王建臣
(濰坊特鋼集團有限公司,山東 濰坊 261021)
45#鋼是優質碳素結構鋼,可以熱處理,調質、淬火,也可直接加工,廣泛的應用于加工軸類零件、鑄件、模具修補等,是最常用且產量最高的鋼種之一。濰坊特鋼軋制45#鋼有圓鋼種產品,規格覆蓋18mm~60mm,獲得了市場的高度認可,但隨著鋼材深加工的升級,客戶對45#鋼產品的質量要求越來越高,對連鑄方坯的要求也越來越嚴格,為此公司組織人員針對連鑄坯內部缺陷展開攻關,盡快減少鑄坯內部缺陷,提高產品質量[1-3]。
濰坊特鋼的方坯生產流數:12機12流,鑄坯斷面:150mm*150mm。針對45#軋制圓鋼用鋼坯,進行了大量取樣,對低倍組織的皮下裂紋(如圖1所示)、縮孔(如圖2所示)、氣泡等缺陷進行了分析和解決。2018年10月份45#鋼取樣統計皮下裂紋0.5級的比例約9%,1.0級的比例約5%,2.0級的比例約2%;縮孔0.5級的比例約11%,1.0級的比例約4%。

圖1 軋制圓鋼出現的皮下裂紋
鑄坯的質量缺陷有外部缺陷和外部缺陷兩類,其中內部缺陷有角部裂紋、皮下裂紋、皮下氣泡、夾雜物、偏析、疏松等。

圖2 軋制圓鋼出現的縮孔
造成鑄坯內部裂紋的主要因素:
(1)連鑄坯冷卻不均勻,二冷水雜質多,二冷室維護清理不到位,個別噴嘴堵塞或者噴淋架不正,水量分配難以均勻,造成鑄坯內部冷卻過程中熱應力,把剛凝固的鑄坯內部撕裂,形成裂紋。
(2)設備方面,二冷室內的支撐輥輥面不水平,甚至個別輥會有不轉的情況,容易造成鑄坯扭曲變形,甚至脫方菱變等,造成裂紋[4,5]。
(3)結晶器錐度的影響,當結晶器銅管過鋼量大、倒錐度增加時,鑄坯表現脫方的現象明顯增加。
(4)成分方面的影響,S含量國標要求0.035%以下,各企業有自己的內控標準。
針對性采取措施:
(1)定期清理結晶器水、二冷水的過濾器,增加計劃檢修時間,定期清量噴嘴、更換噴淋架。制定二冷室檢修檢查方案,責任到人,開澆前把每流的噴水情況進二冷室內檢查。
(2)對設備的點檢,二冷室內支撐輥發現漏水亂噴水的情況進行更換,輥子對弧、調整水平等項目,每月逐流調整一遍。
(3)制訂鑄坯取樣檢查制度,成立取樣、做樣班組,每個澆次生產鑄坯都要取樣做酸浸檢查低倍情況,發現問題及時調整。
(4)針對結晶器過鋼量進行分類使用,銅管上線前必須進行錐度和相關尺寸檢測,合格后方可上線使用。生產棒材類產品時使用過鋼量低的銅管,過鋼量高的可生產線材用鋼坯或對低倍要求不嚴格的鋼種使用,以節約銅管成本(鑄坯脫方不超標為準)。
(5)對相關人員進行了培訓和要求,要求生產過程中進行在線檢查,發現表面質量缺陷和鑄坯脫方的現象及時匯報,采取措施,在線解決不了的堵流或者停澆處理,以免出現大量次品。
(6)在線自動配水情況,配水工每1小時對所有水量進行核對,對個別水量不準的閥門進行手動調節。對自動配水誤差大的調節閥進行更換。
(7)對產品的提升還采用降低過熱度、穩定拉速和穩定生產節奏等措施。
(8)每10天開一次質量分析例會,把近10天的質量情況,如質量異議、內部反饋等,進行通報,相關車間進行說明,以提高生產人員對質量的認識,穩定操作,減少產品質量波動。
通過大家共同的努力,45#鋼坯內部質量明顯提高,皮下裂紋、縮孔等減少明顯,2019年1月~3月份,45#鋼軋制圓鋼取樣統計:無2.0級皮下裂紋,0.5級的比例<5%,1.0級的比例<2%;縮孔0.5級的比例<5%,1.0級的比例<2%,達到了預期目標,實現了通過提高45#鋼連鑄坯質量完成45#圓鋼質量升級的目的。