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結合歷史趨勢圖分析儀表故障

2019-10-20 07:05:48許勇軍馬喜林李濱
科學導報·科學工程與電力 2019年9期
關鍵詞:措施故障分析

許勇軍 馬喜林 李濱

【摘 要】目前,隨著油氣初加工裝置自動化水平的不斷提高,對現場儀表維護人員的技術水平提出了更高要求。為縮短儀表人員處理儀表故障時間,保證安全生產提高經濟效益,本文發表一點儀表系統歷史趨勢圖的基本分析,以及儀表現場維護經驗,供儀表維護人員參考。

【關鍵詞】儀表;歷史趨勢圖;故障;分析;措施

引言:油氣初加工行業隨著科技進步,控制系統以及儀器儀表也在不斷的更新。伴隨著設備的更新總會產生這樣或那樣的問題,需要我們去解決。本文以裝置中常用的四大參數為例,來說明故障的分析。

一、儀表系統歷史趨勢圖的基本分析

油氣初加工裝置現場儀表測量參數一般分為液位、溫度、壓力、差壓四大參數。

1、在分析儀表故障前,要了解儀表的結構、特點、性能及參數要求等。了解相關儀表系統在生產過程、生產工藝情況起到的作用,為分析做好基礎工作。

2、在分析儀表故障之前,要向現場操作人員了解生產的負荷及介質等相關參數變化情況,查看儀表的歷史實時趨勢圖,進行綜合分析儀表故障原因。

3、如果儀表歷史趨勢圖為一條直線(如圖1所示),或歷史趨勢圖原來為波動,現在突然變成一條直線;故障很可能在儀表系統。因為目前記錄儀表是DCS系統里的一部分,靈敏度非常高,參數的變化能非常靈敏的反應出來。此時可人為的改變一下工藝參數,看曲線變化情況。如直線不變化,斷定是儀表系統出了問題;如有波動曲線,斷定儀表系統沒有問題。

圖1:實時/歷史趨勢圖

4、變化工藝參數時(如圖2所示),發現實時/歷史趨勢圖曲線發生突變或跳到最大或最小,此時的故障出現在現場儀表,很少出現在儀表控制系統。

圖2:曲線發生突變

5、故障出現以前儀表實時/歷史趨勢一直表現正常,出現波動后實時/歷史趨勢變得毫無規律或使系統難以控制,甚至連手動操作也不能控制,此時故障是工藝操作系統造成的。

6、當發現DCS系統顯示儀表不正常時,可以到現場檢查同一直觀儀表的指示值,如果它們差別很大,則是儀表系統出現故障。如果相同則說明操作出現問題。

總之,分析現場儀表故障原因時,要特別注意被測控制對象和控制閥的特性變化,這些都可能是造成現場儀表系統故障的原因。所以,我們要從現場儀表系統和工藝操作系統兩個方面綜合考慮、仔細分析,檢查原因所在。

二、四大測量參數儀表控制系統故障分析

1、液位儀表控制系統故障分析

(1)液位儀表控制系統指示值變化到最大或最小時,可以先檢查測量儀表是否正常,如指示正常,將液位控制改為手動遙控液位,觀察液位變化情況。如液位可以穩定在一定的范圍,則故障在液位控制系統;如液位不穩定,一般為工藝系統造成的故障,要從工藝方面查找原因。

(2)差壓式液位儀表指示和現場直讀式指示儀表指示不同時,先檢查現場直讀式指示儀表是否正常,如指示正常,檢查差壓式液位儀表的負壓導壓管封液是否有滲漏;若有滲漏,重新灌封液,調零點;無滲漏,可能是儀表的負遷移量出現錯誤,重新調整遷移量使儀表指示正常。直讀式儀表和差壓式儀表都正常,則說明是工藝操作問題。

(3)液位儀表系統指示值變化波動頻繁時,要從液面控制對象的容量大小,來分析故障的原因,容量大的儀表出現故障時一般是儀表本身造成的。容量小的儀表出現波動頻繁故障時要分析工藝操作情況是否有變化。如有變化是工藝操作不當造成的。如沒有變化可能是儀表本身出現故障。

2、溫度系統故障分析

分析溫度系統故障時,首先要注意兩點:該系統儀表多采用電動儀表測量、指示、控制;該系統儀表的測量往往滯后較大。

(1)溫度儀表系統的指示值突然變到最大或最小,一般為儀表系統故障如圖3。因為溫度儀表系統測量滯后較大,不會發生突然變化。此時的故障原因多是熱電偶、熱電阻、補償導線斷線或變送器放大器失靈造成。

(2)溫度系統指示出現快速振蕩現象,多為儀表的控制參數PID調整不當造成。重新

整定PID調節系統。

(3)溫度系統指示出現大幅緩慢的波動,一般是由于操作人員操作不當而引起的變化,

當工藝操作正常時,是儀表控制系統程序問題,重新啟動程序即可。

2.2.4根據趨勢圖判斷溫度系統的故障:判別出故障的來源進行處理。

三.壓力控制儀表系統故障分析步驟

1、壓力系統儀表指示出現快速振蕩波動時,首先檢查工藝操作有無變化,這種變化多半是工藝操作和調節器PID參數整定不好造成,如圖4。如果操作系統正常,則是儀表操作系統問題,重新加載即可。

圖4 PID調節不好

2、壓力系統儀表指示出現死線,工藝操作參數變化壓力指示還是不變化,這種情況故障出現在壓力測量系統中,首先檢查測量引壓導管系統是否有堵的現象,不堵,則檢查壓力變送器輸出系統有無變化,有變化,故障出在控制系統,處理控制系統。

四、差壓儀表控制系統故障分析

1、差壓式流量計,系統指示值達到最小時,首先檢查現場測量儀表,如果正常,則故障在顯示儀表。當現場測量儀表指示也最小,則檢查調節閥開度,若調節閥開度為零,則常為調節閥到調節器之間故障。當現場檢測儀表指示最小,調節閥開度正常,故障原因很可能是系統壓力不夠、系統管路堵塞、泵不上量、介質結晶、操作不當等原因造成。若是儀表方面的故障,原因有:孔板差壓流量計可能是正壓引壓導管堵;差壓變送器正壓室漏.

2、上下游流量控制,儀表系統指示值達到最大時,則檢測儀表也常常會指示最大。此時可手動調整調節閥開大或關小,如果流量能下降則一般為工藝操作原因造成的。若流量值降不下來,則是儀表系統的原因造成的,處理儀表系統。

3、儀表系統指示值波動較頻繁,可將控制改到手動,如果波動減小,則是儀表方面的原因或是儀表控制參數PID不合適,如果波動仍頻繁,則是工藝操作方面的原因。

五、結束語

這是我工作多年來的經驗之談,還有許多經驗有待開發,這些只是簡單的介紹了現場四大參數單獨控制儀表的現場故障分析,供同行們借鑒。

作者簡介:

許勇軍:男,大慶油田天然氣分公司油氣加工五大隊,儀表維修高級技師,專長常規檢測儀表維修維護作。

馬喜林:男,大慶油田天然氣分公司生產維修大隊,儀表維修高級技師,中油集團技能專家,專長旋轉機械狀態監測保護系統維修維護工作。

李 濱:男,大慶油田天然氣分公司維修二分廠,儀表維修技師,專長常規檢測儀表維修維護工作

(作者單位:1、大慶油田天然氣分公司油氣加工五大隊;

2、大慶油田天然氣分公司生產維修大隊;

3、大慶油田天然氣分公司維修二分廠)

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