宿浩海 陳龍 贠發天 李婧睿

摘 要:通過在減速機潤滑油泵增加外置式過濾器和進油管,解決因缺油造成潤滑不良造成設備損壞以及過濾器清洗困難問題,給出改進措施,供相關單位借鑒。
關鍵詞:發生器;減速機;油過濾器;潤滑
1 概述
公司16萬t/a干法乙炔是配套金川公司30萬tPVC配套子項目,是金昌市氯堿化工產業鏈中間環節,配套8臺發生器規格型號Φ3000×5700,單套發生器乙炔產氣量:≥2400Nm3/h;電石渣水解率≥98.5%;2017年6月投產,在試生產期間,普遍出現發生器減速機振動、噪音大,配套減速機型號:BLD9-71-37-6P-1412271,立式安裝,使用鋼齒輪泵(油泵)CB-B6F強制潤滑,潤滑油牌號:閉式齒輪油N220。2017年7月,其中一臺出現超電流跳停,經過檢查為減速機軸承燒毀故障造成停機。
2 事故原因及分析
2.1 事故原因分析
對減速機進行拆解檢查發現,輸入端軸承(型號6324)和偏心軸承502336(RN336M)因缺油造成燒毀,缺油原因是油泵過濾器堵塞,減速機殼體內存在大量未清理干凈的鑄造沙粒是堵塞過濾器的元兇。
2.2 潤滑油管道和油泵的配置
油過濾器安裝在減速機機體內,通過Φ10mm銅管卡箍式鏈接到油泵進口,而油泵出口為兩根銅管潤滑減速機輸入端軸承和擺線針輪,為了保證流量足夠,一般齒輪油泵入口通徑要大于出口,但該減速機強制潤滑配置相反,進口為一根Φ10mm管道,而出口為兩根,存在進口管道較小,過濾器安裝在機體內部,清洗不方便。
2.3 潤滑
參考設備說明書的推薦選擇N220工業潤滑油,但是N220工業潤滑油由于粘度較大,也是造成供油不暢的次要原因之一。
3 采取的措施及效果
3.1 處理措施
對減速機機體內殘余鑄造沙進行仔細清理,更換燒毀的軸承,并在停機檢修期間對其他7臺檢修拆解清理,最多的清理出多達500g的鑄造沙殘余,選擇知名企業生產的設備是必要的。
3.2 對減速機潤滑進行改造
增加油泵進油口,利用減速機放油口DN25管道接口增加安裝閥門、Y型青銅過濾器(過濾精度80目)、補芯等,將油泵進口接頭由直通式改為擴口式三通接頭,通過Φ10mm銅管連接,并在油泵出口兩支管道上增加卡套接頭管道可視旋轉流量油視鏡,可目視或粗略估計流量,方便油泵不供油或供油不暢能及時發現。
3.3 潤滑油的選擇
設備說明書推薦的油品可作為選油的主要參考,但應注意根據設備現場運行負荷、溫度、轉速等條件綜合考慮。根據設備工況條件選用,工作載荷越大使用油品的粘度也就越大,而載荷不是很大的話,選用的潤滑油品粘度相對小些。工作時的運動速度也是選擇潤滑油品的依據之一,運動速度越快,選用粘度小的油品,有利于機械部件的潤滑,轉速度小的,可選用粘度大一些的潤滑油品。同時溫度也是選擇油品的重要依據之一,該減速機配套電機37kW,額定電流70A,在工頻狀況下,正常運行電流在40A以下,所以負荷相對較小,潤滑油采用L-CKC100工業閉式齒輪油,有利于油泵供油量,可滿足潤滑要求。
3.4 潤滑管理
按照設備管理要求,加油時使用板框式濾油機進行過濾、濾紙規格5um,在運行3個月后再次進行濾油和清洗過濾器。
4 實施效果
經過對減速機內部清洗,換油和潤滑油泵改造、選擇合適潤滑油,運轉聲音、振動,明顯減小,在設備容許控制范圍內,運行2年以來未出現任何機械事故。
5 結論
設備管理包括對設備“采購管理”、“驗收管理”、“領用管理”、“安裝管理”、“使用管理”、“維護保養管理”、“檢修管理”、“技術更新管理”、“潤滑管理”全過程的管理工作。是把設備管理各個環節緊密地聯系起來,將設備的技術管理與經濟管理結合起來,對設備進行合理的技術改造是提高運轉率和經濟運行的有效手段。設備管理工作應實行專業管理和生產管理相結合的原則,嚴格按照設備的運行規律,抓好設備的用、管、修,做好正確使用,精心維護,科學檢修。