
摘要:隨著遼河油田錦州采油廠油田開發進入中后期高含水階段,針對錦99杜家臺稀油采油區塊近井地帶油層骨架遭到破壞,地層虧空嚴重,致使防砂難度增大,防砂效果也變差,根據壓裂防砂機理,利用壓裂車組向地層內注入前置液,在地層內造縫。裂縫具有降低生產壓差、減弱流體對微粒的攜帶能力等作用,可防止或減緩巖石結構的破壞,降低流體對地層微粒的沖刷和攜帶能力,通過對地層虧空且出砂嚴重的單井實施壓裂防砂,取得顯著效果,在該區塊具有較強的推廣價值。
關鍵詞:壓裂防砂;出砂嚴重;攜砂液;支撐劑;地層虧空
1.研究背景
錦99塊位于遼河斷陷盆地西部凹陷西斜坡的西南部,北靠千12塊,南鄰錦7塊。開發目的層為杜家臺油層,是一個被斷層遮擋的邊底水油藏,油水界面-1425m。錦99塊(杜)含油面積4.39km2,油層有效厚度21.2m,地質儲量1461×104t,油水界面-1425m,含蠟量5-8%。主要有構造簡單、儲油物性較好、原油物性差、天然能量低等特征。
2.壓裂防砂的機理
壓裂防砂技術是采用了添加了相關化學劑的活性水或稠化水作為壓裂液,用壓裂車產生的高壓壓開地層,采用專用支撐劑制成壓裂產生的裂縫,專用支撐劑表面涂敷了一種在地層溫度下可以自行交聯固化的特種改性樹脂。支撐劑進入壓裂裂縫和虧空井段后堆積,在底層溫度下交聯固化,形成具有一定強度和滲透率的人工井壁,油流從壓裂產生的裂縫進入井底,膠結的支撐劑起到人工井壁的作用,發揮防砂效果,在達到防砂效果的同時,又極大地改變了地層中液體的流動方式,井底附近的液流從徑向流轉變成線性流,降低了流動阻力,可達到增產效果。與其它防砂方式比較,它的整個填砂層都是高滲透的過濾帶,增加了地層液流的過濾面積,綜合防砂效果最好,從而保證油井的正常生產。
適宜各類出砂油井,尤其適宜以下幾類油井:
1)檢泵周期短,出砂嚴重導致地層虧空的油井,且其它防砂措施難以奏效;
2)地層骨架膠結疏松、地層坍塌,含砂大于0.1%,且難以攜砂生產的油井;
3)油井有高產史,因地層傷害導致出砂后產量大幅度下降;
4)套管無損壞,井況完好;
5)出砂砂粒粒度中值在0.07mm以上;
6)選井時應考慮泥質含量與泥巖隔層厚度(>5m以上)。
3.主要做法
該塊油井17-5302位于錦99塊杜家臺油層西部,1995.1投產,目前生產杜家臺油層1252.4-1315.1米,19米/8層,鄰井平均日產液20t/d左右。該井則一直低產液生產平均日產液1t/d,日產油0.1t/d生產。該井2015年3月因泵漏檢泵,前后生產情況并無改善,仍然1t/d生產。該井2018.9.20進行全分析化驗,測試含蠟量31%,由于產液中含蠟,回壓上升現象時常發生,因此頻繁進行高溫水洗處理,而這樣也只減輕了出蠟和高壓問題,對出液量沒有明顯改善。稀油井17-5302符合壓裂防砂中的四個條件,該井油層嚴重虧空,且油井出砂;地層骨架膠結疏松、地層坍塌,含砂大于0.1%的油井,難以攜砂生產;出砂后產量大幅度下降;套管無損壞,井況完好。
17-5302于2018年10月22日實施壓裂防砂,壓入油層壓裂液250t,阻砂劑15.5t,石英砂9.5t,最高壓力達到16mpa。10月28日下泵開井后,最高日產液15t/d,日產油5.6t/d,含水63%。目前為止累計生產149天,累計產油562t。
該井實施壓裂防砂后,預計年產油900t,預計創效64萬元。通過對比措施前后的出砂情況可以看出,大部分措施井的出砂程度在措施后有了明顯降低,而且日產油相比措施前也均有大幅度增加,證明壓裂防砂措施效果明顯。
4.結論及建議
(1)壓裂防砂技術在錦99杜家臺油層區塊可以有效提高單井產量,為該稀油區塊下步開展壓裂防砂工作奠定了基礎。與其他防砂類措施相比,壓裂防砂仍然是下步該塊防砂治理工作的重點,因該塊出砂問題特別突出,措施后應保持生產參數平穩,不能頻繁調參或作業,防止人工擋砂屏障過早被破壞。
(2)壓裂防砂技術對恢復因嚴重出砂及泥漿而停產的井效果十分明顯,在該塊解決了油層實際問題,提高驅油能力,最大的挖掘單井產量。
(3)對剩余油含量高但地層能量不足的稀油井,下步開展壓裂防砂工作提供了有力依據。
參考文獻:
[1] 張琪.采油工程原理與設計[M].石油大學出版社,2000.
[2] 劉貴滿等.錦州油田開發實踐與認識.遼寧科學技術出版社,2009(12).
作者簡介:
王歡(1986-),女,工程師,2009年畢業于大慶石油學院石油工程專業,學士學位,現工作于遼河油錦州采油廠采油作業三區,從事石油地質工藝開發工作。