張廣義 郭立華
摘要:為適應當前環保形勢,焦化工序對包括焦爐煙氣脫硫脫硝,焦爐煤氣精脫硫,干熄焦除塵廢氣脫硫,化產區域VOCs治理,酚氰廢水深度處理等進行技術引進及改造。,取得了明顯的社會效益,為企業的環保提標和綠色制造做出有益的嘗試,為企業轉型發展進行了探索。
關鍵字:脫硫脫硝,VOCs,酚氰廢水,深度處理
引言
河北某鋼鐵企業配套年產206萬噸焦炭的焦化工序。同時作為身處26+2城市范圍內的冶金企業焦化工序,立足自身長遠、良性、綠色發展,在原有較為健全的環保設施基礎上實施工藝提標改造,投建應用了一批環保新技術和新工藝,取得較好的社會效益,為冶金企業的綠色制造轉型做出了有益的嘗試。
1已實施的工程
1.1焦爐煙氣脫硫脫硝
焦爐煙氣脫硫脫硝系統采用以SDA(半干法脫硫)+布袋除塵+SCR(選擇性催化還原)脫硝為主工藝、對焦爐的煙氣進行凈化處置,處理煙氣達到《煉焦化學工業污染物排放標準》GB16171-2012表6中特殊地區排放限值要求,及河北省超低排放標準要求。河北省超低排放標準:SO2<15mg/m3NOx<130mg/m3顆粒物<10mg/m3NH3<10mg/m3。系統具有以下特點:
1)采用NaCO3溶液作為脫硫劑,旋轉噴霧器霧化噴灑在脫硫塔內與SO2反應生成Na2SO4.2)除塵系統采用高溫覆膜氟美斯材質的布袋除塵器。3)設置一套熱風爐煙氣再加熱系統。4)SCR脫硝采用低溫催化劑。
2焦爐煤氣精脫硫
對原工藝進行必要的改造。脫硫工序采用真空碳酸鉀脫硫+丹麥托普索公司WSA濕法制酸工藝。為進一步降低H2S排放量。對原有的真空碳酸鉀工藝進行提標改造。更換低阻力填料后兩塔串聯運行,在塔前設置高效微型捕集器分離脫硫前的粗苯工藝攜入的洗油,串聯后的脫硫塔前塔(1#塔)內設置高效霧化噴頭將脫硫液霧化成接近于汽態,使本來是氣液兩相接觸,瞬間轉化為氣汽兩相接觸,大幅度加大了兩相分子之間的接觸面積,使反應瞬間完成。精處理后的煤氣H2S≤20mg/m3。
3干熄焦除塵脫硫改造
增加一套設計處置能力30000m3/h煙氣脫硫+除塵的干熄焦設施。干熄焦除塵脫硫系統主要由氣固脫硫反應器、預反應器,袋式除塵器裝置,生石灰硝化裝置,生石灰和消石灰儲存系統等組成.處理后廢氣指標:SO2<30mg/m3顆粒物<10mg/m3
3.1所選用的工藝流程與特點如下:
1)干熄焦廢氣首先通過預混器和消石灰初步混合,進行初步的脫硫。之后通入高效氣固脫硫反應器內部的循環流化床床體。從高效氣固脫硫反應器頂部出來的含塵煙氣,進入布袋除塵器,去除脫硫灰,脫硫灰大部分經斜槽回到高效氣固脫硫反應器進口循環使用。
2)吸收劑、循環脫硫灰在反應器內進行第二步反應,生成副產物硫酸鈣、氟化鈣、氯化鈣等。這些固廢與煤氣脫硫的脫硫灰一并處置。
4化產區域VOCs治理
根據《河北省焦化行業污染整治專項行動方案》對焦化工序煤氣凈化區域揮發性有機物進行治理。其中非甲烷總烴、酚類、苯要達到《河北省工業企業揮發性有機物排放控制標準》(DB13/2322—2016)的排放限值,達到以下要求,并建立泄露與檢測制度(LDAR)。即:①焦油類儲槽:非甲烷總烴<50mg/m3酚類<50mg/m3苯并[a]芘<0.3?g/m3氰化氫<1.0mg/m3氨<10mg/m3硫化氫<1.0mg/m3。②苯儲槽:苯<4.0mg/m3非甲烷總烴<50mg/m3
