陳旭超 劉雪 楊威 冉奇 劉瑞兵

【摘 要】螺桿鉆具是油井檢維修施工中實施鉆、磨銑工藝的主要工具之一,在施工中由于受鉆柱組合設計缺陷等因素影響,導致鉆壓控制調整困難、進尺緩慢等現象出現,影響施工效率。通過對鉆柱組合優化設計優化,實現半自動化平穩恒壓鉆進,提高作業施工效率,減少勞動強化。
【關鍵詞】螺桿鉆具;鉆柱組合;優化
螺桿鉆是一種以液體為動力,把液體的動力轉化為機械能的井下動力工具,當動力液進入液馬達,在液馬達的進出口形成一定的壓差,推動液馬達的轉子繞定子做行星運動,提供給鉆頭轉速和扭矩,實現油水井下返、封堵層的鉆塞、落物落魚的磨銑等井下作業施工。螺桿鉆施工方便,使用費用低,在修井作業中發揮著重要作用,是小修隊伍的主要施工工具。但施工時螺桿鉆具管柱工藝結構、工作參數等對施工質量和工作效率起著重要作用。
1 存在問題
1.1 鉆壓控制難度大,井口油管倒轉
油田開發過程中經常需要利用螺桿鉆具進行鉆水泥塞、磨洗橋塞、修整魚頂等鉆磨工藝措施。施工中由于被鉆磨物質硬度較高,需要控制鉆壓在某一個范圍之間,保證正常鉆進、磨洗。鉆壓過高,易造成管柱變形,在現場實際操作中,由于管柱與井底被鉆物是剛性接觸,鉆壓控制難度大,每鉆進1厘米就會導致鉆壓產生變化減少,需要頻繁下放管柱調整鉆壓。鉆壓過大,會導致鉆頭制動、管柱反轉,司鉆就要立即上提管柱,再重新下放管柱加壓鉆井。通過操作作業機剎車剎把進行鉆壓調整,需要操作人員注意力長時間高度集中,勞動強度大,鉆進的精度控制難度大,導致鉆塞等作業進度緩慢,施工效率低,且易發生其它不安全事故。
2、原因分析
在結合現場實際情況下,我們對鉆頭、鉆具、中間連接部分、地面部分進行分析,完善螺桿鉆具的使用工藝結構,拓寬使用范圍和實效。在實際鉆塞、磨洗等檢維修工作中,螺桿鉆具井下鉆柱工藝結構主要有油管、滑套短節、伸縮桿、螺桿鉆具等組成,其中滑套短節對鉆壓控制等起到主要作用。
2.1滑套短節結構
滑套短節主要由外工作筒和外六方伸縮桿套裝在一起組合,外筒下端面有內六方孔與伸縮桿配合,二者之間可以自由沿軸向相對滑動。滑套短節連接在鉆柱中,能夠承受拉壓負荷、密閉輸送修井液和傳遞扭矩,同時還能起到控制鉆壓和充當緩沖器的作用。右圖中分別展示了滑套短節處于伸開和閉合的兩種狀態。
2.2目前現狀
長期以來,在鉆塞、磨洗等檢維修施工中習慣的做法是:將滑套短節直接連在螺桿鉆具之上,鉆柱組合自下而上為:鉆頭+螺桿鉆具+滑套短節+全井油管管柱。見圖2
按照該鉆柱組合形式在鉆進時,僅靠螺桿鉆具的重量并不能滿足鉆壓的要求(鉆具自重僅100余千克),實際操作中需要將滑套短節完全收合,形成整個鉆柱重量向下的剛性傳遞,利用上部全井管柱的重量進行調整加壓,從而導致鉆壓調整頻繁而且困難。
同時鉆柱的縱向振動作用于全井管柱上,無法得到緩沖吸收。這樣滑套短節不僅無法起到緩沖作用,而且對于鉆壓的控制控制完全沒有得到發揮,失去了其使用的意義。
3、鉆柱優化過程
3.1理論依據
通過研究論證認為,應該將滑套短節上移至管柱中部,在滑套短節與螺桿鉆具之間連接的管柱作為配重管柱。鉆柱組合自下而上為:鉆頭+螺桿鉆具+配重油管+滑套短節+上部管柱。這樣滑套短節的的伸縮桿處于半閉合狀態時,只有滑套短節以下配重管柱的重量壓在鉆頭上,可使鉆頭得到一個恒定不變的預定進給力,不受上部管柱重量的影響,保證鉆頭平穩順利的實現恒壓鉆井。
3.2 計算設計
根據選用的螺桿鉆具及鉆頭類型,要求不同的鉆進參數,據此設計相應的配重管柱。以5LZ100×3.5型螺桿鉆具+HJ517型三牙輪鉆頭為例,選用鉆壓應為10-15千牛,如使用?73mm油管,則應在滑套短節與螺桿鉆具之間加15根油管作用配重,配重油管在清水中的總重量為13千牛,滿足施工需要。
4 操作程序
4.1 啟動鉆具
下入時滑套短節在配重管柱拉力下伸開,下至預定深度一下,在開泵循環正常后慢放管柱,待指重表懸重下降,說明鉆頭已經接觸灰面或待磨洗物開始鉆進。懸重下降13千牛時,配重管柱重量已經完全轉為鉆壓。
4.2滑套短節閉合
繼續下放管柱月1米左右(伸縮桿的行程),在此過程中外筒逐漸下行,但鉆壓保持不變。至指重表懸重稍有下降即可停止下放,此時滑套短節已經完全閉合,打好剎車即可進行自動鉆井程序。
4.3自動鉆進
在其后的鉆進過程中,隨著進尺的增加,伸縮桿再次逐漸向下伸出,在其伸出1米形成內,配重油管充當鉆壓,保持不變無需調整。同時鉆進中鉆柱的縱向振動,由伸縮桿上下滑動吸收,達到減震緩沖的目的,有利于保護鉆具及管柱。
4.4程序循環
待指重表懸重有所回升,則說明伸縮桿已經完全伸出,底部鉆具受到上部管柱拉力,井底鉆壓已經下降。再次慢放管柱重復之前操作,即可實現連續恒定鉆進。每個單根僅需要操作10次左右,鉆壓控制準確而且操作簡單易行。
5、實施效果
2019年5月,在古5818等5口井的鉆水泥塞施工中,采用了優化鉆柱組合。現場操作簡單易行,平均進尺由5.77米/小時提高至7.54米/小時,而且鉆塞均一次成功鉆至設計深度,未出現螺桿鉆損壞失效導致的起鉆更換情況。
6結束語
通過對螺桿鉆具的井下鉆柱組合進行優化,實現了半自動平穩鉆進,不但提高了轉速,而且降低了勞動強度,有利于工作效率的提高。改變了幾十年來的傳統方式,易于操作掌握,在同行業內具有良好的推廣應用價值。
參考文獻:
[1]萬仁薄 采油技術手冊第五分冊.修井工具與技術.北京:石油工業出版社,1998
作者簡介:
陳旭超:河南南陽人,1994年參加工作,從事油藏開發。