王慶磊
(呼倫貝爾山金礦業(yè)有限公司,內(nèi)蒙古 呼倫貝爾 022357)
淺孔留礦法是我國地下開采礦山應(yīng)用較廣的采礦方法,其非常適用于急傾斜極薄礦脈開采,相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備來源廣、價格低,相關(guān)工藝操作也較為簡單,生產(chǎn)成本低,在我國的礦山(特別是金礦)開采中應(yīng)用非常廣,在急傾斜極薄礦脈開采中使用占80%以上,在全國1000多座巖金礦山中使用占85%以上,開采量也能達(dá)到40%,是性價比相對較高的開采方法。近年來,隨著設(shè)備和開采技術(shù)的個性,淺孔留礦法技術(shù)也有相關(guān)創(chuàng)新,通過日臻完善,淺孔留礦法更能適應(yīng)不同礦山的具體開采條件,本文,我們也對其進行了改進,并且在呼倫貝爾山金礦中進行了工業(yè)實驗和應(yīng)用,取得了較好的試驗結(jié)果,本文我們將對其進行詳細(xì)探討[1,2]。
本次,我們選取了一塊條件普遍的采場進行試驗,試驗采場礦塊位于呼倫貝爾山金礦業(yè)21號礦21#脈640m中段,勘探線2104線東6.4m,西84.6m,長91m,礦體總體走向0°±,傾角76°~81°,平均78°礦體主要形態(tài)呈大脈狀,礦體未見復(fù)合分支現(xiàn)象,無夾石,形態(tài)簡單,是典型的急傾斜薄礦脈。整個開采項目復(fù)雜程度中等,穩(wěn)固性較好,賦礦巖石是礦化蝕變角閃安山巖,采場礦巖屬堅硬巖體,水平節(jié)理發(fā)育,硬度系數(shù)f=8~10,上下盤圍巖主要為較穩(wěn)固的角閃安山巖,礦巖界限明顯,上下盤圍巖穩(wěn)定,不易發(fā)生脫落。該采場回采條件具有普遍性,便利于技術(shù)工藝推廣,具體采場信息采集如下表1。

表1 采場信息
(1)要求指標(biāo)。
本次我們在呼倫貝爾山金礦業(yè)21號礦604采場從中間向兩邊回采礦石,采用YT-28風(fēng)動鑿巖機,3.5m釬桿配置一字型釬頭進行鑿巖,用2#巖石炸藥及半秒延期導(dǎo)爆管雷管進行爆破。采場每天進行鑿巖、通風(fēng)、出礦三班循環(huán)作業(yè)。本次我們對礦脈中的炸藥單耗、炮孔數(shù)量、布孔方式等進行了嚴(yán)格要求,如下表2。

表2 水平布孔主要技術(shù)參數(shù)
(2)存在問題。
本次試驗的604采場由于礦脈水平節(jié)理發(fā)育,存在著鑿巖效率的問題,目前來看水平炮孔鑿巖效率約為17min/個~20min/個炮孔,且鑿巖時容易發(fā)生卡鉆現(xiàn)象,工作效率極低。且在現(xiàn)場進行實際實驗的時候,我們發(fā)現(xiàn)爆破后采場內(nèi)大塊率達(dá)到11%~20%,這樣會極大的影響平場工作,而且這會違反礦場安全規(guī)程要求,根據(jù)安全規(guī)程要求,出礦穿內(nèi)禁止放炮處理大塊,這就需要用風(fēng)鎬的方式對大塊進行處理,這樣一來不僅增加了工人勞動強度,而且選擇在采場內(nèi)進行二次破碎,會極大的增加通風(fēng)時間及采礦成本,除此,若二次破碎不徹底容易造成出礦川懸洞、堵塞,出礦工作無法正常進行,不利于采場平場管理,延誤后續(xù)施工作業(yè),形成惡性循環(huán)。
針對呼倫貝爾山金礦業(yè)21號礦604采場的具體問題,我們在研發(fā)試驗的時候除了整體工程采用YSP-28風(fēng)動鑿巖機施工斜上向炮孔進行爆破落礦,炮孔傾角隨礦體方向進行傾斜,選用3.5m的釬桿,采用半秒導(dǎo)爆管分段起爆外,還在實際實施過程中對炮孔的具體排距、傾斜情況進行了不同方案的試驗,具體執(zhí)行情況如下:
(1)方案一:
排孔方法及角度。
炮孔排距0.7m,孔間距1.0m,炮孔方向要沿礦體傾向布置,傾角60°,交錯排列。如圖1,圖2所示。

圖1 排孔方法及角度

圖2 礦體傾向布置
試驗結(jié)果(表3):
通過試驗,我們發(fā)現(xiàn)平均單班回采礦量提高到了41%,大塊率降低9.5%-17%,單個炮孔鑿巖時間平均降低9.2%,無需進行二次爆破率,這樣一來有效提高了單班回采礦量。但此方案存在著炸藥單耗過高,炸藥單耗達(dá)到了0.57kg/t,爆破后礦體邊界易出現(xiàn)小型波浪狀起伏,需要根據(jù)巖石條件適當(dāng)調(diào)整炮孔間距;盲炮率相對水平炮孔有所增加,對裝藥作業(yè)嚴(yán)格要求,改用黃泥填塞后,爆破效果得到改善;對工作循環(huán)中通風(fēng)、出礦勞動組織管理有更高要求;鑿巖工人勞動強度增加等問題,亟待解決。

表3 方案一主要參數(shù)/結(jié)果表
(2)方案二:
排孔方法及角度。
炮孔排距取1.0m,孔間距取0.7m~1.0m,炮孔方向要沿礦體傾向,傾角60°,炮孔交錯布置。如圖3、圖4所示。

圖3 炮孔排空方法及角度

圖4 炮孔交錯布置圖
試驗結(jié)果(表4):
通過試驗,我們根據(jù)巖石條件適當(dāng)調(diào)整炮孔間距,以及裝藥量,炸藥單耗較原水平孔爆破總單耗降低4%。通過試驗我們發(fā)現(xiàn)結(jié)果比較理想,平均單班回采礦量提高75%,大塊率降低7.5%~14%,單個炮孔鑿巖時間平均降低9.2%,大幅度提高了單班回采礦量,大塊率基本控制在規(guī)定要求之內(nèi),不需二次破碎,提高了生產(chǎn)效率。但此方案也有存在著:盲炮率相對水平炮孔有所增加,對裝藥作業(yè)嚴(yán)格要求,改用黃泥填塞后,爆破效果得到改善;對工作循環(huán)中通風(fēng)、出礦勞動組織管理有更高要求;鑿巖工人勞動強度增加的問題。

表4 方案二主要技術(shù)參數(shù)
本次研究我們通過對比試驗的方式,采取兩種不同的方式進行了實地操作對比,我們發(fā)現(xiàn)布孔方式的不同會極大的影響操作效果,根據(jù)原布孔方式與兩種試驗方案結(jié)果全面比較,試驗方案二統(tǒng)計各項技術(shù)指標(biāo)中,炸藥單耗最低,單班回采礦量最高,大塊率控制在標(biāo)準(zhǔn)要求范圍之內(nèi),極大的提高了生產(chǎn)效率。