朱勇鋼
(潞安集團五陽煤礦,山西 長治 046205)
五陽煤礦7607 工作面采用“U+高抽巷”的瓦斯治理模式,配風量為3026m3/min ,回風流瓦斯?jié)舛葹?.65%,風排瓦斯量為19.67m3/min,抽采混合量為765m3/min,抽采純量為25.13m3/min,日產(chǎn)量5000t。
因工作面高抽巷層位較高,對上隅角風流方向影響效果有限,正常回采時,上隅角瓦斯?jié)舛茸罡哌_1.25%,且長期居高不下;后溜機尾上方瓦斯?jié)舛冉?jīng)常突然升高,引起工作面斷電;工作面風流、回風流瓦斯?jié)舛纫蔡幱诟呶唬瑖乐赜绊懝ぷ髅嬲Ia(chǎn),急需研究和改進瓦斯治理技術,加強工作面的瓦斯治理。
7607 工作面位于五陽煤礦76 采區(qū)西翼,南部為7605 工作面采空區(qū),北部為7609 備用工作面,西部為76 南部放水巷,東部為采區(qū)巷,井下標高在+370m~430m。工作面采長231m,總推進長度1236m,面積276867m2。7607 工作面煤層厚度平均6.10m,傾角1~6°,屬近水平厚煤層,密度1.38m3/t。工作面采用綜采放頂煤采煤法,確定采高為3.0m,工作面放頂煤高度為 3.10m。
該工作面布置在3#煤層,老頂為細粒石英砂巖,灰白色、石英長石為主,直接頂為砂質(zhì)泥巖,偽頂為炭質(zhì)泥巖。直接底為砂質(zhì)泥巖,老底為細粒長石砂巖。
頂?shù)装鍘r石物理力學試驗結果見表1。
根據(jù)7607 運、回兩巷掘進期間瓦斯含量實測,7607 工作面圈定范圍內(nèi)原煤瓦斯含量最高為13.6m3/t,經(jīng)預抽后,實測殘存瓦斯含量為7.68m3/t。
在運、回兩巷掘進期間,打設本煤層預抽鉆孔,間距1m,孔深130m,覆蓋整個工作面。切眼在距運、回兩巷15m 處開孔打鉆,孔深60m。所有抽采孔開孔位置距底板1m 處開孔,鉆孔方位角與巷道成90°夾角,鉆孔傾角與煤層傾角相同。回采期間實際抽采量為7.53m3/min。
高抽巷距頂板為38m,與回巷距離為中—中45m,巷道斷面為2.6m×2.6m。巷口采用兩趟630mm 螺旋鋼管進行抽采,高抽巷抽采任務由兩趟630mm 管路獨立擔負,地面由兩臺(一用一備)CBF810-2 型水環(huán)式真空泵擔負抽采任務,真空泵單臺額定抽采量730m3/min,電機功率900kW,回采期間實際抽采量為460m3/min,標準狀況下純流量為17.6m3/min。
該工作面通風方式為“U”型通風,運輸巷進風,回風巷回風,回采期間配風量為3026m3/min,正常回采時回風流最大瓦斯?jié)舛葹?.65%,風排瓦斯量為19.67m3/min,具體布置見圖1。

