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探究氣體分餾裝置優化運行技術措施

2019-10-21 17:17:49宋亮柴茂樊月
中國化工貿易·下旬刊 2019年10期

宋亮 柴茂 樊月

摘 要:氣體分離裝置在現代化企業中有著廣泛應用,并且從實際實際其應用情況來看,也取得了不錯的應用效果。但是,從目前一些化工企業在具體生產過程中,氣體分餾裝置在具體運行過程中因為受到外界各項因素的影響,導致生產作業受到了不良影響,降低了生產效率,以及企業的經濟效益,因此,應當加強氣體分餾裝置優化運行技術的分析,提高氣體分餾裝置性能,

關鍵詞:氣體分流;化工企業;運行技術;脫丙烷塔

某石化企業的分流裝置在2015年建成投入生產,該分離裝置在具體石化企業生產過程中,主要是通過度精餾原理的應用,將會脫硫和脫硫醇后的催化裂化的使用通過不同類型的烷塔,完成對不同成分的分餾,最終通過塔頂出分離處理的丙烯的純度可以超過99.7%。

1 改造蒸餾裝置中的塔頂

氣體分餾裝置存在表面蒸發空冷器14臺,其中脫丙烷塔頂3臺,托異丁烷塔頂3臺,丙烯精餾塔頂8臺。在實際審查作業過程中,因為冷空氣器水泵入口處,以及冷噴頭在作業期間,受外界環境影響,經常會發生堵塞現象,這會對日后生作業造成不良影響,具體生產期間,幾乎每天都需要進行清理,從以往的生產經驗來看,堵塞物主要為灰塵、昆蟲尸體等[1]。為了使生產作業過程中遇到的這一問題能夠得到解決,可以適當延長水泵入口管線,同時,也可以通過加設金屬鍋爐網,以及增加過濾箱的方式,避免堵塞情況的發生,確保生產做作業順利進行。完成相應的改造后,塔頂冷空冷噴頭在應用過程中的噴水效果得到了有效改善,并且減少了實際生產過程中清洗噴頭的次數,使塔頂在應用過程中冷卻效果得到進一步提高,并且操作起來十分簡單,使裝置在運行過程中的安全性和合理性都得到了進一步提高[2]。

2 改造輸送乙烷介質機密泵的合理方案

裝置在運行過程中,通過不同的泵完成對生產作業過程中應用的高乙烷物料的輸送,裝置中各種泵在應用過程采用的都為串聯式干氣密封。從實際生產情況來看,用于輸送物料的泵在具體應用期間,經常發生損壞,這一情況的發生,導致生作業無法繼續進行,特別是在生產作業過程中,脫乙烷塔回流到泵中,由于其中含有較高的乙烷物料,這一現象的發生,容易導致機封失效,最終將會對引起石油氣泄漏施工,一旦發生該項事故,不僅使企業蒙受較為嚴重的經濟損失,而且還有留有較為嚴重的安全隱患,情況嚴重時還會造成人員傷亡,造成較為嚴重的社會影響[3]。因此,要對裝置中疏松介質中含有乙烷的機泵加以改造,完成相應的改造后,確保生產作業的順利進行,具體改造方案如下:對沖洗管線上節流孔板上的孔徑進行適當擴大處理,原節流板上的孔徑大小為3.4mm,經過改造后,使孔徑的大小達到7.0mm,適當降低裝置中采用的密封膠體的發熱和升溫,有效避免端面潤滑未達到相應的要求標準,最終造成斷面局部在生產期間局部發生較為嚴重的摩擦,最終導致,溫度上升過高,熱量無法散失,造成生產作業中應用的物料出現結垢等各種不良現象[4]。通過上述方式完成相應的改造后,裝置在后期的生產作業過程中,沒有再出現機封泄漏情況,改造取得的效果十分明顯。

3 生產裝置中進料區的合理改造

對于生產裝置中的進料區的改造,主要指的是針對低負荷運行進料的改造,將改變為由罐區供料。

精餾塔是氣體分餾裝置中的關鍵設備,在實際生產過程中,如果溫度、壓力、流量等各項內容出現了細小的波動,最終都會引起大幅度波動,因此,在低負荷,以及催化不穩定的情況下,都會對具體生產作業的進行造成不良影響,會影響企業在實際生產過程中的經濟效益[5]。針對這一問題,對原氣體分餾原料供料方式進行改變,采用灌區直接供料的方式完成相應的供料,也就是將催化的液化石油氣快速的輸送到罐區,然后在灌區完成對給氣體分餾裝置供料,更好的完成相應的生產工作。受化工廠整體環境影響,實際生產過程中,氣體分餾裝置原料的具體流量十分不穩定,因為灌區在生產期間的壓力處于一個相對較高的狀態,氣體分餾原料有灌區來,以及返至灌區管線中,都未起到相應的作用,氣體分餾操作的進行容易受到催化原料波動帶來的影響,對整個化工廠生產效益會造成不良影響。而從實際情況來看,通過對灌區供料方式的應用,一方面確保了氣體分餾原料流量不會受外界因素影響,出現不平衡的情況,另一方面也確保了氣體分餾裝置可以在負荷低于40%的情況下穩定運行,確保將機泵運轉的具體流量始終都能夠控制在最小值,保證各項裝置在生產期間,運行的穩定性,并且不會對最終產品收率造成不良影響,可見該改造方法是可行的。

4 結束語

針對化工廠中采用的氣體分餾裝置的運行進行詳細分析,從改造蒸餾裝置中的塔頂、改造輸送乙烷介質機密泵的合理方案、生產裝置中進料區的合理改造幾個方面入手,實現氣體分餾裝置運行的合理優化,保證生產作業的順利進行。

參考文獻:

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[2]楊叔杰.氣體分餾裝置的工藝操作優化探討[J].化工管理,2017(30):77.

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[4]王浩,尤麗,王艷軍,等.關于氣體分餾裝置丙烯損失原因分析及對策探討[J].中國石油和化工標準與質量,2016,36(17):87+89.

[5]韓斌,楊艷,劉二斌.化工生產中氣體分餾裝置的基本原理及工藝流程[J].化工管理,2016(18):103.

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