魏 文 鞏奉剛 臧德梁
(新汶礦業集團內蒙古福城礦業有限公司,內蒙古 鄂托克前旗 016200)
內蒙古福城礦業有限公司1906S工作面位于+150水平一采區南翼,工作面走向長1176m,傾斜長190m。工作面以西為1905S采空區,以東、以南為九層煤未開采區域,以北為1906S撤面通道。1906S綜采工作面煤層傾角20°~23°,平均開采厚度4.0m,工作面埋深841~932m。工作面采用單一走向長壁后退式采煤方法,全部垮落法管理頂板。正常開采期間回風流瓦斯濃度達到0.6%~1%,回風隅角瓦斯濃度為1.5%,嚴重影響了礦井的安全開采。通過高位鉆孔配合上隅角管路聯合抽放、上隅角壘設兩道(隅角模塊)封堵墻、增設常開射流水幕、導風簾等新技術、新工藝,將工作面瓦斯濃度有效控制在0.17%以下,回風流瓦斯濃度0.08%~0.14%,上隅角瓦斯濃度在0.14%~0.21%,防止了瓦斯超限事故的出現,確保了礦井安全治災。
針對1906S綜采工作面瓦斯賦存及涌出情況,結合1905S綜采工作面瓦斯治理技術經驗,通過打設高位鉆孔及地質構造分析,研究判斷瓦斯涌出來源,系臨近三層煤體卸壓瓦斯串入九層煤采空區,導致工作面瓦斯涌出量異常。
3.1.1 瓦斯抽放系統簡介
如圖1、圖2所示,1906S綜采工作面利用+400m瓦斯抽放泵站對工作面采空區瓦斯進行抽放。抽放泵站布置在1906S回風巷外段以西進風聯絡巷,泵站實現了獨立通風。+400m瓦斯抽放泵站內安設兩臺ZWY-200/250型瓦斯抽放泵,真空泵型號ZBEY-52,轉數300r/min,氣量200m3/min,功率250kW。
1906S回風巷上幫1.8m處分別敷設Ф400mm、Ф250mm瓦斯抽放復合鋼管各1500m(含回風巷外段)。Ф400mm瓦斯抽放管路利用工作面上隅角敷設的Ф600mm骨架風筒對工作面上隅角瓦斯抽放,Ф250mm瓦斯抽放管路對工作面瓦斯硐室內高位鉆孔抽放,1906S綜采工作面實現了高低負壓分源瓦斯抽放。

圖1 +400m瓦斯抽放系統圖

圖2 +400m瓦斯抽放泵站
3.1.2 瓦斯抽放硐室布置情況
瓦斯抽放硐室規格:長×寬×高=4.0×3×2.8(m),回風巷布置瓦斯抽放硐室12個,硐室間距100m。
3.1.3 瓦斯抽放鉆孔施工情況
1906S綜采工作面瓦斯抽放硐室內布置有高位鉆孔與穿層鉆孔(如表1、表2、圖3、圖4所示)。每個鉆場內布置10個高位鉆孔,與下幫平錯距離分別為15m、20m、25m、30m。九層煤頂板以上50m布置3個高位鉆孔,分別為1、2、3號高位鉆孔;九層煤頂板以上40m布置4個高位鉆孔,分別為4、5、6、7號高位鉆孔;九層煤頂板以上30m布置3個高位鉆孔,分別為8、9、10號高位鉆孔。后鉆場高位鉆孔與前一鉆場高位鉆孔壓茬50m。

表1 1906S工作面高位鉆孔參數表

圖3 1906S工作面高位鉆孔布置示意圖
每個瓦斯抽放鉆場內布置穿層鉆孔9個,平錯上幫12m布置1、4、7號穿層鉆孔,平錯下幫10m、20m分別布置2、5、8號穿層鉆孔與3、6、9號穿層鉆孔。后鉆場1、2、3號穿層鉆孔與前一鉆場壓茬50m,4~6號穿層鉆孔與7~9號穿層鉆孔平距35m。穿層鉆孔按33~42°傾角施工至3上層煤頂板以上2m,高度在九層煤頂板以上70m處。

圖4 1906S工作面穿層鉆孔布置示意圖
1906S綜采工作面共施工高位鉆孔120個,單孔長度152m,總長度18195m;施工穿層鉆孔108個,單孔長度138m,總長度14915m。1906S綜采工作面鉆孔施工總量33110m。

