王 鵬
(大同煤礦集團大斗溝煤業有限公司,山西 大同 037001)
大同煤礦集團同忻煤礦三盤區5201 巷北東部為三盤區巷,北西部為8202 設計工作面,南東為8206 設計工作面,南西為回采邊界。5201 巷為8201 綜采工作面回風巷,滿足8201 綜采工作面生產時的通風、行人、運輸物料、管線吊掛等的需要。
5201 巷掘進煤層為2#煤層,煤層平均厚度為3.6m,巷道設計長度為1780m,巷道斷面為寬×高=5.2×3.6m,截至目前5201 巷已掘進480m,2201 巷已掘進到位。
5201 巷直接頂主要以泥巖與粉砂巖混合層為主,巖體成層狀結構,易破碎,平均厚度為4.7m;基本頂主要以細砂巖為主,平均厚度為11.5m。根據礦地測科提供資料顯示,5201 巷掘進至490m 處揭露一條F1 逆斷層,其中H=1.5m,∠42°,如圖1 所示。為了保證施工巷道安全快速過斷層,初步設計采用仰斜法過F1 斷層。

圖1 5201 巷F1 逆斷層剖面示意圖
(1)5201 巷回采至472m 處,在工作面施工三排爆破鉆孔,鉆孔以5°仰角布置,鉆孔排距為1.0m,每排施工8 個鉆孔,鉆孔間距為0.7m,鉆孔深度為1.0m。
(2)爆破鉆孔施工完后,在鉆孔內依次填裝礦用乳化炸藥及毫秒延期電雷管,每個炮孔裝藥量為300g,采用松動爆破工藝,每次爆破炮孔數不得超過5 個。
(3)當巷道爆破掘進18m 且揭露上盤斷層煤層頂底板后,施工巷道沿上盤煤層頂板繼續掘進。
(1)施工效率低。采用松動爆破仰斜法過F1斷層時,每掘進一茬需在工作面施工三排松動爆破孔。通過現場觀察發現,三排爆破孔施工時間為1.5h;裝藥、連線、爆破等工序需2.0h;工作面排矸需0.8h;補打頂板支護需2h。每一循環用時為6.3h,全天掘進量為2.4m,過F1 斷層需用時8d。
(2)煤柱損失量大。采用仰斜法過斷層時需對底板預留三角煤住,總長度為18m,預留煤柱量約為500t,造成煤柱損失量大,巷道標準化質量差,經濟損失達40 萬元。
(3)頂板維護難度大。5201 巷過斷層時需破頂巖,破巖厚度為1.5m,而施工巷道頂巖主要以混合巖層為主,巖體巖石普氏系數f <4.0,巖體裂隙發育,不穩定,在爆破震動作用下頂巖預留困難,很容易發生冒頂。采用傳統錨桿支護難度大,效果差,加大了施工巷道過斷層難度。
為了保證5201 巷過F1 斷層施工安全,減少煤柱損失量,通過研究決定采用反掘法過F1 斷層。
(1)由于2201 巷已掘進到位,從2201 巷510m 處向5201 巷施工一條運煤橫貫,橫貫長度為180m,巷道斷面規格為寬×高=3.0×2.5m,采用綜合機械化掘進施工工藝,巷道施工到位后按設計拐彎進行5201 巷反掘施工。
(2)2201 巷反掘施工9.0m 后,施工巷道底板以9°俯角邊坡施工,頂板保持不變,頂板繼續沿2#煤層頂板掘進,當巷道掘進11m 后施工巷道反掘揭露F1 斷層。
(3)5201巷反掘到位后,施工巷道高度為5.1m,揭露斷層面處煤巖厚度為3.6m,巖體厚度為1.5m;然后施工巷道沿斷層下盤2#煤層頂板繼續掘進過斷層帶。
為了保證施工巷道反掘揭露斷層后斷層面巖體穩定性,防止巷道超高處出現瓦斯集聚現象,決定采用注漿及施工人工假頂進行聯合支護。
(1)注漿支護。施工巷道揭露斷層后,在斷層面距頂板0.5m 處施工一排注漿鉆孔,鉆孔深度為5.0m 且垂直煤壁布置,工作面共計布置三個注漿鉆孔,鉆孔間距為1.5m。注漿鉆孔施工完成后,采用專用高壓注漿泵向鉆孔內高壓注射馬麗散混合液,注漿壓力為1.2MPa。
(2)人工假頂施工。為了防止巷道超高處瓦斯集聚,在施工巷道距斷層5.0m 處施工5 架錨索吊棚。吊棚與巷道垂直布置,吊棚間距為1.0m,吊棚長度為5.0m,吊棚平面與下盤2#煤層頂板齊平,如圖2 所示。錨索吊棚施工完后,在其上方依次鋪設原木,原木呈“井”字型布置,原木搭設完成后確保與施工巷道頂板接觸嚴實。采用注漿泵對假頂間隙處注射羅克休膨脹劑進行填充。

圖2 5201 巷反掘法過F1 斷層剖面示意圖
在對5201 巷過F1 斷層傳統施工方法存在的問題進行分析后,提出了反掘法過斷層施工工藝。實際應用發現,反掘法過斷層雖然增加了巷道掘進量,但無需破頂巖及預留底煤,解決了傳統破頂巖時頂板維護難度大、效果差等技術難題,增加了掘進巷道煤柱回采量,提高了施工巷道過斷層效率。同時,反掘施工揭露斷層后,采用注漿及人工假頂等方法進行斷層處頂板維護,提高了斷層帶附近頂板穩定性,保證施工安全,取得了顯著成效。