丁騰蛟
摘要:隨著我國科技水平的提升,我國電弧爐煉鋼技術取得了很大的進步和發展。電弧爐是冶金工業的重要熔煉設備,電能消耗非常大,在企業生產成本中所占比例相當高。因此,如何降低電弧爐煉鋼的電能消耗,以最小的能耗取得最大的經濟效益,一直是冶金工作者的一項重要任務。本文就鑄鋼電弧爐煉鋼節電的途徑展開探討。
關鍵詞:鑄鋼;電弧爐煉鋼;節電;途徑
引言
煉鋼電弧爐是消耗電能很大的設備,人稱“電老虎”。如何發揮電弧爐煉鋼效能,使其節電、降低用電單耗、取得理想的經濟效益,這一直是國內外煉鋼工作者所十分關注的問題。
1影響電弧爐單耗的主要因素
在生產實踐中影響電弧爐單耗的因素歸納起來主要有幾個方面,即:人的因素、設備因素、爐料因素和工藝技術因素等。其中人的因素包括操作工人、技術人員和管理人員;設備因素包含電弧爐設備的改造、維護管理以及科學合理配電;爐料因素主要是爐料質量、成分配比、裝料方式以及爐料預熱等;工藝技術方面的改進可以提高冶煉效率。
2降低電耗的途徑
2.1加強爐料管理
科學爐料管理應實現“精料”入爐,“精料”指入爐爐料應符合對化學成分的要求、合理的塊度搭配、盡可能少的雜質。使用合格的爐料才能為節電打下良好的基礎。(1)保證入爐爐料的化學成分。合適的入爐爐料的化學成分應保證熔清后成分合乎工藝要求,直接進入精煉期。若熔清后碳、硫成分不合格,則須調碳和脫磷勢必延長氧化時間;若硫含量高則需增加還原時間,結果必然增加電耗且降低生產率。(2)盡可能減少爐料中雜質。我國廢鋼資源不足,質量差,對電弧爐煉鋼電耗影響較大。有些廢鋼料中夾雜有玻璃、織物、塑料、橡膠、油污和泥砂等,不僅直接影響導電和不必要的渣量增加,而且勢必增加鋼中硫、磷含量和渣中酸性氧化物。這就需要增加石灰用量以達到脫磷脫硫和保證渣堿度的要求。(3)合理超裝,避免多次裝料。由于熔化期電耗占整爐電耗的60%~70%,因此增加輸入功率、縮短熔化時間是節電的重要措施,但由于爐襯材料、電極質量等原因,使得廣泛采用超高功率煉鋼的條件尚未成熟。多數企業采用超裝措施,超裝量常達2~3倍,既可提高熱效率,也可減少裝料次數,從而減少了用電單耗。(4)合適的爐料配比與裝料方式。煉鋼理論與實踐表明,爐料的堆比重與熔煉時間、電耗有直接關系。合適的堆比重應由合適的爐料尺寸配比及正確的裝料方式來保證。若爐料大小配比不當,使爐料不能及時熔塌,將不僅大大延長熔化時間、增加電耗,而且影響爐襯壽命與塌料時造成事故。
2.2優化供電制度使用最佳配電曲線
合理的電氣運行制度可充分挖掘變壓器的能力,使煉鋼過程電弧爐的有功功率最大。熔化期采用最大電壓、最大電流操作使鋼液快速升溫,直至鋼鐵料熔化,然后根據鋼液溫度調整送電電壓、電流。在制定供電制度時,要考慮變壓器的容量、利用系數、功率因素等條件。在煉鋼生產過程中,可通過電爐變壓器的供電主回路的在線測量,獲得一次側和二次側的電壓、電流、功率因素、有功功率、無功功率及視在功率等電氣運行參數,經過分析處理,得出供電主回路的短路電抗、短路電流等基木參數,尋找最佳輸入功率,以此制定合理的供電曲線,保持電弧穩定燃燒。在變壓器額定功率范圍內,輸出功率最大,生產效率最高。
2.3優化供電制度