圖1 7607 工作面通風系統(tǒng)圖
(1)上隅角瓦斯長時間居高不下。瓦斯?jié)舛乳L期處于預警值以上,最大瓦斯?jié)舛冗_到1.255%,嚴重影響工作面正常回采。
(2)后溜機尾局部瓦斯?jié)舛炔▌觿×摇:罅飭铀查g,尤其是停產(chǎn)后第一次開啟后溜,后溜機尾局部瓦斯上升迅速,導致瓦斯?jié)舛炔▌觿×摇?/p>
(3)回采期間工作面風流瓦斯?jié)舛乳L期處于高位。因老塘瓦斯涌出、采動區(qū)域瓦斯涌出和正常回采期間落煤放煤瓦斯涌出三者疊加,導致回采期間回風流瓦斯?jié)舛乳L期處于高位。
為加強工作面瓦斯治理,保障礦井安全生產(chǎn),必須采取有效措施。通過分析U 型通風系統(tǒng)特點、抽采系統(tǒng)能力、采空區(qū)流場和工作面風流分布情況等影響因素,確定瓦斯治理技術措施如下:
(1)新增上隅角封閉抽采
根據(jù)工作面實際情況,結合目前現(xiàn)有的封閉抽采技術,將上隅角埋管抽采和上隅角封堵結合起來,新增上隅角封閉抽采技術,增加密閉效果,提高抽采濃度,達到解決老塘涌出瓦斯的問題。
(2)新增頂板裂隙帶抽采
為填補高抽巷對上隅角流場影響的不足,在回風巷新增頂板裂隙帶鉆孔,用于抽采上隅角上方積存的游離瓦斯,減輕上隅角瓦斯涌出問題。
(3)調(diào)整本煤層預抽管理模式
為增加工作面泄壓區(qū)域抽采效果,減少回采期間破煤瓦斯涌出量,最大程度地控制工作面風流瓦斯?jié)舛茸兓略霾蓜佑绊憛^(qū)域?qū)S贸椴晒苈罚椴擅后w內(nèi)游離瓦斯。
(4)后溜機尾局部瓦斯管理
后溜機尾區(qū)域,為低位放頂煤綜采工作面瓦斯管理的難點,新增后溜機尾瓦斯排放設施,提高瓦斯流動速度,加快瓦斯放散率。
(1)上隅角封閉抽采
通過在上隅角預埋4 趟250mm 抽采管路,以邁步后退的模式,逐步開口埋入老塘,通過預留的閥門調(diào)節(jié)抽采管流量和負壓,達到最佳的抽采參數(shù)配比。同時每天(6 個循環(huán)后)進行一次上隅角封堵,并用化學材料進行噴涂。為保證抽采效果,每班安排專人進行流量、濃度和負壓測量,隨時調(diào)整,確保上隅角封閉抽采濃度。上隅角封閉抽采示意圖見圖2。
(2)頂板裂隙帶抽采
在回風巷距切眼25m 處開掘頂板裂隙帶打設鉆場,在鉆場內(nèi)打設10 個頂板裂隙帶孔,終孔位置水平距回巷5~50m,垂直距煤層頂板30~35m。隨時保證距切眼最近的鉆場內(nèi)抽采閥門處于開啟狀態(tài),用于處理上隅角頂板內(nèi)積存的游離瓦斯。鉆孔具體布置參數(shù)見圖3。

圖2 上隅角封閉抽采示意圖

圖3 頂板裂隙帶鉆孔布置示意圖
(3)采動影響區(qū)域瓦斯治理
在運、回兩巷各單獨續(xù)接一趟426mm抽采管路,用于超前維護段50m 范圍內(nèi)泄壓區(qū)域的抽采,抽采鉆孔開孔位置距底板高度為1.0m,方位角90°,傾角與煤層傾角相同,孔距1m,孔深130m,封口采用“兩堵一注”聯(lián)合帶壓封孔模式,封孔長度不小于15m。本段鉆孔區(qū)域通過專用閥門進行調(diào)整,保證抽采負壓在13kPa 以上,并安排專人隨時處理漏風、泄壓情況,用于解決采動影響區(qū)域內(nèi)煤體中所含游離瓦斯。
(4)局部積聚瓦斯處理措施
為解決該區(qū)域瓦斯異常涌出和短時間急劇上升的問題,首先改造后溜溜槽。通過在溜槽底部開孔、割縫等方式,增加瓦斯釋放通道,減少停溜期間的積存量。同時在后溜機尾處增設風流引設裝置和機尾護罩,將帶出的瓦斯及時排走,并將風流引設裝置出口排入回風巷回風流,及時抽走護罩內(nèi)瓦斯。通過集、排、抽的思路,解決后溜機尾局部瓦斯問題。上隅角瓦斯排放設施示意圖見圖4。
7607 工作面前期回采,采用原有瓦斯治理方案,抽采效果較差,上隅角瓦斯?jié)舛容^高,且多次出現(xiàn)預警斷電現(xiàn)象,嚴重影響了工作面回采進度,具體情況見表2。

圖4 上隅角瓦斯排放設施示意圖

表2 瓦斯治理效果對比分析表
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,采取改進措施前,上隅角瓦斯?jié)舛乳L期處于1%以上,回風流和風流平均值也接近預警下限值,嚴重影響回采效率和安全生產(chǎn)。采取改進措施后,上隅角瓦斯?jié)舛却蠓陆担骄迪陆?5.6%,回風流平均瓦斯?jié)舛认陆?5.38%,風流平均瓦斯?jié)舛认陆?2.41%,在保證工作面正常回采的同時,提高了礦井安全生產(chǎn)保障能力。
根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)狀況和瓦斯治理存在問題,研究改進瓦斯治理措施,通過采用頂板裂隙帶抽采和高抽巷抽采等綜合措施,保證全方位、立體化抽采措施執(zhí)行到位,從根源上降低工作面整體瓦斯涌出量。通過加強上隅角埋管抽采、封閉上隅角、調(diào)節(jié)埋管深度、調(diào)節(jié)上隅角抽采負壓等措施,保證了上隅角抽采效果,達到了改變上隅角局部流場、降低瓦斯涌出速率的目的。