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燃煤鍋爐尾部受熱面技術(shù)改造

2019-10-21 12:44:59劉毅
關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐

劉毅

摘要:該文通過(guò)了燃煤鍋爐尾部受熱面的改造,使浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱:長(zhǎng)電公司)2號(hào)機(jī)組鍋爐的過(guò)熱器減溫水量大幅降低,SCR入口煙溫得到有效控制,并且降低了鍋爐空預(yù)器排煙溫度,在降低煤耗、提高鍋爐效率方面取得良好效果,同時(shí)過(guò)熱器減溫水量的降低在提高經(jīng)濟(jì)性的同時(shí),可提高機(jī)組CCS調(diào)節(jié)穩(wěn)定特性和AGC負(fù)荷響應(yīng)速率,減少調(diào)度對(duì)AGC調(diào)節(jié)品質(zhì)的經(jīng)濟(jì)考核。

關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐;尾部受熱面;技術(shù)改造

一.引言

長(zhǎng)電公司2號(hào)機(jī)組鍋爐由北京巴布科克· 威爾科克斯有限公司設(shè)計(jì)制造,為亞臨界參數(shù)汽包爐,燃用淮南煙煤,采用自然循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛、前后墻對(duì)沖燃燒方式、固態(tài)排渣、平衡通風(fēng)、半露天布置、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)燃煤鍋爐。于2012年進(jìn)行了增容改造工作,使機(jī)組額定出力增至330MW,相應(yīng)的BMCR工況主汽流量由1025t/h增加到1088t/h。增容改造后2號(hào)鍋爐運(yùn)行中存在SCR入口煙溫過(guò)高,噴水量過(guò)高的問(wèn)題。SCR入口煙溫過(guò)高,當(dāng)機(jī)組運(yùn)行至300MW時(shí),SCR入口煙溫接近410℃(該溫度為SCR報(bào)警值),無(wú)法再提升負(fù)荷,此時(shí)噴水量達(dá)到150t/h左右,影響機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。通過(guò)對(duì)鍋爐受熱面重新進(jìn)行熱力計(jì)算,決定對(duì)2號(hào)鍋爐尾部受熱面進(jìn)行改造,解決過(guò)熱器減溫水量高、SCR入口煙溫高的問(wèn)題。

二.改造前分析

長(zhǎng)電公司2號(hào)爐2013年低氮改造剛剛完成后,爐膛清潔,沾污程度低,爐膛吸熱良好,因此噴水量較低,SCR入口煙溫較低。2015年11月,鍋爐經(jīng)過(guò)了兩年多的運(yùn)行后,爐膛相對(duì)清潔度差,沾污程度高,使?fàn)t膛吸熱量減少,導(dǎo)致噴水量增加,SCR入口煙溫提高,尾部受熱面也有不同程度的沾污,更加劇了SCR入口煙溫高的問(wèn)題,實(shí)際運(yùn)行反映,當(dāng)爐膛吹灰器投入使用時(shí),噴水量會(huì)有效降低,同時(shí)SCR入口煙溫降低。

因此在尾部受熱面改造前,選取了不同負(fù)荷工況下的鍋爐關(guān)鍵參數(shù)值,分析鍋爐存在的問(wèn)題,通過(guò)測(cè)量得到的介質(zhì)參數(shù)和鍋爐廠已有的結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行計(jì)算模擬出爐膛和尾部受熱面沾污情況,并分別根據(jù)2013年比較理想運(yùn)行狀態(tài)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和2015年11月運(yùn)行狀態(tài)較差的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)進(jìn)行模擬計(jì)算和方案設(shè)計(jì),以尋找到最合理的尾部受熱面優(yōu)化方案,提高鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。

三.改造方案

經(jīng)過(guò)前期可行性研究分析,綜合制造和安裝的難易程度、工期和成本,最終選擇如下方案:移除最后一組低溫水平過(guò)熱器,在此留出的空位上加裝一組光管省煤器。

進(jìn)行尾部受熱面的改造有可能影響鍋爐各部分受熱面吸熱比例,從而對(duì)其他重要參數(shù)如主汽溫度產(chǎn)生影響[1]。因此需對(duì)改造方案再次計(jì)算驗(yàn)證,在模擬出沾污情況的基礎(chǔ)上,帶增容參數(shù)和表1中的煤質(zhì)進(jìn)行熱力計(jì)算。

THA工況下,改造前后進(jìn)行對(duì)比,改造前過(guò)熱器總噴水量為136.4 t/h,改造后為169 t/h,省煤器出口溫度改造前為311℃,改造后為297℃;低溫過(guò)熱器入口改造前為371℃,改造后為372℃,低溫過(guò)熱器出口改造前為408℃,改造后為434℃;SCR進(jìn)口煙氣溫度改造前為406℃,改造后為422℃;空預(yù)器出口(無(wú)漏風(fēng))溫度改造前為139℃,改造后為144℃;空預(yù)器出口(有漏風(fēng),漏風(fēng)率按7%),改造前為132℃,改造后為137℃。

