劉仙晴

摘 要:曙光油田稀油油藏于1975年7月投入開發(fā),1976年3月開始注水。經(jīng)過40多年的開發(fā)調(diào)整,稀油油藏經(jīng)歷了上產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、遞減階段及二次開發(fā)四個(gè)開發(fā)階段。本文主要通過對(duì)目前稀油開發(fā)中存在的主要問題研究分析,開展水井調(diào)剖專項(xiàng)研究,使水驅(qū)開發(fā)效果得到有效改善,為同類油藏開發(fā)提供借鑒指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:稀油開發(fā);水淹區(qū)研究;注水調(diào)整;整體調(diào)剖
1 區(qū)塊地質(zhì)概況
曙光油田稀油油藏構(gòu)造上位于遼河斷陷盆地西部凹陷西斜坡中段,含油面積111.5km2,地質(zhì)儲(chǔ)量1.62億噸。自下而上共開發(fā)潛山、杜家臺(tái)、蓮花、大凌河等四套含油層系,動(dòng)用含油面積95.96km2,地質(zhì)儲(chǔ)量1.54億噸,采收率26.5%,可采儲(chǔ)量4080×104t。曙光油田稀油油藏具有斷塊破碎、構(gòu)造復(fù)雜;多種沉積體系疊加,沉積類型多樣;儲(chǔ)層巖性、儲(chǔ)集空間多樣;原油物性差異大的特點(diǎn)。
2 存在主要問題
目前曙光油田稀油油藏開發(fā)面臨兩個(gè)問題:①注入水水質(zhì)變差,測(cè)調(diào)成功率下降;受注入水質(zhì)變差影響導(dǎo)致測(cè)調(diào)成功率下降,近年來測(cè)調(diào)成功率僅在20%左右;②細(xì)分注水無法開展,縱向動(dòng)用程度降低;細(xì)分工作量下降:細(xì)分注水工作量年實(shí)施規(guī)模僅60井次左右,較正常下降近一半;細(xì)分注水井次實(shí)施減少,導(dǎo)致縱向動(dòng)用程度降低。
3 主要研究?jī)?nèi)容
由于注入水質(zhì)差、細(xì)分注水無法開展,導(dǎo)致測(cè)調(diào)成功率下降、縱向動(dòng)用差異大,嚴(yán)重制約了稀油的正常發(fā)開。2018年以來,為提高縱向動(dòng)用程度,優(yōu)選潛力區(qū)域,開展了水井調(diào)剖工作,水驅(qū)開發(fā)效果得到有效改善。
3.1 區(qū)域整體調(diào)剖研究—優(yōu)選曙01區(qū)塊實(shí)施區(qū)域性整體調(diào)剖
①曙01區(qū)塊主體區(qū)域共有水井9口,油井22口,井網(wǎng)完善,主力層連通系數(shù)較好,區(qū)域注水見效明顯,并且有較厚且一定分布范圍的砂體,具備實(shí)施水井調(diào)剖的基本條件;②縱向動(dòng)用差異大。曙01區(qū)塊層間非均質(zhì)性較強(qiáng),小層吸水差異較大,層間非均質(zhì)系數(shù)明顯高于其他區(qū)塊,屬不均勻型儲(chǔ)層,且單層突進(jìn)現(xiàn)象較為嚴(yán)重,符合實(shí)施調(diào)剖的必要條件。
采出程度低:曙01區(qū)塊2014年投入二次開發(fā),整體采出程度僅為16.9%,且壓力系數(shù)普遍在0.8左右;注入壓力普遍在7.8MPa左右,符合調(diào)剖注入條件。
3.2 單井組調(diào)剖研究
針對(duì)近年來小管徑井眼無法細(xì)分注水、細(xì)分注水井測(cè)調(diào)不成,周圍油井含水上升的問題。在曙02區(qū)優(yōu)選井網(wǎng)完善、縱向動(dòng)用差異大、采出程度較低的井組實(shí)施水井調(diào)剖。
