
【摘 要】B&WB 660MW“W”火焰鍋爐冷態啟動時長約12小時,每次冷態啟動常規耗柴油在120噸左右,啟動油耗高成為了制約降低啟動成本的主要因素。此外,在機組冷態啟動過程中,燃用柴油時間長和耗油量大,部分油滴未完全燃燒,容易導致脫硝催化劑、空預器、除塵布袋堵塞和造成鍋爐尾部煙道二次燃燒。煙煤啟動的探索和研究對機組的經濟性和安全性均有很大的價值。
【關鍵詞】660MW;“W”火焰鍋爐;煙煤啟動;無煙煤
1引言
660MW“W”火焰鍋爐的冷態啟動從點火到轉干態撤出油槍,時長在12小時左右,啟動油耗直接提高了機組燃油單耗。按每次啟動耗柴油120噸計算,柴油價格按7000元/噸計算,每次機組冷態啟動燃油成本達84萬元,機組啟動成本過高。
國內目前對于燃用無煙煤的“W”火焰鍋爐降低啟動成本的方法有改用小油槍點火,微油富氧技術等。但是對于燃用無煙煤且采用傳統的點火方式的鍋爐來說,采用煙煤啟動方式降低機組啟動成本值得進一步探究。
2系統介紹
某火力發電廠660MW機組鍋爐為超臨界、一次中間再熱、“W”火焰燃燒方式、雙拱單爐膛、平衡通風、尾部雙煙道、固態排渣、露天布置、全鋼架懸吊式直流爐。燃用煤種為貴州本地低揮發份無煙煤,其主要特點是著火溫度高、燃燒穩定性差、燃盡率差、結渣性強。
鍋爐配備6臺上海重型機械廠制造的MGS4760型雙進雙出鋼球磨煤機,每臺磨煤機對應鍋爐4只HPAX-EX型煤粉燃燒器,共24只燃燒器,對稱布置在鍋爐的前后拱上。每個燃燒器均配備一套高能點火裝置,每套高能點火裝置上均裝有一支點火油槍,可用于點火、暖爐、升壓及引燃和穩燃所屬的煤粉燃燒器。油噴嘴采用氣泡霧化方式,24支油槍的總出力按鍋爐BMCR所需熱量的20%設計,每支油槍的額定出力為1.2t/h,油槍出力可靈活調整。
3啟動油耗現狀
3.1本爐啟動油耗現狀
該火電廠每年啟動及穩燃耗柴油約1600噸,折合經濟成本1100萬元,該660MW機組在2018年和2019年兩年間多次啟動,平均每次啟動耗柴油均在120噸以上,兩年燃油單耗均在1.9kg/萬kW.h以上,嚴重高于行業平均水平。
3.2同級別同爐型啟動油耗現狀
經過調研了解,在四川中電福溪電廠、貴州金元茶園電廠、習水二郎電廠、華潤六枝電廠等同級別或者同類型的660MW機組鍋爐冷態啟動耗油均在100噸/次左右。通過優化啟動流程,660MW機組啟動油耗有下降空間,但均存在下降瓶頸。
3.3煙煤啟動前景
對于設計鍋型為燃用低揮發分無煙煤的“W”火焰鍋爐來說,煙煤啟動節油是一各值得探究的方法。煙煤啟動方案是在機組冷態啟動過程中,在鍋爐點火到轉態結束,摘除全部油槍過程中,啟動部分制粉系統運行,投入部分煤粉燃燒器,利用煤粉的燃燒釋放熱量代替柴油燃燒釋放熱量,實現在暖爐、暖機、燒參數、升負荷過程中減少柴油消耗。根據各爐型的運行成熟程度和設備健康狀態,每次660MW機組冷態啟動能節約40-55噸柴油不等,節約經濟成本可觀。
4煙煤啟動流程
4.1準備工作
機組滑停期間,控制制粉系統煤倉煤位,在負荷320MW左右時燒空一臺中間磨煤機煤倉,并將燒空煤倉對應磨煤機內煤粉抽空,其余煤倉保留熱值高于17MJ/kg、干燥的本地無煙煤,為下次機組煙煤啟動創造條件。
