宋磊 范長賓

摘 要 近年來,卷煙生產(chǎn)制造迎來了小批量、多規(guī)格的制造模式。如何減少規(guī)格改造時間,保證規(guī)格改造質(zhì)量,是在這種模式下提質(zhì)增效降耗的關(guān)鍵所在。利用快速換模的思想,對ZJ17卷煙機(jī)煙支規(guī)格改造流程加以改進(jìn),將煙支規(guī)格改造中需要調(diào)整的部位總成化、模塊化,分部位、分種類置于一專用工具車內(nèi),把規(guī)格改造的拆解、調(diào)整、安裝等內(nèi)部作業(yè)轉(zhuǎn)換為外部作業(yè),并進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)外作業(yè)流程,達(dá)到提高規(guī)格改造效率、質(zhì)量的效果。
關(guān)鍵詞 規(guī)格改造;煙支長度;煙支規(guī)格;快速換模
背景
近年來,煙草行業(yè)內(nèi)研發(fā)上市的新品日益增多,隨之而來的煙支規(guī)格也越來越多,卷煙生產(chǎn)制造迎來了小批量、多規(guī)格的制造模式。ZJ17作為濟(jì)南卷煙廠卷煙生產(chǎn)的主力機(jī)型,生產(chǎn)煙支牌號多,設(shè)備規(guī)格改造頻繁。目前卷煙規(guī)格改造主要為25mm+59mm與30mm+54mm兩種規(guī)格的煙支長短改造,涉及平準(zhǔn)器、長度齒輪、濾嘴供給系統(tǒng)等部位,改造部位較多,結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。維修工往往需要花費(fèi)一天半時間才可完成規(guī)格改造工作,且改造效果難以保證,有時需要對多處關(guān)鍵部位進(jìn)行反復(fù)調(diào)整,即影響設(shè)備運(yùn)行效率,還會造成大量物料消耗,更是存在較大的工藝質(zhì)量風(fēng)險。
行業(yè)內(nèi)已對煙支規(guī)格改造的改進(jìn)進(jìn)行了相關(guān)探索,如對浮圈 、分離段閥芯 、前分離鼓輪 、喇叭嘴齒輪頭 及其他接裝機(jī)部位 進(jìn)行了改進(jìn),但由于各廠間設(shè)備及管理存在差異,在參考借鑒的基礎(chǔ)上仍需針對實際問題具體分析。
1問題分析
煙支規(guī)格改造涉及光煙長度的改變及濾嘴長度的改變,一般由兩位維修工完成,兩人同時工作,改造總耗時約724.6分鐘。對規(guī)格改造流程各項目進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),更換削絲盤軸套、調(diào)整蜘蛛手接煙位置、更換靠攏鼓輪耗時較長,提高這些項目的耗時可以有效提升規(guī)格改造效率。
2主要措施
2.1 平準(zhǔn)器總成更換
分析第一人工作內(nèi)容,其中,更換削絲盤軸套、更換刷絲輪和硬刷、調(diào)整削絲盤、刷絲輪、刮刀間隙、調(diào)整削絲盤與切刀的同步位置均為對平準(zhǔn)器總成的關(guān)鍵零部件如軸套、刷絲輪、削絲盤等的更換及調(diào)整,采用快速換模的思想,可通過避免零部件更換調(diào)整過程達(dá)到提高效率的目的。針對25mm+59mm與30mm+54mm兩種規(guī)格的卷煙,分別調(diào)試出一套合格的平準(zhǔn)器總成。當(dāng)需要進(jìn)行規(guī)格改造時,直接更換平準(zhǔn)器總成,減少了零部件更換調(diào)整的耗時,只需對削絲盤與切刀的同步位置進(jìn)行調(diào)整,大大提高了平準(zhǔn)器部位的更換調(diào)整效率[1]。
