王佩鑫
(天津鋼鐵集團有限公司,天津300301)
目前中厚板市場產能過剩,但厚板需求卻難以滿足,用量相對較大且附加值較高。天鋼中厚板廠為了進一步提升市場競爭力,提升鋼板質量,在現有設備條件下,選用250 mm厚的板坯進行軋制生產,通過優化成分,設計煉鋼、連鑄和軋制工藝以及軋機潛能釋放,采用高溫低速大壓下的工藝路線,實現了80 mm厚規格Q345E鋼板的軋制生產。
厚規格Q345E鋼板的工藝性能與成分控制息息相關,化學成分設計如表1所示。通過在鋼中加入適量的Nb和V,以實現細化晶粒、析出強化的目的。Nb在加熱過程中固溶于奧氏體中,可延緩奧氏體再結晶,起到細化晶粒的作用。由于Nb在高溫過程幾乎不析出,因此,鋼中加入的Nb在加速冷卻后,奧氏體向鐵素體轉變過程中起到沉淀強化的作用。V在900℃左右以V(CN)第二相形式析出,起到第二相強化的作用,同時能有效阻止晶粒的長大,改善鋼的強韌性和延伸率。

表1 生產用Q345E鋼的化學成分 /%
冶煉過程中,轉爐加強終點出鋼操作,保證溫度與成分雙命中,嚴格控制P的含量,LF精煉采取白渣操作,加強底吹攪拌,降低鋼中自由氧,進一步降低S含量,保證鋼水的純凈度,以確保Q345E的強度與沖擊韌性符合國家標準的要求。
采用250 mm斷面的連鑄坯軋制生產80 mm厚鋼板。鑄坯的質量直接影響鋼板厚度方向性能,因此在連鑄過程中,采用了多種措施以提高用于軋制厚板的鑄坯。研究表明[1],連鑄過程采用動態輕壓下技術,可以明顯改善鑄坯的中心偏析,將鑄坯的中心偏析和中心疏松的級別控制在一個良好水平。因此,為了改善鑄坯的內部質量,連鑄機采用動態輕壓下技術,以減輕或消除鑄坯中心偏析和疏松。為了防止或減輕鑄坯凝固過程中柱狀晶搭橋,擴大等軸晶區,進一步減輕鑄坯中心的偏析程度,生產過程中也采用了電磁攪拌技術。同時,為了保證鑄坯的表面質量,應確保拉速穩定。
軋制厚規格鋼板時,由于軋制的總壓縮比小、心部變形量較薄規格鋼板小,中心疏松與偏析缺陷難以消除,因此在軋制過程中應注重增加對心部變形的滲透,采用高溫低速大壓下的工藝制度,通過增加鋼板的心部變形量,提高鋼板的中心質量,進而保證鋼板心部力學性能良好和探傷合格。因此,對加熱制度、軋制溫度和壓下規程分別進行以下優化。
2.3.1 加熱制度
選用250 mm厚的板坯軋制生產80 mm厚規格鋼板,加熱溫度的控制非常重要。為保證加熱溫度的均勻性及鑄坯心部高溫度的需求,連鑄坯采用熱送熱裝入爐,同時鑄坯在加熱爐采用高溫加熱,加熱時間控制在4.0~4.5h,以確保板坯上下表面和板坯內外溫度的均勻性。研究表明[2],加熱溫度對含Nb鋼的強度影響非常敏感。Nb的固溶溫度比較高,只有在較高的加熱溫度下,才能實現Nb元素的有效固溶,但加熱溫度過高,原始奧氏體晶粒會急劇長大,因此實際加熱溫度不能過高。綜合考慮上述因素,加熱溫度控制在1 200~1 280℃,均熱階段溫度控制在1 200~1 250℃。具體加熱溫度制度如表2所示。
2.3.2 軋制溫度
軋制過程中確保精軋開軋溫度控制在890~930℃,終軋溫度在900℃以下。加熱過程與軋制過程的溫度按照表3要求嚴格控制。
2.3.3 軋制規程
對于厚規格鋼板而言,鋼板心部質量的控制最為關鍵。為了保證鋼板厚度中心的質量與性能,應有效提高中心滲透變形率。研究表明[3],隨著形狀比的增加,鋼板中心滲透變形率增大,厚板生產過程中應依據生產條件盡量提高單道次軋制形狀比。因此,對軋制規程進行優化,增加道次壓下量,降低軋制速度,以保證精軋軋制溫度和鋼板心部變形滲透。粗軋最大道次壓下量達到35 mm,最小軋制速度為1.2 m/s,同時,精軋末道次壓下量不超過15%,最大軋制速度不超過2 m/s,以防止鋼板出現頭部下扣和浪形等問題。
2.3.4 冷卻制度
厚板經連續軋制,終軋后溫度較高,晶粒容易長大。研究表明[4],厚板終軋后采用加速冷卻,可以使鋼中鐵素體晶粒明顯細化。因此,本次試驗生產終軋后立即采用加速冷卻,通過充分利用現有的ACC設備,合理控制冷卻制度,細化晶粒,改善晶粒組織,從而有效提高鋼的強度和韌性,確保延伸率。控制入層流冷卻溫度≥780℃,冷卻速度為10~15℃/s,終冷溫度控制在600~650℃,返紅溫度≤700℃。
在天鋼3500軋機生產線試驗軋制了80 mm厚Q345E鋼板,寬度為2 300 mm。采用粗精軋3/7進行軋制,粗軋前兩道次為展寬道次,保證縱軋道次壓下率不小于13%,精軋中間坯厚度200 mm,累積壓下率60%。各段溫度控制較為穩定,其中精軋開軋溫度為930℃,軋制過程中溫降較慢,平均終軋溫度在890℃;終冷溫度控制在670~690℃,符合預期要求,返紅溫度約40℃左右,屬正常范圍。

表2 Q345E加熱溫度制度

表3 厚規格鋼板軋制溫度制度
抽取試樣分析不同厚度位置的金相組織,以分析鋼板厚度方向的性能。從圖1中金相組織上可以看出,組織為均勻的鐵素體和珠光體,厚度1/4處組織呈帶狀分布,但帶狀級別不高,晶粒較為細小、均勻。心部由于存在偏析,導致心部珠光體顆粒較粗且分布不均勻。由金相組織說明,此次軋制取得了一定的效果,組織整體晶粒度較細,帶狀組織控制較好,但心部仍有偏析造成的組織不均勻的情況。

圖1 80 mm厚Q345E鋼板的金相組織
80 mm厚Q345E鋼板的力學性能如表4所示。從表6可以看出,兩種軋制工藝條件下鋼板性能均能滿足鋼種的標準要求。
從鋼板的性能可以看出,本次試制鋼板的力學性能穩定,且均達到Q345E級標準要求,其中-20℃及-40℃沖擊功均有較大富余量,Z向平均值在55%以上。
生產結果表明:通過優化成分和軋制工藝,可以實現250 mm板坯生產80 mm厚規格Q345E鋼板。采用Nb、V微合金化以及高溫低速大壓下工藝,能夠明顯改善80 mm厚規格Q345E鋼板中心的組織,特別是鋼板厚度中心位置的疏松缺陷得到了明顯改善,軋制過程已基本消除了原始鑄坯心部疏松所帶來的缺陷。采用Nb、V微合金化以及高溫低速大壓下工藝生產的80 mm厚規格Q345E鋼板能夠滿足強度要求,具有良好的沖擊韌性和Z向性能,力學性能各項指標均滿足標準規定。

表4 鋼板的力學性能