4.1化產部分
在化產車間的鼓冷區域、粗苯區域、脫硫區域及油庫區域各設置一套VOCs收集預處置裝置。采用噴射器將尾氣收集,通過吸收(堿洗/油洗)-吸附(活性炭)兩段處理尾氣,堿洗采用循環氨水為堿洗液,油洗采用脫苯用的洗油,活性炭吸附飽和后配空氣送入焦爐無害化處置。
4.2配風后進入到焦爐
①化產VOCs尾氣主管道,在地下室前機焦側各分兩路管道。分別對應相應的上升氣流交換程序。然后在焦爐內燃燒②VOCs氣體中可燃氣體體積一般最大不超過0.3%,可實現尾氣含氧大于20%。③為進一步保障焦爐安全,其上設置報警裝置。VOCs風機直接停機。
5酚氰廢水深度處理
1)酚氰廢水處理采用A/O/O工藝。原處理過程分為四段三級。污泥處理段采用污泥濃縮池+帶式污泥脫水機工藝,脫水后污泥定期配煤。處理后的廢水排往煉鐵沖渣全部消納。
2)此提標改造項目為國家水體污染控制與治理科技重大專項《鋼鐵行業水污染全過程控制技術系統集成與綜合應用示范》重要組成部分。出水指標:pH6~9CODcr50mg/LBOD520mg/L懸浮物(SS)20mg/L揮發酚0.1mg/L總氮(TN)15mg/L氨氮(NH4-N)5.0mg/L氰化物0.2mg/L硫化物0.5mg/L總磷1.0mg/L石油類1.0mg/L.
①針對混雜在蒸氨廢水中的少量脫硫廢液問題。單獨對脫硫廢液處理。處理后的脫硫廢液CN-<100mg/L,S2-<20mg/L。
②新增廢水深度處理單元,設計水量300m3/h,采取反硝化濾池、多介質過濾處理、非均相臭氧催化氧化、曝氣生物濾池工藝組合。最后曝氣生物濾池達標出水進入回用水池存儲,經泵送煉鐵沖渣全部消納。
6準備實施的環保改造項目
在現有的裝備水平基礎上,為進一步改善區域作業環境、提升污染管控水平,準備實施如下的改造項目:
1)對生化池棚化封閉
計劃對于生化池實施棚化全密閉。杜絕異味逸散污染環境,惡臭氣體收集后處置。采用直接燃燒法即:捕集后的氣體引入到VOCs系統后在煉焦爐內燃燒。實現區域無味,改善作業環境。
2)焦爐棚化,杜絕無組織放散污染大氣
焦化工序的無組織放散源頭在焦爐本體,隨著各環節放散污染的收集處置日趨完善,將焦爐棚化、形成廠房式的生產車間已基本具備條件。但還需對焦爐棚化的方案與應急處置措施進行充分的論證,在確保安全生產的前提下實現焦爐棚化。
7結語
當前嚴峻的環保形勢對于傳統冶金產業中的鐵、燒、焦重污染工序既是挑戰,也是機遇;嚴苛的排放指標在推動污染控制、治理技術進步、裝備升級的同時,也最大程度的推動從業人員意識的轉變,由傳統的“安全第一”、“效益至上”逐步升級為“安全、環保第一”、“經濟效益與社會效益并重”。立足自身工序特點,積極謀劃綠色發展。推動綠色鋼廠建設,形成城市與鋼廠協同發展的良性模式。實現焦化工序的“無塵、無味、無煙、無聲”以實際行動逐步推進可持續發展與綠色生產。
參考文獻:
[1]曹劍葉,岳淳,馮怡晗,張清棟.轉爐煉鋼綜合計算模型ISDM[A].第十一屆全國自動化應用技術學術交流會論文集[C].2018.