熱力計(jì)算表明對(duì)于100%THA工況,過(guò)量空氣系數(shù)取值相同情況下,采用最終方案改造后比改造前過(guò)熱器噴水量減少約33t/h,SCR入口煙溫降低16℃。考慮到實(shí)際運(yùn)行中煤質(zhì)的變化以及其它運(yùn)行因素的影響,按最終方案改造后100%THA工況下SCR入口煙溫比改造前降低約10~15℃。

四.改造后的影響分析

4.1主再氣溫與減溫水量的影響

模擬計(jì)算表明,尾部受熱面改造后過(guò)熱氣溫、再熱氣溫均能保持540℃,而THA工況下過(guò)熱器減溫水量則由169t/h降低至136.4t/h。改造前后實(shí)際運(yùn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn),改造后過(guò)熱汽

溫度達(dá)到539℃,較改造前上升了7℃左右,超溫次數(shù)較改造前大有降低;過(guò)熱器減溫水量79t/h,較改造前降低了55t/h。過(guò)熱汽溫的提升得益于過(guò)熱器減溫水量處于調(diào)節(jié)裕量較大的范圍內(nèi),運(yùn)行人員不再需要頻繁通過(guò)手動(dòng)干預(yù)控制減溫水量來(lái)避免汽溫超溫,汽溫變化幅度和頻率較改造前大大放緩。

4.2對(duì)省煤器出口水溫和水循環(huán)的影響

省煤器面積增加后,模擬計(jì)算得出BMCR工況下省煤器出口水溫為316℃,18MPa壓力下水的飽和溫度為357℃,實(shí)際運(yùn)行中300MW負(fù)荷下汽包壓力17.7MPa,省煤器出口水溫為303℃,符合一般設(shè)計(jì)溫差的要求大于40℃的要求[2](巴威公司設(shè)計(jì)要求大于28℃),可保證省煤器內(nèi)水不沸騰,不影響省煤器內(nèi)介質(zhì)的換熱效果和流動(dòng)。

4.3對(duì)SCR進(jìn)口煙溫的影響

模擬計(jì)算表明,改造后THA工況下SCR進(jìn)口煙溫為406℃,低于設(shè)定的噴氨快關(guān)閥煙溫高保護(hù)動(dòng)作值。實(shí)際運(yùn)行中300MW負(fù)荷下SCR進(jìn)口煙溫為390℃左右,較之前降低了20℃,150MW負(fù)荷下SCR進(jìn)口煙溫為330℃,高于設(shè)定的噴氨快關(guān)閥煙溫低保護(hù)動(dòng)作值,均滿足SCR催化劑活性對(duì)溫度的要求。

五.結(jié)論

通過(guò)對(duì)鍋爐尾部受熱面的改造,目前長(zhǎng)電公司2號(hào)爐適應(yīng)了目前實(shí)際煤種,鍋爐運(yùn)行狀況良好,過(guò)熱器減溫水量大幅減少,過(guò)熱汽溫提升明顯,鍋爐超溫次數(shù)明顯下降,AGC負(fù)荷響應(yīng)不再受SCR進(jìn)口煙溫限制,降低了運(yùn)行人員勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了材料產(chǎn)生熱疲勞的風(fēng)險(xiǎn)和吹灰器附近管子的爆管風(fēng)險(xiǎn)。另外,根據(jù)浙能技術(shù)研究院的《長(zhǎng)興#2爐修后性能試驗(yàn)報(bào)告》,315MW工況下鍋爐熱效率為93.85%,修正后的鍋爐熱效率為93.54%,對(duì)比設(shè)計(jì)值93.22%(332MW)和93.244%(300MW)取得良好提升,按汽機(jī)熱耗8000kJ/kg、管道效率99%、年利用小時(shí)4000h估算節(jié)省標(biāo)煤約1200t,排煙溫度較設(shè)計(jì)值也有所降低。總體來(lái)看,本次長(zhǎng)電公司2號(hào)爐尾部受熱面改造后鍋爐運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性明顯提高。

參考文獻(xiàn):

[1]閻維平. 電站鍋爐省煤器設(shè)計(jì)與改造對(duì)過(guò)熱氣溫的影響[J]. 鍋爐制造(技術(shù)版).2003-01.

[2]周永剛.楊立隆.趙陽(yáng).陳永輝等 鍋爐尾部受熱面綜合改造的試驗(yàn)研究[M].熱力發(fā)電. 2005-09.

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