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精煉工序含鋁鋼取消鈣處理工藝研究及應用

2019-10-21 08:54:54陳長芳
中國金屬通報 2019年9期
關鍵詞:優化

陳長芳

(唐山中厚板材有限公司,河北 唐山 063000)

隨著鋼材新品種的不斷開發,鋼的潔凈度已經成為了生產高端冶金產品的瓶頸。目前,我國經濟建設急需的技術含量高、附加值高的潔凈鋼還主要依賴進口。因此,我國鋼鐵工業對鋼的純凈度問題也越來越重視,如何降低鋼中的夾雜物已經成為人們越來越關注。中厚板公司品種多為含鋁鋼,工藝路徑為含鋁鋼都需進行鈣處理,鈣鋁比0.04~0.1,但鈣處理鋼水中由于有游離[Ca]存在,其中一部分會與鋼水中的游離[O]結合形成(CaO),(CaO)與中包水口、塞棒等耐材中的Al2O3發生反應形成形成低熔點物質C12A7,(熔點l365℃)等。容易導致水口、塞棒等耐材侵蝕,造成鋼水潔凈度變差或者導致生產事故。本文通過優化精煉渣系,優化精煉吹氬制度等手段,取消鈣處理工藝,降低鋼水內部夾雜物的等級,提高鋼水內部質量,實現潔凈鋼生產。

1 精煉渣工藝優化

Ca處理對中包耐材有所侵蝕,產生的CaS夾雜物也會堵塞水口,利用爐渣與鋼液間的平衡反應來控制夾雜物。通過控制渣的成分組成、脫氧條件、堿度、氧化鋁的含量等,對中厚板精煉渣進行了以下優化。

1.1 轉爐爐后出鋼過程控制

唐山中厚板公司工藝流程:120t轉爐→LF精煉→連鑄,生產節奏較快,LF爐處理鋼水的周期一般為35min。在短時間內使精煉渣快速熔化、形成還原性白渣,達到脫硫和吸收夾雜物的目的,就需要在出鋼及精煉過程中為上述反應創造良好的動力學條件。

為了加快精煉成渣速度,為脫硫和吸附夾雜物提供足夠的時間,采用出鋼過程渣洗的方案[1]。出鋼時先加入碳粉脫氧,再加入合金,最后加入鋁脫氧,出鋼過程隨合金加入精煉渣和活性小粒石灰,通過爐后等待天車時間,進行一定程度的鋼包內攪拌,使得爐后完成初期白渣的形成。白渣形成后,到達精煉工位,進行深層次的造渣,使鋼中[S]得到進一步的脫除,成分和溫度命中后精煉工藝就軟吹氬階段。

1.2 LF精煉堿度控制

隨著爐渣堿度的提高,硫的分配比增大,有利于脫硫的進行,當堿度大于2.3以后硫的分配比可以超過100[2]。隨著CaO含量提高,[s]降低,但當w(CaO)>60%后,CaO含量提高,脫硫效果反而降低。通過實驗不同堿度,對比分析夾雜物情況及硫的分配比情況,確定合適的堿度及渣中CaO含量。

1.3 精煉渣循環利用

利用連鑄回轉臺下來的熱態精煉渣,減少造渣料的加入,降低因渣料熔化帶來的熱量損失,從而縮短精煉的化渣時間。熱態精煉渣循環利用時,精煉石灰由原來的5kg/t減少到2kg/t,澆鑄結束后將循環渣直接倒入精煉等待位的鋼包里,促進爐渣快速成渣。

2 吹氬制度優化

結合自身生產組織模式,鋼包平均在臺等待時間8min,充分利用鋼包在連鑄平臺的待澆時間,將精煉軟吹功能轉移至連鑄[3],增加LF爐軟吹時間,通過反復試驗,確定最終連鑄在臺氬氣流量控制,保證夾雜物的有效去除。

3 實施效果

3.1 渣系變化

通過工藝優化后,對試驗精煉渣進行取樣分析。結果表明能夠提前生成鋁酸鈣,尤其是12CaO.7Al2O3的部分生成,其次是吸收的物理熱少,能快速成渣。對應夾雜物水平并未發生變化。實際生產中爐渣數據如下。

3.2 連鑄可澆性及侵蝕情況

通過對試驗階段塞棒曲線的檢查,澆注過程塞棒曲線并未出現波動,拉速未受到任何影響,換下的水口未出現侵蝕、套眼等異常情況。

圖1 澆筑性與侵蝕狀態

表1 優化后LF爐精煉渣

表2 優化前后夾雜物情況

4 小結

①根據對渣系研究,LF精煉取消鈣處理是可行的,具有理論依據和現實意義;②鈣處理取消后,耐材侵蝕明顯減輕,有效較少夾雜物及生產事故;③由于在精煉過程中取消了鈣處理,為實現高效、低成本生產提供了有利條件。

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