表2 1906S工作面穿層鉆孔參數表
3.1.4 瓦斯抽放情況
(1) 工作面高位鉆孔瓦斯抽放

表3 1906S綜采工作面5#鉆場鉆孔抽放情況表
現根據表3數據分析,高位鉆孔除3、8、9號效果不夠理想外,其他鉆孔抽放效果均較好。1號鉆孔位置在回風巷下幫20m處,2號鉆孔在下幫25m處,均處于頂板以上50m處;4、5、6、7號高位鉆孔位于頂板以上40m處,距下幫位置分別為:15m、20m、25m、30m處,抽放效果較好;8、9、10號高位鉆孔位于頂板以上30m處,距下幫位置分別為:15m、20m、25m處,8、9號鉆孔抽放效果不佳,10號效果較好,位置距下幫25m處。
經以上分析得出,高位鉆孔設置基本合格,除頂板以上30m處8、9號鉆孔距離下幫較近,且施工高度較低(30m)外,其他高位鉆孔抽放效果達到了預期效果。
(2)工作面穿層鉆孔瓦斯抽放
穿層鉆孔前期起到卸壓瓦斯效果,鉆孔內瓦斯濃度10%~25%;后期穿層鉆孔將起到高位鉆孔作用,對已施工的高位鉆孔有效補充,加大了采空區瓦斯抽放量。5、7號穿層鉆孔由于有水,未監測瓦斯濃度。
(3)工作面隅角抽放
工作面正常生產期間,隅角瓦斯抽放濃度1.05%~1.2%,抽放量 130~150m3/min,抽放負壓18~23kPa,抽放瓦斯純量1.4m3/min。
(4)抽放期間工作面瓦斯涌出情況
1906S綜采工作面配風量1720m3/min,工作面正常生產期間,通過采取瓦斯抽放措施后工作面瓦斯濃度0.17%以下,回風流瓦斯濃度0.08%~0.14%,上隅角瓦斯濃度0.14%~0.21%,確保了瓦斯不超限作業。
1906S綜采工作面正常生產期間,工作面風排瓦斯量4.1m3/min,隅角抽放瓦斯量1.43m3/min,采空區瓦斯抽放量15.23m3/min,1906S綜采工作面瓦斯絕對涌出量20.73m3/min,瓦斯抽放量16.63m3/min,瓦斯抽放率80%。
3.2.1 壘設兩道封堵墻
工作面回風隅角處隨著工作面推采及時壘砌2道封堵墻,里側為增阻墻,外側為隔離墻。隔離墻壘設與支架立柱齊,增阻墻與隔離墻間距1.6m,增阻墻外側支設切頂排。瓦斯抽出風筒埋設在增阻墻與隔離墻之間,埋設長度不小于0.8m,確保對回風隅角瓦斯進行有效抽排。
3.2.2 應用隅角模塊
針對1906S綜采工作面隅角抽放期間設置矸石袋墻體頻繁、勞動量大、易倒塌的現狀,采用鋼筋網與風筒布加工成隅角模塊,規格:500×200×150(mm)。具有輕巧耐用、降低勞動強度的優點,同時提高了墻體壘砌速度,并確保了封堵效果。
3.2.3 安設常開凈化水幕
上隅角增阻墻與隔離墻之間安設1道常開射流水幕,以降低上隅角瓦斯積聚。
3.2.4 增加導風簾
在上出口以下第4個支架位置,從煤壁至上隅角拉設導風簾,通過對風的導向作用,形成對回風隅角瓦斯稀釋。導風簾保持完好,確保無漏風。
3.2.5 提前回撤切頂排以里支護,確保充分冒落
及時卸除頂板錨桿盤帽回柱放頂,保證切頂排以里及時充分垮落無懸頂,縮小回風隅角空間,確保采空區冒落嚴實,減少瓦斯積聚空間。
通過高位鉆孔配合上隅角管路聯合抽放、壘設上隅角兩道(隅角模塊)封堵墻、增設常開射流水幕、導風簾等新技術、新工藝,福城礦業有限公司1906S綜采工作面實現了瓦斯異常區瓦斯“零報警、零超限、零事故”,為今后瓦斯異常區綜合治理工作積累了豐富的經驗。