【摘 要】西門子LOGO!是介于繼電器和PLC之間的可編程邏輯控制器,它簡單靈活,易于設計、維護。本文采用西門子LOGO!作為真空泵自動控制系統的控制器,對海普賽能源科技公司原來真空控制系統進行了改造設計。闡述了其控制原理、特點,在實際應用中的可靠性和優越性。同時對在安裝調試、維護使用中應注意的問題提出了有益的建議。
【關鍵詞】真空泵;西門子LOGO?。豢煽啃?/p>
0引言
在鋰電電池等制造行業,烤箱、攪拌機、自動注液機、封口機等設備必須在真空狀態下運行,一旦真空系統出現故障,不僅只是維修真空泵的問題,而且生產無法進行,直接損失巨大,因此保證真空系統包括其控制系統運行的可靠性至關重要。
LOGO!即可編程邏輯控制器。它不同于PLC,不具備數學運算功能,但它本身集成了編程能力,且其帶負載能力非常強,只要選對型號,無須中間繼電器和交流接觸器,就可直接接入負載;它也不是繼電器,其內部集成了多種繼電器功能,外部接線極其簡單。它填補了繼電器和PLC之間的技術空間。以簡單靈活、易于設計、易于維護逐漸贏得青睞。
1 控制系統的構成
1.1基于西門子LOGO!控制的設計思想
環宇集團海普賽能源科技有限公司真空系統由兩臺真空泵組成,原來的電氣控制柜是繼電器控制,各種繼電器合計十余個。由于繼電器觸點容易接觸不良,時常出現故障,因此必須進行改造,原先準備改用PLC進行控制,這樣可用軟件代替大量繼電器,只要程序寫好,故障率會大大下降。但是PLC各輸入、輸出端硬件接線線路都要經過公共輸入、輸出端,接線很不方便,同時PLC動輒幾千元或以上,價格不菲,這就造成原料成本和安裝成本很高,可是LOGO!市場價格才幾百元,并且各輸入點只要取自同一相電源即可,而輸出又是繼電器觸點,沒有公共端,這在硬件設計上相當自由。在軟件編程上又可將故障狀態編成文本顯示在顯示面板上,并且給出輸出報警。而面板上的光標鍵又可作為輸入開關編程,從而節省硬件投資。基于以上比較,選用LOGO! 230RC作為控制器對真空泵電氣控制系統進行了改造。
1.2基于西門子LOGO!控制系統組成
真空負壓吸引系統以真空罐為真空存儲設備,采用兩臺水環式真空泵抽取空氣,用管道連接各管道終端的快速接頭。管路上裝有兩組真空負壓電接點壓力表進行自動控制。一組設定為正常值,當負壓達到–0.06MPa時壓力表觸點接通自動停泵,待真空負壓上升到–0.03MPa時自動啟動真空泵運行;另一組壓力表上下限設定為–0.066MPa和–0.026MPa作為備用。泵的進氣管上安裝有電磁閥,電磁閥與泵電機同步啟動、關閉,以防止停泵時水和空氣返流進入真空系統內。正常工作時兩泵“交幫”狀態運行,即合上電源后一臺泵首先工作,負壓值達到–0.06MPa后自動停泵,待真空系統的負壓上升到–0.03MPa時自動啟動另一臺真空泵運行,這樣周而復始使系統保持在設定的真空范圍內。而當管路發生泄漏或一臺泵損壞時,采用“連幫”狀態運行,即一臺泵啟動運行10秒仍無法達到需要的真空狀態另一臺泵跟著啟動運行(以減少兩泵同時啟動對電網的瞬時壓降)。
1.2.1系統硬件配置
系統應用LOGO!硬件設計控制原理圖見圖1。
圖1 LOGO!硬件設計控制原理圖
P1、P2是真空負壓電接點壓力表,其四個電接點(觸點開關)分別接入LOGO!的I1~I4,P1負壓值設定為–0.03MPa~–0.06MPa,P2負壓值設定為–0.026MPa~–0.066MPa。F為電磁閥,與泵電機同步啟動、關閉。SA1為急停開關,供操作人員發現緊急情況時使用。SA2、SA3 為多功能轉換開關,轉到手動檔時供應急或檢修時使用;轉到自動檔時分別輸入信號到I7、I8為LOGO!自動控制。若真空泵停泵檢修時,SA2或SA3轉換到停止檔,使檢修的泵退出自動控制。I5、I6輸入點通過對相應接觸器常開輔助觸頭的開∕閉信號采集,結合Q1、Q2的輸出狀態,對真空泵的啟停狀態進行監控。若Q1置位輸出,則KM1線圈得電吸合,1#泵運行,KM1常開輔助觸點閉合,I5輸入信號電壓,若電機或線路發生嚴重過載、短路、欠壓、缺相、接觸器線圈短路等故障,則QF2、FR1或FU2自動保護,切斷KM1線圈控制回路,常開輔助觸點因線圈失電復位,I5失去輸入信號電壓,Q4報警輸出,LOGO!自動轉為Q2置位輸出,接通KM2線圈,使2#泵投入運行。同理,若2#泵電機或線路發生故障,則QF3、FR2或FU3自動保護切斷KM2線圈控制回路,I6失去輸入信號電壓,系統自動轉為Q1置位輸出并報警,1#泵投入運行。Q3輸出交幫、連幫工作狀態,交幫狀態時HL4常亮,連幫狀態時HL4閃亮(亮5秒,滅5秒)。HL1為電源指示,HL2、HL3為1、2#泵工作指示。
