祁集賢
(山西霍爾辛赫煤業有限責任公司,山西 長治 046600)
“一礦一面”是安全高效礦井發展的方向,綜采是煤礦首選開采方法。很多礦井單個工作面每年搬家2 次以上,有些礦井最高每年達4 次,綜采工作面配備為“三保二”或“二保一”,設備浪費嚴重,并且需要配備人員眾多的生產準備隊,影響了煤礦的生產效率。因此,以霍爾辛赫煤礦3603 綜采工作面為工程背景,合理利用勞動力,采用了出架導軌、掩護式出架法等先進技術,進行了快速搬家技術的實踐。
山西霍爾辛赫礦位于山西省長子縣丹朱鎮南鮑村境內,設計生產能力300 萬t/a,主采3#、4#煤層。3#煤層厚度穩定,結構簡單,為穩定型全區可采煤層。霍爾辛赫煤礦3603(沖積層)綜采工作面基本頂為厚8.95m 的淺灰色細砂巖,上部已風化,局部被剝蝕;直接頂為厚5.73m 的灰色粉砂巖,含鋁土質較高;直接底為厚1.0m 的深灰色泥質粉砂巖。3603 綜采工作面收尾時支架與設備見表1 所示。

表1 工作面收尾時支架與設備
3603(沖積層)工作面從2018 年12 月20 日開始擴幫,于2019年1月16 日全部結束,歷時27 天。施工中為確保安全生產,全面提高勞動效率,采用了錨網支護與掩護式支架工藝,合理分配勞動力(即擴幫與下巷設備拆除同步,工作面設備拆除與導軌鋪設同步,撤架與解體同步),實現了快速搬家。
為確保下巷設備拆除中風量合理,采用工作面擴幫與下巷設備拆除同步。為給撤架提供合理的空間,出架前要進行擴幫施工,在液壓支架前梁前端到煤壁的2.6m 空間采用錨網支護。此工藝改變了過去木棚支護,又很好地控制了頂板,給出架提供了一個安全、整潔的空間。擴幫施工中采用4 頭平行作業,以提高擴幫速度,爭取出架時間,減少頂板壓力。
下巷設備由外向里,拆除—裝車—鋪道同步作業,正規循環,使軌道始終與設備部件保持在3m以內距離。為提高裝車效率,裝車起吊、托拉全部采用JM-14 或JH-5 慢速絞車。在確保安全生產的前提下,利用手拉葫蘆提高3.8 倍的速度。
工作面擴幫支護完工之后,進行工作面設備拆除。以液壓支架作起吊點,用JH-4 慢速絞車作起吊工具,實現邊拆除、邊裝車、邊鋪設出架導軌(圖1),并確保導軌鋪設緊跟拆除部件,以提高勞動效率。完工的出架導軌要達到平、直、順,最前端距第1臺液壓支架15m。

圖1 出架導軌示意圖
在工作面設備拆除與導軌鋪設完工后,就進入撤架階段。將工作面第1、第2 臺液壓支架前梁拆除調頭順工作面布置作掩護支架(圖2),將滑輪掛到掩護支架前端做支點導向,絞車繩頭固定到第3 架的過橋上,開動絞車將支架前拉2.5m 后,用導架絞車將拉出的支架調向順工作面,上滑道拉走,用出架或導架絞車邁步式前拉掩護架,并接近待出架后升緊,以進行下一個出架循環。
液壓支架拉到拆裝硐室后進行解體,用拆裝架四角絞車做起吊工具,通過拆裝架頂部滑輪起吊解體架各部件,由前梁—頂梁—掩護梁—立柱—后連桿—底座,并由前梁與頂梁一車,掩護梁與立柱一車,后連桿與前連桿一車,底座一車,共4 車外運,然后前拉下一架進入下一個循環。

圖2 掩護支架
端頭支架的解體:
(1)用2根轉載機拖移千斤頂配合JH-30型絞車,將降下的端頭副架拉出6 ~10m 至頂幫完好的地點;在支架解體地點機巷打工字鋼棚子,解體端頭副架,端頭副架拉出后,馬上在其原位置切頂線處打井字形木垛,并在梁子下補打1 根單體液壓支柱。
(2)拆除端頭副架,拆卸端頭架處的巷道高度不得低于2.5m,如不夠高度要提前臥底找平,先將端頭副架頂梁下降400 ~500mm,然后用直徑24.5mm 的鋼絲繩扣在頂梁前后各摟一道,并將繩扣用10t 倒鏈拉緊掛在支架上面的工字鋼梁上,然后在端頭架頂梁下打井字形木垛,接實頂梁。
(3)將副架的前后立柱用5t 倒鏈提出回收,并將副架所有管路拆掉,然后用倒鏈吊住頂梁,一邊拆術垛,一邊放頂梁,直到頂梁前部著地落實。
(4)用倒鏈配合單體液壓支柱將頂梁與掩護梁間的連接銷子取掉,然后用倒鏈將頂梁放平到底板上。
端頭架結構件裝車方法:
先將結構件用JH-30 型絞車拖拉到機巷軌道上,然后在機巷架設的2 個“一梁四柱”Ⅱ型鋼梁棚子吊掛2 個10t 倒鏈,配合直徑24.5mm 的鋼絲繩扣將結構件吊起500~600mm,然后將平板車沿軌道推入到結構件正下方,對好重心,將結構件放到平板車上,支穩并用2 個3t 倒鏈配合鋼絲繩與平板車捆綁牢靠。
以往的綜采工作面拆除支架中,由于頂板無法得到有效的控制,經常造成出架絞車鋼絲繩拉斷損壞絞車,損傷工作人員。為解決這一問題,在撤架工作面設置了掩護支架。 經3603 綜采工作面撤架驗證,效果突出。
掩護支架的設計應用具有如下的優點:
(1)確保了安全生產,在撤架中無任何工傷事故發生。
(2)有效地控制了設備損壞,由于出架阻力小,使出架絞車處于輕載運行狀態。
(3)支架的作用除掩護和隔離作用之外,并兼有移架、推溜及給鋸齒或刨刀加壓力的作用。
(4)提高了出架速度,可提高1.3 倍的速度。
(5)節約了材料,過去在出架中全部用木材控制頂板,現在使用了掩護支架后,節約木材約125 萬元。
綜采工作面撤架運輸中,以前采用在工作面底板上托運,使底板凹凸不平,途中還要平整底板、清通通道,運輸中損壞設備、浪費人力。設計的撤架導軌,通過8 個綜采工作面撤架驗證,效果明顯,在3603 工作面也已部分發揮了效能。
出架導軌全部采用11 號礦工鋼和18kg/m 軌道制造,其主要優點如下:
(1)提高了支架運輸的安全性。支架在導軌上行走與煤中或巖上行走相比,其摩擦系數減小,減輕了運輸設備的負載,確保人力和設備安全。
(2)提高效率。過去一個班只能運輸1.5 個支架,采用導軌后運輸速度提高10 倍。
(3)節約了材力、物力。導軌的制造加工采用礦已淘汰的11 號鋼和18kg/m 軌道,不用外購,制造出的導軌可重復使用。
綜采工作面設備搬運主要采用絞車、軌道平板車等轉接運輸方式,搬運周期一般需25 ~45d,搬家時間約占正常生產時間的20%以上,直接影響著煤礦的生產效率。3603 綜采工作面優化改進搬家工藝,提高搬家工作效率,有效地提高了綜采工作面搬家速度,提高了煤礦的經濟效益。