電氣運行狀態對節能至關重要。合理的電氣運行制度可充分挖掘變壓器的能力,使煉鋼過程電弧爐的有功功率最大。熔化期采用最大電壓,最大電流操作使鋼液快速升溫,直至鋼鐵料熔化,然后根據鋼液溫度調整送電電壓、電流。在制定供電制度時,要考慮變壓器的容量、利用系數、功率因素等條件。通常地,根據設備和生產條件,能量轉換影響因素等理論計算所得的結果有偏差,實地測量可以進一步修正。在煉鋼生產過程中,可通過電爐變壓器的供電主回路的在線測量,獲得一次側和二次側的電壓、電流、功率因素、有功功率、無功功率及視在功率等電氣運行參數,經過分析處理,得出供電主回路的短路電抗、短路電流等基太參數,尋找最佳輸入功率,以此制定合理供電曲線,保持電弧穩定燃燒。在變壓器額定功率范圍內,輸出功率最大,生產效率最高。在生產過程中盡量減少變換電壓的檔次,減少停電時間,提高熱效率。
2.4強化用氧制度
電爐吹氧操作的目的是吹氧助熔和吹氧脫碳,配合噴吹碳粉,造泡沫渣。以氧槍取代吹氧管操作效果顯著:氧槍可利用廉價的碳粉、油、天然氣等代替電能,對電弧爐冷區加熱助熔,提高了生產效率;氧槍噴射氣流集中,具有極強的穿透金屬熔池的能力,加強對鋼水的攪拌作用,加快吹氧脫碳和造泡沫渣的速度。由于強化供氧,加速爐料熔化,增加熔池攪拌,改善熔池內部傳熱條件,加速化學反應的進行,增強制造泡沫渣的效果,可有效地降低電耗。
2.5采用鐵水熱裝工藝
電爐采用鐵水工藝可緩解廢鋼鐵嚴重緊缺現狀,獲得穩定的煉鋼原料。鐵水中含有較高的碳、硅等元素,與氧反應釋放出大量熱量,都給電爐帶入大量物理顯熱和化學潛熱,提高熔池溫度。并且由于碳氧反應產生大量一氧化碳氣體,促進泡沫渣形成,將電弧屏蔽在爐渣內,減少電弧輻射,延長爐襯壽命,提高電爐熱效率。
2.6泡沫渣冶煉
在熔化后期、氧化期、還原期采用泡沫渣技術。人工吹氧生成泡沫渣,勞動強度大,效果不顯著。采用碳氧槍向熔池吹氧和噴吹碳粉,易在渣層中生成泡沫渣。通過控制爐渣堿度、氧化性、流動性等冶金條件以符合工藝要求,在爐渣堿度為2.0~2.5、渣中w(FeO)為20%~40%時,生成泡沫渣的效果最好。泡沫渣有利于增大渣鋼界面,有效地利用氧化性高、流動性好和溫度較低的熔渣強化脫磷。可使長電弧插入很厚的泡沫渣中,提高了電能的利用率,縮短了冶煉時間,節約了電能。
2.7二次燃燒技術開發應用
電爐冶煉過程產生的廢氣主要是一氧化碳。通過向爐內噴吹氧氣,將一氧化碳燃燒生成二氧化碳。化學反應產生大量的熱能,促使鋼液升溫,或用于廢鋼預熱,廢鋼溫度可上升200一300度,最高可上升600-800度,可節約電能15-40kW·h/t。
2.8熔氧結合和單渣沉淀脫氧新工藝
電弧爐傳統的熔化—氧化—還原工藝,熔煉時間長,電耗高。熔氧結合、單渣沉淀脫氧新工藝與傳統煉鋼工藝相比,取消了還原期,縮短了冶煉時間,故可顯著地降低電耗,是一種行之有效的節電工藝。
2.9改進電氣設備
電爐設備對電能消耗有較大影響,改變短網分布,縮短短網長度,橫臂改造等設備改進可以明顯節電。新型橫臂的改造是將橫臂和導線結合為一體,同時起支撐電極和導電作用,取得明顯效果,降低了電阻率,根據某電爐廠實際測量,橫臂改造后電阻率降低了17%,有功功率提高了5%~9%,冶煉電耗降低了10~40kW·h/t。電極調節系統與電弧的穩定性有密切聯系,會影響斷弧和短路的次數,電弧不穩定,損耗在短網、變壓器和電極上的電能會加大。采用人工智能技術,使電極調節性能提高,電弧穩定,減少短網電能損耗,減少無功功率,提高電能利用效率。
結語
電弧爐煉鋼的電耗是一個綜合性指標,影響因素較多,要求所有的作業環節緊密配合,最終達到節電的目的。
參考文獻
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