石祥文
摘 要 目前發電廠采用的全負荷脫硝改造技術,不能實現從點火工序開始的所有負荷脫硝,需進行改造。本文從發電廠機組鍋爐全負荷脫硝改造工程的必要性入手,以A燃煤發電廠為例,給出三種全負荷脫硝技術路線,分析其經濟性與技術性,獲得最佳的鍋爐全負荷脫硝技術路線,為其他發電廠提供經驗參考。
關鍵詞 發電廠;鍋爐;全負荷脫硝
前言
發電廠生產排放的氮氧化物是總排放量的50%,為減少環境污染,政府部門出臺《火電廠大氣污染物排放標準》,要求發電廠控制燃煤機組的氮氧化物排放量。發電廠引進煙氣脫硝技術,通過選擇性催化還原(SCR)減少氮氧化物排放,但該技術的應用要求較高,難以實現全負荷運行,氮氧化物效率處理效果不理想,需采取有效措施改進。
1發電廠機組鍋爐全負荷脫硝改造工程的必要性
目前發電廠機組鍋爐采用的脫硝技術為SCR脫硝技術,該技術的脫硝原理如下:在含氧條件下,將氨氣作為還原劑,輸入到火電廠生產的煙氣中,利用催化劑的催化作用,將氮氧化物還原為氮氣和水。SCR脫硝技術對反應條件的要求較高,火電廠的煙氣溫度需處于320℃-420℃的范圍內,因為催化劑在該溫度范圍內的活性最強,可使還原反應達到最優。就此,技術人員需將SCR脫硝系統布置于鍋爐省煤器與空預器之間,營造最佳的反應環境。
但在實踐生產中,由于我國發電廠的燃煤機組受當地電網調度,所以某些時刻,燃煤機組難以達到滿負荷運行狀態,有些甚至會處于40%負荷運行狀態。在低負荷運行時,省煤器的出口煙氣溫度降低,一旦其低于320℃,會導致氨氣與煙氣中的三氧化硫反應,生成硫酸銨與硫酸氫銨,這兩種物質會堵塞SCR脫硝系統中的催化劑傳輸微孔,影響催化劑的催化效果,提高氮氧化物的排放量。同時,銨鹽會在煙氣的推動下,集聚SCR脫硝系統的換熱元件或預熱器中,對SCR脫硝系統造成破壞,嚴重時會導致系統崩潰,影響氮氧化物處理效果[1]。可見,在發電廠燃煤機組生產運行中,技術人員需積極推進鍋爐全負荷脫硝改造工程,優化SCR脫硝系統的運行,保障氮氧化物的合理排放。
2發電廠機組鍋爐全負荷脫硝技術路線探究
A燃煤發電廠的鍋爐為直流燃煤鍋爐,技術人員將省煤器安裝于鍋爐的后煙井部位,和煙氣處于相反位置,在400MW負荷運行時,出口煙氣溫度僅為298℃,不符合SCR脫硝系統的應用要求。本文以A燃煤發電廠為例,結合其燃煤機組的各項參數,給出全負荷脫硝改造工程的技術路線方案,對比不同技術路線的經濟性與技術性,選擇最優化的技術路線,并將其投入運行,分析其實踐效果,為其他發電廠提供成功經驗。
2.1 技術路線方案
方案一:簡單水旁路技術路線。技術人員可在省煤器進口集箱前端安裝調節閥及管道,省煤器的水旁路與下降管連接,降低省煤器中的水流量,避免過多水流吸收煙氣熱量,從而提高出口煙氣溫度。在該改造方案中,技術人員需安裝管道旁路,配置器件較多,如調節閥、止水閥與吊架等。
方案二:省煤器再循環。技術人員在設置簡單水旁路的基礎上,應用再循環系統,將其安裝于省煤器出口部位,將該部位的熱水循環傳輸到省煤器的進口部位,使進口位置的溫度升高,減少省煤器的吸熱,從而提高出口煙氣溫度。在該改造方案中,技術人員需在配置簡單水旁路的器件基礎上,安裝再循環泵、疏水系統等器件。
方案三:省煤器分級設置技術路線。技術人員需將部分煙氣下部安裝的省煤器受熱面拆除一部分,將其安裝于在SCR反應器的后方,使水在SCR反應器前后部位的省煤器流動,控制省煤器的吸熱,從而提高出口煙氣溫度。在應用該技術路線方案時,技術人員需準確計算受熱面的面積,根據SCR脫硝系統的全負荷運行參數,合理設置受熱面。例如,如果要保障SCR脫硝系統在220-600MW符合下實現有效脫硝,需配置全負荷能投入脫硝,根據鍋爐熱力計算得到,需分級設置6659m2的省煤器受熱面積。在該改造方案中,技術人員需進行后煙井的拆除、給水管道的配置等操作,并增設平臺扶梯與吹灰器等器件[2]。
2.2 方案對比分析
在技術實踐與分析中,筆者對改造后的SCR脫硝系統進行仿真模擬,計算300MW、400MW、500MW、600MW負荷下的煙氣出口溫度,分析各方案的改造效果,并計算各方案的成本,選出最佳方案。方案一的煙氣出口溫度平均提升9℃,建設成本約300萬元,不會影響鍋爐經濟性;方案二的煙氣出口溫度平均提升52℃,運維費用較高,每年泵的運行費用達70萬元,運維管理費用達65萬元,建設成本約2100萬元;方案三的煙氣出口溫度平均提升55℃,不會影響鍋爐經濟性,但對煤種有要求,建設成本約2400萬元。
2.3 生產實踐效果
綜合上述經濟性與技術性對比,方案一的技術性較差,方案二的經濟性較差。A燃煤發電廠選擇方案三作為SCR脫硝系統改造方案。在生產實踐中,改造后的鍋爐可保持全負荷運行,煙氣出口溫度滿足要求,排放氮氧化物處于國家排放標準內;在250MW與600MW的負荷下,鍋爐效率均可超過94%,可保障鍋爐的長期可靠運行。可見,省煤器分級設置方案可滿足鍋爐全負荷脫硝技術的應用需求,可在發電廠中推廣應用。
3結束語
綜上所述,發電機組鍋爐脫硝系統在生產實踐中保持低負荷運行狀態,需進行全負荷改造。借鑒A燃煤發電廠的成功經驗,需對發電廠機組鍋爐采取分級設置省煤器的方案,將原本位于煙氣下方的受熱面轉移到SCR反應器后方,提升SCR設備的入口煙氣溫度,提升燃燒效果,實現全負荷脫硝,使發電廠排放的氮氧化物符合國家標準。
參考文獻
[1] 林邦春,郭為.電站鍋爐全負荷脫硝技術路線分析及選擇[J].工程建設與設計,2019,(04):186-188.
[2] 石中喜,張金柱.國產600 MW超臨界燃煤機組全負荷脫硝改造技術分析[J].華電技術,2017,39(09):54-57,78.