

摘 要:稠油集輸工藝之中,關鍵的設備有摻水泵、加熱爐以及外輸泵。而這些設備運行的狀態對于原油的生產工作有著直接的影響作用。因此,對于稠油集輸而言,工藝的良好改進將會有著十分積極的影響作用。本文就是對稠油集輸工藝的優化與改進進行分析。
關鍵詞:稠油集輸;工藝;優化;改進
在稠油集輸之中,摻水泵、加熱爐以及外輸泵都是關鍵性的設備,其運行對于熱采管理區域之中原油的生產有著至關重要的作用?;谶@一情況,本文就是從摻水的壓力、摻水的溫度以及摻水的水質等這些技術層面出發,通過對相關影響因素的分析以及工藝改進方法的闡述,對稠油的熱采工藝優化進行分析。
1 稠油生產之中主要的制約因素分析
1.1 摻水的壓力
在抽油井之中,平均摻水的壓力是3MPa,而摻水泵在實際工作之中的壓力是4MPa,管網壓降平均可以達到1.2MPa,但是所需最佳的摻水壓力為3.2MPa。所以,與最佳摻水壓力之間的差值是0.2MPa。對差值產生的原因進行分析,可以歸結為以下的幾個方面:①由于摻水的管線過長,導致沿程的水力損失過大,進而導致差值存在;②由于地理方面因素的限制,摻水的管線在沿途之中會出現很多的彎曲,進而導致管網局部的磨阻損失加大,使得壓降過大,這就導致了差值的存在;③由于摻水泵自身的性能參數不能有效滿足當前生產的需求,加之運轉的時間比較長,運轉過程中期自身的性能也會下降,這樣就無法有效保障稠油生產的需求,進而導致差值的出現。
1.2 摻水的溫度
稠油井之中平均的摻水溫度可以達到70℃,加熱爐出口處的溫度也是70℃,在管網之中的溫度損失平均值可以達到4℃到6℃。而稠油井需要的最佳摻水溫度是70℃到76℃之間,這樣才可以讓加熱爐滿足稠油生產的需求。但是在摻水的溫度方面,依然存在著以下幾個方面的問題:①在日常運行的過程中,摻水加熱爐一共有兩臺,如果在冬季,則需要三臺摻水加熱爐同時運行,這樣不僅可以讓燃油量加大,進而增加其運行的成本,同時也沒有備用的加熱爐,因此當故障出現的時候,稠油的生產就會受到不利影響;②因為摻水加熱爐的換熱器沒有較好的換熱效果,爐效也不是很高,進而使得摻水加熱爐的運行成本增加;③因為摻水加熱爐一直處于滿負載運行的狀態,這不僅使得加熱爐的壽命縮減,同時也讓空氣壓縮機以及燃油泵等的運載負荷間接性地增加,讓設備的日常管理與維護更加困難。
1.3 摻水的水質
在稠油的生產之中,摻水的水質之所以會出現問題,主要的原因有以下幾點:①因為注聚所產生的聚合物得不到良好的分解處理,導致聚合物的集成塊進入空心桿堵井。這樣的情況就導致摻水的水質出現問題;②摻水的污水之中含有油或者是雜質進入空心桿堵井,進而導致摻水的水質有問題產生;③摻水的管線受到銹蝕或者是結垢,進而使得產生的雜質進入空心桿堵井,這就使得摻水的水質出現問題。
2 對主要工藝的改進
2.1 對摻水泵的改型
在對稠油集輸的工藝進行改進的過程中,可以將原來的DGI46-50×8型的摻水泵改成150AY67×7型的摻水泵。通過改造之后,摻水泵可以在原有泵效的基礎上提升4.6%,進而使其運行變得更加經濟。下表就是摻水泵改造前后的性能對比。
2.2 對摻水加熱爐的改造
在對摻水加熱器進行改造的過程中,將原有的加熱爐都改成了JM-FTX2500-H/5-Y型的加熱爐,同時對配套的加熱器也進行更換。經過改造之后,可以使得加熱爐的爐效達到92.5%,在原來的基礎上提升6.4%。以下就是加熱爐改造之前以及改造之后的相關參數對比。
2.3 污水站污水處理工藝的改進
在污水站對污水處理工藝的改進之中,首先限制了聚合物的進入,并在實際的工作之中對其加以全面實施。同時,對污水站氣浮處理的工藝加以良好改進,通過這樣的方式,就使得摻水的水質得到有效凈化。
3 結束語
綜上,本文對稠油集輸工藝的改進加以分析,通過對摻水泵的改進、摻水加熱爐的改進以及污水處理站的改進,可以實現稠油產量的有效提升,同時也可以節約大量的成本。另外,也建議在改進的過程中將摻水泵的葉輪噴涂工藝加以更新,并在摻水泵的進口處進行高能污水處理器的安裝,讓稠油集輸的工藝流程以及設備都得到良好的改進。這樣就可以讓稠油集輸工藝效果得以顯著提升,進而實現稠油生產成本的有效節約與產量的有效增加。
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作者簡介:崔楊(1984- ),女,大學文化程度,集輸高級工,現就職于大慶油田有限責任公司第七采油廠第三油礦,從事石油工程相關工作。