1.2.2軟件開發
根據硬件配置設計,LOGO!對應的I/O分配如表1所示。
(1)啟動標志位M1 停泵標志位M2
M1、M2功能塊編程見圖2。
(2)1#泵故障位M4,2#泵故障位M5,程序通過對I5、I6端電平的采集,結合Q1、Q2的輸出情況,即若Q1已置位而I5無輸入電壓,則M4置位,判斷為1#泵出現故障;同理可判斷2#泵情況。延時功能塊是為了響應程序讀取輸入量的時間,同時也方便軟件仿真,編程分別見圖3。
(3)連幫標志位M6
M6編程和M3編程見圖4。
由于連幫運行狀態是在非常態下使用(平時不用),從表1可知,LOGO!八個輸入點已分配完畢,為節約成本,這里不增加LOGO!模塊,采用面板上的光標鍵來編程。按住右光標鍵5秒后RS功能塊置位,M1啟動后M6置位輸出連幫運行;按住左光標鍵5秒后RS功能塊復位,M6復位退出連幫運行(第一、第二次設計的產品采用軟件中的“軟鍵”特殊功能塊而不是光標鍵來編程,通過Switch=on、off來解決)。
(4)1#泵運行控制Q1 2#泵運行控制Q2
Q1置位輸出時1#泵運行,Q2置位輸出時2#泵運行,編程分別見圖5.和圖6.
結合圖4、圖5、圖6,正常工作時,SA2、SA3同時轉到自動位置,合上電源后I7、I8輸入電壓,這時Q1、Q2、M3都在復位狀態,M1啟動后Q1首先置位(圖5),從圖6可知,這時Q2因Q1置位互鎖而不能置位,1#泵啟動運行,M3置位(見圖4),M2置位后Q1復位停泵,這時M3由于自鎖還是置位狀態(圖8),Q1因M3置位互鎖而不能置位(圖5),M1再次啟動后Q2置位(圖6),Q1因Q2互鎖而不能置位(圖5),2#泵啟動運行,這時M3復位(圖4),M2置位后Q2復位停泵,這時M3還是復位狀態(圖4)且使Q2不能置位(圖6),M1再次置位后Q1置位(圖5),如此周而復始。發生故障時M4或M5置位后自動置位Q2或Q1。I7或I8單獨輸入時,自動轉為相應的1#泵或2#泵自動控制運行(見圖4,即M3復位狀態時控制Q1置位;M3置位狀態時控制Q2置位)。
E 交幫、連幫指示Q3 故障報警指示Q4
Q3在I7、I8同時輸入時常亮,而M6也置位時閃亮。Q4在M4、M5置位,I2、I4輸入高電位時置位輸出,接通報警電路,以通20秒斷10秒脈沖報警,按住下光標鍵5秒后Q4復位。編程中對交幫、連幫、1#泵、2#泵運行狀態及故障信息共輸出十個文本信息,特別是報警信息,使維修人員一到現場馬上就可以知道故障原因,從而節省了維修時間,保證了負壓站的正常運行。
2 運行效果
該控制系統自2007年投入運行至今,只發生過1起2#真空泵發生故障1#真空泵作為備用立即投入也就是“連幫”運行的情況(后來經過維修人員查看是2#真空泵內部葉輪損壞,進行了處理),未曾發生影響真空負壓中斷情況,可以說經受住了考驗。
3 結論
(1)該設計簡單、經濟、實用;操作簡單,很好理解,一般電工無論接線還是安裝較快就能掌握;
(2)運行可靠,維修簡便,硬件故障容易查找;編程經過培訓,很快就能掌握;
(3)不足之處在于如果兩臺真空泵同時壞的情況下,需要停機進行檢修,會影響生產,還須進一步完善。
參考文獻:
[1] 彭大明,基于西門子 LOGO!的洗衣機自動控制系統設計,深入淺出西門子LOGO!,2014(05).
[2] 侯金強,基于西門子LOGO的糧倉溫濕度控制,控制技術,2015(06).
[3] 杜曉東,林強,基于西門子LOGO控制的DEC鼓輪升降控制系統,電工技術,2016(09).
[4] 徐國忠,基于西門子LOGO控制的電動潤滑站在帶鋼生產線上的應用,西門子產品世界,2017(05).
[5] 龐玉東,淺談真空泵在白象山礦的應用,工礦自動化,2017(1).
作者簡介:
戶振峰(1973-),男,河南安陽人,工程師,學士,主要從事電氣自動化方面的教學和研究工作。
(作者單位:重慶科創職業學院)