時歌聲 李國棟 王浩昌
(1.河南理工大學 安全科學與工程學院,河南 焦作 454000;2.焦作煤業(集團)新鄉能源有限公司趙固二礦,河南 新鄉 453633)
河南能源焦煤公司趙固二礦位于焦作煤田東部、太行山南麓,為煤與瓦斯突出礦井,地質構造條件簡單、水文地質條件復雜,開采至今未發生瓦斯動力現象。礦井主采煤層為二疊系山西組二1煤層,為近水平單一厚煤層,煤層整體性好,機械強度高,煤層堅固性系數f=1.4~2.8(f=1.5~1.8比較普遍),原煤瓦斯含量在0~15.36m3/t之間。由于煤層底板距離L2、L8、O2含水層較近,底板灰巖含水層巖溶裂隙發育、水壓大,在施工底板巖巷進行穿層鉆孔預抽瓦斯過程中,隔水層進一步削弱,極易引發底板突水。此外,由于礦壓顯現劇烈,底板巷支護困難、掘進緩慢,造成礦井采掘接替異常緊張。
礦井2016年引進了首臺千米定向鉆機,通過施工穿層走向長鉆孔代替底板巖巷進行區域瓦斯治理,一次性完成走向600m、傾向64m條帶煤層均勻控制抽采,減少施工底抽巷發生突水事故的危險性,實現了煤巷的安全掘進。
千米鉆機定向長鉆孔鉆場位于11060底抽巷通尺627m處,與煤層底板垂距10.5m,與11060工作面下順槽平距內錯10m。定向鉆孔施工成孔工藝基本包括:鉆孔參數確定、開孔固孔、保直鉆進、造斜鉆進等幾個階段[1-2]。
為加快瓦斯抽采,同時避免施工較大直徑鉆孔帶來的塌孔、堵孔情況[3],鉆孔直徑選擇為Φ96mm。根據礦井實測本煤層鉆孔180d極限抽采影響半徑為3.92m,共設計4個主孔,13個主分支孔,分支孔孔底間距5m,鉆孔孔深600m。鉆孔設計平面布置見圖1。
由于定向鉆孔最后將以與地層平行的角度進行延伸,需要將鉆孔傾角轉變為3°左右進行鉆進,應盡量減小鉆孔進煤層傾角,縮短鉆孔造斜段距離。同時,套管段位于煤層底板,地層相對破碎不穩定,易發生各種鉆探事故,且大直徑套管段下入困難,應盡量減少巖孔段距離。綜合以上考慮鉆孔開孔傾角設計為12°,出套管時傾角為10°~14°,且出套管后應盡快調整鉆孔方位達到設計值,以減少盲區,增加可用抽采鉆孔長度。

圖1 鉆孔設計平面布置圖
11060底抽巷頂板為泥巖、砂質泥巖,整體巖性較軟,有遇水膨脹的可能性。為防止巖孔段泥巖遇水縮徑、塌孔變形,開孔期間采取全巖段下二級套管并注漿加固。
1#鉆孔開孔過程中,二級套管鉆進采用穩定組合鉆具(Φ133mm鉆頭+2根Φ132mm扶正器+Φ73mm螺旋鉆桿)回轉鉆進技術施工,鉆孔傾角變化較大時采用隨鉆測量定向鉆進進行軌跡調控,鉆孔60m見煤,傾角11.9°,但二級套管下至孔深12m時無法下入。
調整施工方案,采用套管取芯鉆具組合(Φ133mm取芯鉆頭+Φ127mm套管+Φ127mm異徑接頭+Φ73mm螺旋鉆桿)從孔口開始重新施工,孔深48m時見煤,傾角為13.6°,二級套管順利下至孔底。不同鉆進工藝套管孔段傾角變化情況見表1。
由表1可以看出,采用套管取芯工藝鉆進效率較低,平均每班進尺5m左右,孔軌跡傾角略有上升,但整體保直效果好,能夠保證二級套管順利下入孔底,后期鉆孔開孔套管段均采用取芯鉆進工藝。
(1)鉆孔設計要求
鉆孔設計時以地層傾角及起伏狀況為依據,鉆孔傾角與地層相一致,盡量靠近煤層底板1.5~2m鉆進。實際施工過程中,每隔100m進行一次探頂,每隔200m進行一次探底,根據施工情況,可調整探頂和探底次數。由于煤層有出水可能性,因此鉆孔傾角應≥0°。
(2)鉆進技術要求
① 設計造斜強度為(0.5°~1°)/3m;② 隨鉆測量測點間隔設計為3m;③ 鉆孔軌跡左右位移應嚴格按照設計控制,上下位移控制依據探測的頂板情況控制,保證鉆孔在煤層中延伸;④ 鉆進過程中及時關注設備工作壓力、孔口返水以及隨鉆測量數據情況,遇到異常及時停鉆處理[3-4]。
11060底抽巷統尺627m鉆場1-1#孔為趙固二礦首個定向長鉆孔,歷時17d共完成主孔及分支孔16個,其中探頂分支5個、探底分支7個,鉆進異常分支3個。實鉆鉆孔軌跡剖面如圖2所示。