4 主要工作及認(rèn)識(shí)
2018年針對(duì)注入水質(zhì)差導(dǎo)致縱向動(dòng)用差異大的問題,開展了水井調(diào)剖工作。一方面選擇在縱向動(dòng)用差異大的區(qū)域?qū)嵤﹨^(qū)域性整體調(diào)剖;另一方面針對(duì)重點(diǎn)井組注水井多次測(cè)調(diào)不成功、含水上升的問題,開展單井組調(diào)剖工作;最后提高處理半徑,保證調(diào)剖效果。為改善油藏縱向動(dòng)用狀況,2018年共實(shí)施調(diào)剖15井次(區(qū)域性調(diào)剖7井次、高含水區(qū)域調(diào)剖8井次),縱向動(dòng)用程度由60.2%提高到65.6%,日產(chǎn)油由74.2噸最高上升至96.8噸,階段增油5477噸。
4.1 曙01區(qū)塊實(shí)施整體調(diào)剖
在曙01塊實(shí)施區(qū)域性整體調(diào)剖7井次,新啟動(dòng)10個(gè)小層,新增吸水厚度12.7m,縱向動(dòng)用程度由62.9%提高到69.4%,控制油井20口,見效12口,注入壓力由4.7MPa上升至8.9MPa,日產(chǎn)油由33.7噸最高上升至49.5噸,階段增油2932噸。通過實(shí)施區(qū)域性整體調(diào)剖,平面上新增了10個(gè)小層的水驅(qū)見效方向、縱向上新啟動(dòng)了12個(gè)吸水層位,單井小層從各方向上都有驅(qū)替作用,達(dá)到了重新認(rèn)識(shí)平面及縱向動(dòng)用關(guān)系的目的。
4.2 優(yōu)選單井組實(shí)施調(diào)剖
在曙02區(qū)共實(shí)施8井次,新啟動(dòng)14個(gè)小層,新增吸水厚度16.6m,縱向動(dòng)用程度由57.4%提高到61.8%,控制油井31口,見效17口,注入壓力由4.2MPa上升至8.2MPa,日產(chǎn)油由39噸上升至48.7噸,階段累增油2545噸。優(yōu)選單井組實(shí)施水井調(diào)剖,可有效限制強(qiáng)吸層的吸水能力,同時(shí)新啟動(dòng)吸水層位,有效達(dá)到驅(qū)油目的,井組含水有所控制。
4.3 提高藥劑處理半徑
近年來,在部分區(qū)域?qū)嵤┧{(diào)剖工作,未見效果明顯改善。針對(duì)這一問題,將調(diào)剖處理半徑由20m提升至30m,取得較好效果。(圖1)。
5 結(jié)論及認(rèn)識(shí)
①優(yōu)化井點(diǎn)選擇實(shí)施調(diào)剖是改善縱向動(dòng)用程度的有效手段。在由于水質(zhì)差導(dǎo)致測(cè)調(diào)不成功,無法細(xì)分注水的背景下,優(yōu)選井網(wǎng)完善、縱向動(dòng)用差異大、采出程度低的井組實(shí)施調(diào)剖是改善水驅(qū)效果有效手段;②區(qū)域性整體調(diào)剖可對(duì)小層間見效方向再認(rèn)識(shí)。曙01區(qū)塊實(shí)施整體調(diào)剖后,縱向上新啟動(dòng)了10個(gè)吸水小層, 動(dòng)用程度增加6.5%,平面上新增了12個(gè)小層的水驅(qū)見效方向;③單井組調(diào)剖可有效限制強(qiáng)吸層,啟動(dòng)潛力吸水層,井組含水得到改善;④水質(zhì)不合格條件下,調(diào)剖具有較高的推廣價(jià)值。截止目前共實(shí)施調(diào)剖15井次,與近年來同期對(duì)比實(shí)施規(guī)模最大、效果最好,為今后大規(guī)模調(diào)剖積累經(jīng)驗(yàn),具有較高的推廣價(jià)值。