2.2 蜘蛛手定位工裝
分析調(diào)整蜘蛛手接煙位置耗時較長的問題,主要是由于需要分別對8個蜘蛛手的接煙位置、同步位置、水平角度等進(jìn)行調(diào)整,工作量大導(dǎo)致耗時長。為提高調(diào)整效率,設(shè)計制作蜘蛛手位置調(diào)整專用工裝,調(diào)整蜘蛛手時,首先使用該工裝確定各蜘蛛手間的相對位置,然后只需對其中一個蜘蛛手的絕對位置進(jìn)行調(diào)整校準(zhǔn),即可保證所有蜘蛛手的位置正確。
2.3 靠攏鼓輪的改進(jìn)
為避免煙支高速運(yùn)轉(zhuǎn)中煙末飛出夾入水松紙中,靠攏鼓輪在濾嘴與煙支匯合處有一負(fù)壓吸風(fēng)孔,起到煙支濾嘴端的清潔作用。因此,當(dāng)濾嘴規(guī)格改變時,需對靠攏鼓輪進(jìn)行更換,確保清潔風(fēng)孔的位置正確。
對該負(fù)壓清潔風(fēng)孔進(jìn)行改進(jìn),在風(fēng)孔的基礎(chǔ)上進(jìn)行開槽,槽的尺寸能夠覆蓋25mm、30mm兩種濾嘴規(guī)格煙支的清潔需求。通過對原有靠攏鼓輪的測繪,決定將槽開在清潔吸風(fēng)孔右側(cè),與清潔吸風(fēng)孔相通,光煙端面的煙絲煙末通過吸風(fēng)槽進(jìn)入清潔吸風(fēng)孔被清理,長度10mm,為了保證煙絲煙末能夠順暢通過吸風(fēng)槽,并使開槽最小,最終決定將深度定為5mm,寬度5mm,如圖1所示。同時為避免光煙在西風(fēng)槽上運(yùn)動時造成劃痕或損傷,開槽邊緣應(yīng)做圓角處理。
2.4 規(guī)格改造工具車
制作ZJ17卷煙機(jī)煙支規(guī)格改造專用工具車 ,將優(yōu)化后規(guī)格改造所需零部件進(jìn)行統(tǒng)一分類放置,并根據(jù)零部件形狀固定位置及放置方式,進(jìn)行煙支規(guī)格改造時,可高效的取用,提升改造效率。
2.5 規(guī)格改造流程優(yōu)化
通過對關(guān)鍵部件進(jìn)行改造,煙支規(guī)格改造的具體項目有所變化,統(tǒng)計其余項目所需時間,并根據(jù)改造部位及時長對改造流程進(jìn)行重組,將調(diào)整濾嘴料斗防護(hù)罩及后板改為第一人工作。根據(jù)改造流程制作煙支規(guī)格改造流程SOP,將兩人的工作內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)固化,經(jīng)統(tǒng)計,優(yōu)化后的規(guī)格改造平均時間縮短為238.8分鐘[2]。
3實施效果
通過針對煙支規(guī)格改造流程發(fā)現(xiàn)的耗時較長的項目進(jìn)行分析改進(jìn),如更換削絲盤軸套、調(diào)整蜘蛛手接煙位置、更換靠攏鼓輪等,制作煙支規(guī)格改造專用工具車,并根據(jù)各項目的改造時間重新分配改造項目,改造所需時長由優(yōu)化前的724.6分鐘減少為238.8分鐘,節(jié)省了67.1%的改造時間,大大提高了規(guī)格改造的效率,試車時長也得到了減少。此外由于提高了試車生產(chǎn)的成功率,更可帶來減少原輔材料消耗、保障產(chǎn)品質(zhì)量等無形的收益。
參考文獻(xiàn)
[1] 曾峰,吳富強(qiáng).一種卷煙設(shè)備煙支規(guī)格切換方法的改進(jìn)[J].成都工業(yè)學(xué)院學(xué)報,2017,20(02):38-42.
[2] 黃禮剛.改進(jìn)ZJ29機(jī)煙支分離段閥芯[J].現(xiàn)代制造技術(shù)與裝備,2017,(08):150,152.