比
由表2可以看出,提高Φ60級鋼球配比后,磨前、磨后-0.074 mm混合料含量明顯提高,潤磨效果有效提升,能夠滿足工藝要求。
項目實施后,潤磨利用率由82.36%提高到90%以上,穩定了造球生產,生球合格率達到90%以上,膨潤土消耗由42 kg/t降低至33.17 kg/t,生返礦量降低了30%,強化了球團礦焙燒效果,延緩了回轉窯結圈,能夠有效提高球團礦產量,取得了良好的效果。