在鍋爐點火前在2小時將準備好的200噸煙煤存入停爐時燒空的中間煤倉,作啟動初期用煤,其他5臺磨煤機對應煤倉存入熱值高于17MJ/kg、干燥的本地無煙煤。啟動用煙煤和無煙煤相關參數如下表:
4.2實施過程
鍋爐點火成功后,投入13支油槍以上,就地觀火明亮無黑煙、不滴油。二次風溫達100℃,啟動兩臺一次風機及一臺密封風機運行,對待啟動磨煤機暖磨。當一次風溫達100℃以上時,啟動待啟動磨煤機運行,磨煤機啟動時容量風門關閉,開出旁路風門,控制磨煤機出口溫度在70~80℃,對磨制煙煤的磨煤機建立料位,緩慢開啟磨煤機容量風門及增投煤燃燒器,增加鍋爐輸入熱量,對鍋爐升溫升壓。煙煤投入著火正常,保證煤火檢強度在90%以上,就地調整對應油槍出力在0.5 t/h,調整鍋爐燃油瞬時流量在4~6t/h,視情況增投油槍保證鍋爐熱負荷均勻。磨煤機運行正常后,觀察煤粉和油著火和火檢強度變化情況,確保火檢強度≥90確保如著火良好,燃燒穩定,爐膛負壓正常,根據升溫升壓曲線提高制粉系統出力,并逐步減少油槍數量,逐步升溫升壓至沖轉參數。
煙煤啟動升溫升壓過程中,磨制煙煤磨煤機出力控制在20~35t/h之間,并網后再逐步增加其出力。
汽輪機暖機過程中,對其余磨煤機暖磨后建立料位備用。逐漸增加煙煤磨制磨煤機出力、視情況啟動另外磨煤機運行,提高鍋爐熱負荷。控制鍋爐熱量投入的均勻性和煤燃燒器投入數量,控制鍋爐熱負荷與產氣能力匹配。機組暖機結束并網后,根據機組接帶負荷情況,增啟制粉系統。在磨制煙煤磨煤機煤倉煤位降至10%時,對該磨機原煤倉進無煙煤,當煙煤燒完后逐漸提高磨煤機出口溫度至100℃運行。
在蒸汽參數提升、汽輪機暖機、并網升負荷、鍋爐濕態轉干態過程中,視火焰工業電視亮度、煤/油火檢強度、爐膛負壓、就地粉/油燃盡情況,減少油槍投運數量或者降低部分油槍出力。利用煤粉燃燒器替換部分油槍,滿足鍋爐所需熱負荷。
5煙煤啟動過程中的危險點
5.1制粉系統自燃和爆炸
嚴格控制煙煤進入煤倉時間,控制磨出口煤粉溫度不超80℃,防止磨制煙煤的磨煤機堵磨、空磨。
5.2油火檢強度弱,火檢數量引發鍋爐MFT
投入煤粉燃燒器時緩慢操作,先以低濃度煤粉投入,保證煤、油混燃均充分。
5.3尾部煙道堵塞及二次燃燒
點火后對空預器連續吹灰;檢查油槍和煤粉燃盡情況,若不能燃盡,切換燃燒器和油槍。
5.4升溫、升壓速率控制不當
增/減投油槍和煤粉燃燒器時,保證鍋爐熱負荷與所需蒸汽量匹配。
5.5鍋爐水冷壁超溫
定期切換油槍,盡量調整爐膛各受熱面受熱均勻。
5.6燒損燃燒器噴口
嚴格監視燃燒器噴口壁溫不高于800℃。
5.7投粉過程中引起爐膛爆燃
在對應油槍點燃情況下再低濃度投入煤粉燃燒器。
6煙煤啟動節油成果
通過近4次的煙煤啟動統計,該660MW機組鍋爐啟動過程中,排除其他因素導致的開機時間延長,每次利用高熱值、高揮發分的煙煤啟動,能減少啟動燃油40-50噸,節約經濟成本25萬元以上。
7結語
B&WB 660MW“W”火焰鍋爐煙煤啟動尚在摸索研究階段,節約機組啟動成本顯著,對機組開機流程加以優化后,能進一步降低啟動成本,煙煤啟動在大型燃煤電廠中值得推廣。
作者簡介:
張習祥,男,助理工程師,學士學位,主要研究大型鍋爐燃燒調整。
(作者單位:貴州黔西中水發電有限公司)