孫章權


摘要:受風吹、雨打、日曬及堆壓的影響,水渣堆放一定時間后,水渣顆粒的粒型會受到破壞,且隨時間的延長,這種現象會加重。本文通過Φ500mm×Φ500mm試驗磨數據,分析可能對立磨生產帶來的影響。
關鍵詞:水渣陳化;立磨生產;影響
引言
受市場等因素影響,礦渣粉生產企業新進水渣原料不能及時被消耗,露天歸堆存放成必然選擇。這些水渣受風吹、雨打、日曬,水渣顆粒的粒型明顯會受到破壞,且隨堆放時間的延長,這種變化會加重。為此,我們從水渣的形成機理、水渣顆粒結構以及Φ500mm×Φ500mm試驗磨數據進行分析,由此分析對立磨生產帶來的利弊。
一、水渣的形成機理及顆粒結構
我們知道,水渣又稱粒化高爐礦渣,是煉鐵時的高溫液態熔融渣經“水淬”處理而成的粒狀顆粒。其水淬效果直接受“渣水”溫度差及“渣水”接觸的充分性影響。一般來說,“液態渣和冷卻水”的溫度差越大、接觸越充分,渣的水淬效果就會越好。
水渣顆粒是由無數的晶粒及未玻璃化的粉體組成。由內到外分別是由晶核、玻璃晶粒及填充在之間的未玻璃化的粉體。當水渣的水淬效果不好時,形成水渣顆粒的晶粒間就會有充分的重排時間,其排列也會較為有序,這種狀況帶來的效果是水渣顆粒外觀整體顯得光滑、致密,晶粒間的聯接鍵(力)較強,要使用較強的外力才能將其破壞。一般來說,這種渣的晶體含量較高,玻璃體含量相對少些,渣的活性也稍差;當水渣的水淬效果較好時,晶粒排列就會雜亂無序,晶粒間交錯結成網狀結構,這種網狀結構讓水渣顆粒外觀顯得成型但內部卻疏松的狀態,晶粒間聯接鍵(力)也較弱,使用較小的外力就能將其破壞。一般來說,這種渣的玻璃體含量較高,晶體含量相對少些,渣的活性會較高。
二、水渣陳化模擬試驗(Φ500mm×Φ500mm磨試驗)
2018年下半年,我們利用化驗室小試驗磨做過水渣陳化模擬試驗,取得試驗數據如下:
備注
陳化方式:從水渣堆場一次性采取新進廠濕水渣約50KG(同一車),用內有塑料膜的編織袋裝好,每次從袋中取出試驗所需用量后再將袋口扎緊放在小磨房內。這種陳化方式的優缺點:
優點:能盡可能的保證水渣的水份含量。
缺點:是因物料的量較少,袋內物料的的溫度難于保持,且對日曬的影響僅限于環境溫度的變化。
但這種方式也是目前最接近堆場水渣的陳化條件的有效方式。
(一)數據分析:
細度、比表面積是體現礦渣易磨性的指標。從表一中不難看出,細度(0.045mm方孔篩篩余量)、比表面積在10月10日前后均有明顯的不同,特別是比表面積的變化更為明顯,到11月7日達到最大值。也就是說,當水渣存放時間30~40天左右時,水渣的易磨性可能發生了突變,在70天左右時達到拐點。下面將10月10日前后的數據分別統計如下:
從表二中看出:10月10日后細度比之前降低一個單位值;比表面積增加了約20個單位值。
分析:
(1)、細度:10月10日前,可能是水渣的顆粒形狀保持得比較完整,水渣的脆性也未發生明顯變化,而10月10后,水渣出現粉化,顆粒形狀受到破壞。
我們知道,試驗小磨(Φ500mm×Φ500mm)是完全封閉的單運轉設備。其工作原理是:物料在磨內反復? 受到鋼球的沖擊及鋼段研磨? 從而得以磨細。相同的物料,在同等條件下,物料粉化的軌跡和結果應具有相似性。
水渣中,由于含有少量的晶體(晶粒排列整齊、致密),在小試驗磨中很難將其進一步磨細,因此,當物料在磨內運行一定時間后,粉體的篩余量(細度)將不再會有明顯的變化。
