宋兆國 孫 乾 陳璋林
(濟寧礦業集團有限公司霄云煤礦,山東 金鄉 272213)
噴漿支護可以起到結構充填、隔絕及柔性支護的作用而在煤礦上廣泛應用。傳統的噴漿材料一般選用硅酸鹽水泥、米石、河沙等骨料按一定比例配合而成,在噴漿作業過程中,由于拌料不勻、配比不合適等原因,造成噴漿質量大打折扣。回彈率高、產塵量大、勞動強度大也是噴漿作業的難題。霄云煤礦引入了吉耐安新型噴漿材料,并在一采區東翼輔助軌道巷進行了試用,經綜合比較效果良好。
一采區東翼輔助軌道巷為偽矩型巷道,采用錨網梯索支護,平均-10°下山,巷道用途為滿足一采區東翼前部工作面的行人、運輸、管線敷設的需要,設計長度約810m。該巷道于2013 年8 月掘進完畢投入使用,由于井下環境潮濕,受風化剝蝕影響,支護網片出現大面積銹蝕脫落、煤壁折幫現象,支護強度大大降低,已經嚴重影響到巷道的使用壽命。為了阻隔圍巖和護表網片與空氣接觸,延長巷道服務年限,設計采用噴漿補強支護。
巷道于2018 年4 月開始噴漿施工,初期(共60m)噴漿選用傳統噴漿材料。由于該巷道位于進風流中,為1308 綜采工作面、1314 切眼掘進工作面提供新鮮風流,在實施過程中噴漿起塵大,嚴重污染工作面空氣質量。兩幫網子(雙抗網)護壁不嚴密,噴漿時噴漿料與網子撞擊回彈率高,用料較多。該軌道巷為兩工作面的主要運輸通道,運輸緊張,噴漿作業占用較多時間,影響兩工作面的材料供應和生產組織。鑒于以上原因,該礦調研試用吉耐安新型噴漿材料,并取得良好效果。
(1)傳統混合料是水泥、黃沙、石子按1:2:2的質量比例進行配比,速凝劑添加量為水泥用量的5%。
目前325#水泥價格429 元/t,中砂價格152 元/t,石子價格135 元/t,速凝劑價格924 元/t,混合后每噸混合材料價格約為209.84 元。在噴厚150mm情況下,沿巷道走向每噴1m 消耗材料4.62t,費用969.46 元,加上30%回彈量,費用為1260.3 元/m。
(2)新型材料在試驗期間,每班平均噴6m巷道,噴厚50mm,消耗7.4t 材料,該材料費用為710 元/t,每米巷道消耗材料1.23t,考慮5%回彈量,每米消耗共計880 元/m。
綜上,對比兩種噴漿材料,若按照噴漿強度要求C20 的情況下,傳統材料費用為1260.3 元/m,新材料費用為880 元/m。
(1)傳統工藝噴漿需要6 人,其中:1 人持噴頭,1 人照燈,1 人監護,3 人拌料、上料。水泥每袋50kg,砂、石子為地面預拌混合料,現場需在礦車內按比例進行人工預拌料,材料配比誤差較大,且工人勞動強度大。
(2)新材料噴漿僅需要4 人,其中1 人持噴頭,1 人監護,2 人上料。因該材料為袋裝材料,每袋25kg,搬運方便省力。在該巷道試驗期間,工人勞動強度較低。
通過對比,傳統噴漿施工需要6 人,新材料為袋裝成品,無需人工拌料,噴漿施工4 人即可滿足要求,每個噴漿班可節約2 個人工,并且勞動強度降低。
(1)傳統噴漿工藝每班可噴7~8 車混合料,但回彈率較高,平均達30%。每輪噴漿后,需人工清理回彈料,增加了工人勞動強度,而且也造成了浪費。
(2)新型材料每班可噴12 車混合料,回彈率較小。每輪噴漿后,人工清理回彈料占有的工人勞動強度較小。
(1)傳統材料由于人工配比不均,噴層強度在做試塊試驗時基本只達到C20 要求。
(2)新型材料配比均勻,初凝速度快,強度較傳統材料高,可達到C30 標準。
(1)傳統噴漿為潮噴,在人工拌料、噴射過程中粉塵量較大,從現場來看粉塵污染較大。
(2)新材料為預拌料,無需井上及井下人工攪拌,噴射期間粉塵量小,現場工作環境好,改善了井下工人健康以及工作環境,響應國家環保政策。
新材料與傳統材料對比分析如下表1 所示。
根據霄云煤礦試用情況,該新型材料適用于新掘巷道的初噴以及擴修巷道,尤其適用于運輸不方便的地點。有以下優點:
(1)該材料屬于預拌混合料,使用方便,無需攪拌,降低了工人上料的勞動強度,無揚塵,環保節能;
(2)初凝速度快,強度高,特別適用于新掘進巷道的初噴;
(3)回彈率低,噴幫基本無回彈,噴頂回彈率<8%;
(4)材料初凝快,10min 凝固,終凝強度高,可達到30MPa 以上;
(5)配套的濕式混凝噴射機性能優異,能夠滿足礦井生產需要,減少了用工,降低了井下人員的勞動強度,提高了工作效率。

表1 新材料與傳統材料綜合對比
該巷道自噴漿至今已使用9 個月,噴層厚度3~5cm,對煤巖壁貼合效果好,未出現空洞現象。由于噴層較薄,也沒有出現噴漿開裂、脫落等情況。噴漿材料對網子的包絡效果好,沒有出現銹斑,有效阻隔了金屬網和煤體的氧化,達到了預期目的。
本材料由于強度達到C30 標準,根據國家GB50086《錨桿噴射混凝土支護技術規范》標準要求,噴厚50mm 即可,而傳統噴漿材料一般要求噴厚100mm 以上,因此該噴漿材料強度高,運輸使用方便,更適用于井下巷修及初噴作業。
霄云煤礦一采區東翼輔助軌道巷噴漿總長度750m,利用新型無機噴漿料可節省費用為750 元×(1587.9-1090.6)=37.2975 萬元。整個噴漿作業用時19 個工班,相比于傳統噴漿工藝可節約30 個工班,而且減少對整個巷道運輸系統的影響,經濟效益十分顯著,具有良好的應用前景。