圖2 1-1#孔實鉆剖面圖
1-1#孔施工時,165m附近和450m附近,出現兩次地層無法辨識,主要原因分析:(1)礦井采掘工程平面圖上給出的煤層頂板等高線誤差較大;(2) 地層突然向上起伏時(165m為由0°變為4°,450m由2°變為4°),導致鉆孔軌跡與實際底板距離低于2m,極易鉆遇底板,且使預留分支點離底板較近,容易再次鉆遇底板;(3)鉆屑作為頂底板判斷的輔助標志,長距離鉆進或煤層夾矸時容易誤導頂底板判斷。在鉆進參數和速度正常的情況下,應繼續鉆進查實,僅依靠預測的頂底板線,易產生誤判,為后期開分支產生干擾。
施工工藝優化:(1)盡量將鉆孔布置在煤層中上部,避免鉆孔軌跡靠近底板或鉆遇底板,導致退鉆開分支距離遠,頂底板無法有效判斷等問題;(2)未知區域施工時,減小探頂間距,及時查明煤層起伏情況后,修改鉆孔設計軌跡;(3)利用EXCEL進行鉆孔軌跡預測,加強軌跡控制精度,避免軌跡調整滯后或超量,減少造斜段距離和鉆孔彎曲曲率;(4)增加預留分支點個數;(5)定期采集煤巖樣,加強巖性識別和鉆進參數分析,輔助鉆進決策[5-6]。
1-1#施工過程耗時最長、累計孔深最大、開分支次數最多,鉆孔鉆進過程中進行了煤層頂、底板探測分析,摸清了頂底板層位后,后期鉆孔整體鉆進施工較順利,均達到設計要求,且開分支、探頂、探底次數大幅減少,工期明顯縮短。
自2016年3月22日~8月16日,在巷道627m處鉆場內施工定向長鉆孔,實際完成4個主孔、14個主分支孔,鉆孔總計進尺9157m(巖孔段209m)。由于11060底抽巷627m處鉆場施工的長鉆孔為穿層鉆孔,從巖到煤需要一段距離,同時鑒于長鉆孔開分支的特點,627m處鉆場施工的長鉆孔不能均勻覆蓋煤巷統尺676~820m范圍,因此在480m處鉆場補充施工定向長鉆孔予以覆蓋,完成施工2個主孔、11個主分支孔,鉆孔總計進尺2462m(巖孔段105.5m)。定向長鉆孔實鉆如圖3所示。

圖3 11060下順槽順層長鉆孔實鉆圖
11060底抽巷施工的千米鉆機定向長鉆孔平均日進尺86.1m,單班最高進尺102m。在鉆孔施工過程中,由于煤層賦存條件不斷變化,進行了9次探到頂板、12次探到底板,實鉆分支孔間距大部分為5m左右,最大孔間距7.6m(仍小于實測影響半徑2倍,7.84m)。14個分支孔中有12個孔深超過600m,最大孔深626m,鉆孔施工整體上達到設計要求,較好地控制了抽采區域煤層。
經過不少于6個月連續抽采,累積抽出瓦斯量49.7萬m3,瓦斯抽出率為15.68%,實測殘余瓦斯含量2.98~5.95m3/t。巷道統尺650~1150m掘進期間,平均日進尺7.58m,平均月進尺227m。掘進期間回風流瓦斯濃度整體較低,大部分時間回風流平均瓦斯濃度在0.05%~0.15%之間,最大回風流瓦斯濃度為0.28%,巷道最大瓦斯涌出量為1.42m3/min。掘進期間采用“復合指標法”連續進行區域驗證,測定鉆屑量與鉆孔瓦斯涌出初速度指標,經過94次驗證,鉆孔鉆屑量指標S為1.7~2.6kg/m,鉆孔瓦斯涌出初速度指標q均<1.5L/min,兩項指標均小于臨界值,且鉆孔施工期間未出現噴孔、卡鉆等突出預兆,區域驗證結果均為無突出危險。
(1)采用套管取芯鉆進工藝,實現了大直徑套管孔段保直施工,確保了大直徑長距離套管下放;
(2)通過主孔施工時“探頂+開分支”技術探明了鉆孔延伸方向上的煤層起伏情況,修正了煤層頂板等高線,確保了鉆孔軌跡控制在煤層中延伸,提高了后期鉆孔施工效率。
(3)利用千米定向鉆機施工優勢,對鉆孔施工軌跡準確掌握,實現了對煤巷掘進范圍煤體的均勻控制,避免了底板巖巷施工水害問題,為區域瓦斯治理提供了保障。