從數據看,10月10日前(除9月12日外)均保持在4.5%左右,10月10日后基本保持在3.0%。因此,我們有理由相信,30~40天左右時間,水渣易磨性發生突變。
(2)、比表面積:10月10日前,比表較為平穩,在450(m2/kg)左右小幅震蕩,在10月10日后,突然躍升,在11月7日達到最大值,往后有小幅下挫。從以上這段描述來看,比表面積的變化可能劃分為三個階段,兩個突變點較為合適。但總體來看,比表面積的變化突變節點與細度的一致。
水渣在小試驗磨中是因:反復? 受到鋼球的沖擊及鋼段的相互位移產生的摩擦作用? 而得以研細,當水渣被磨細到一定程度后,不能及時被排出,而繼續停留在磨內,微細顆粒將會產生靜電,微細顆粒間又會相互? 吸? 在一起,這就是“過粉磨現象”。這時,如果物料繼續粉磨下去,比表面積的? 表觀值? 不會增加,反而會有一定幅度降低。介于此,我們可作出如下適當推理:在11月7日(70天左右)這個時間節點,水渣的粉化可能已達最大值,這時,水渣的易磨性也是最好的,因為此時水渣更易磨到更細,更易產生“過粉磨現象”。
(二)、水渣陳化分析
由于受風吹、雨打、日曬的作用,水渣堆內形成“溫熱效應”。水渣顆粒內? 晶粒間的聯接鍵? 被破壞,水渣顆粒的網狀結構崩塌,分離形成更小顆粒,粉化加重。這種變化的直接結果是水渣的細顆粒含量大量增加,大顆粒的含量明顯降低,且粒徑大幅降低。
當這些水渣進入磨內后,其粉磨過程為:由原來的“先細碎再研磨”變化到以“以研磨為主”。因此,物料得以充分的研磨,粉體的比表面積也相應增加。這與小試驗磨的數據分析結果是相一致的。
綜上可知,當水渣陳化30~40天左右,是水渣的易磨性發生突變第一時間點,當陳化70天左右時,易磨性達到最好值。
三、水渣陳化對立磨生產的影響
(一)立磨工作原理
1、磨盤中央的物料受離心力作用下,向磨盤邊緣移動,從而被磨輥碾壓而得以粉碎;
2、受磨輥與磨盤的剪切力作用,產生一定的研磨效果;
3、粉碎后的物料從磨盤邊緣溢出,同時被來自噴嘴環(風環)高速向上的熱氣流帶至選粉機,合格細粉被選出,不合格細粉進入立磨再粉磨。
(二)水渣的立磨生產
在小試驗磨中,因反復的研磨作用,“過粉磨現象”會較為突顯。也就是說,當研磨到一定程度后,比表不會再增加,反而會有所降低;而細度則會將磨機的能力值發揮到極致(細度不會再發生明顯變化)。與試驗磨不同的是,水渣在立磨生產中,主要受到磨輥的碾壓得以細碎,由于選粉機能及時將細粉選出,“過粉磨現象”表現會較為平淡,反而是陳化導致的粉化會在磨輥下形成的“棉墊效應”,緩沖了磨輥對水渣的碾壓,使其粗顆粒的細碎效果降低。這時,粉體的比表面積會有一定幅度的提升,但細度(0.045方孔篩篩余量)反而會升高。
因此,當對篩余要求較低,而又對比表面積要求較高時,進廠的水渣原料完全可以先堆放40 ~70天再入磨粉磨(場地允許時),可以提高產量,從而降低能耗。
(備注:由于水渣的玻璃體含量大多在95%以上,水渣在陳化期間礦物組份的水化對水渣的活性影響較為有限,因此,對礦粉產品的品質應不會有大的影響)
四、結論
(一)水渣陳化30~40天左右,是水渣的易磨性發生突變第一時間點,當陳化70天左右時,易磨性達到最好值。
(二)當對細度要求較低,對比表要求較高時,水渣陳化可以提高立磨產量,降低能耗。
(作者單位:廣東韶鋼嘉羊新型材料有限公司)