張海麗,王 薇
(河北渤海石油裝備專用車有限公司,河北任丘 062550)
液化天然氣LNG(liquefied natural gas,液化天然氣)是一種清潔、高效、安全的能源,雖然近期受世界經(jīng)濟發(fā)展趨緩,國際油價下跌的影響,LNG 的價格優(yōu)勢有所減弱,但其清潔、高效、安全能源的特性,依舊是無法替代的。特別是在生態(tài)環(huán)境日益惡化的今天,LNG 的推廣與使用有著極為重要的意義。LNG加注裝置(撬裝式LNG 加注站)彌補了傳統(tǒng)固定式LNG 加注站的不足。其布站靈活,建設(shè)周期短,符合綠色低碳經(jīng)濟的發(fā)展方向。撬裝式LNG 加注站制造業(yè)務(wù),具有巨大的市場應(yīng)用前景。
研究內(nèi)容包括:停泵自增壓加注功能研究;加注、卸料、計量等流程優(yōu)化研究;通過整體設(shè)計布局研究實現(xiàn)橇裝運輸要求;降低LNG 在管路中的熱損失的工藝研究;綜合安全防護系統(tǒng)的技術(shù)研究;減少人為誤操作閥門操作自動化控制技術(shù)研究;低溫輸液泵防氣蝕工藝研究;數(shù)據(jù)儲存?zhèn)鬏斖ㄐ偶夹g(shù)研究。IC 卡智能管理技術(shù)研究。
(1)實現(xiàn)停泵自增壓加注功能。為使撬裝式LNG 加注站在停電或電力不穩(wěn)的情況下保持工作,提高環(huán)境適應(yīng)性,提高低溫泵的使用壽命,設(shè)計了停泵自增壓加注流程,在主撬內(nèi)部設(shè)置1 臺3 m3的空溫汽化器作為增壓器,LNG 通過后氣化后形成EAG 注入LNG 儲罐,使儲罐壓力升至1.2 MPa,此時儲罐壓力大于車載LNG 瓶內(nèi)一般工作壓力(0.8~1)MPa,PLC 控制打開加液管路氣動閥門,在低溫泵不啟動的情況下實現(xiàn)自增壓加注(圖1)。

圖1 停泵自增壓加注流程
(2)實現(xiàn)可同時卸車加注功能。傳統(tǒng)卸車需要用低溫泵將槽車LNG 打入儲罐,無法同時進行加注作業(yè),為此對卸液系統(tǒng)進行了優(yōu)化:①使用外部增壓器將槽車增壓至0.8 MPa,槽車內(nèi)LNG 通過卸液支路,氣動閥1以及儲罐根部閥壓入儲罐(0.6 MPa 以下)內(nèi);②低溫泵從泵前進液管、卸液管以及儲罐進液支路,3 處同時進液,注入車載LNG 瓶,完成同時卸車加注作業(yè)流程(圖2)。

圖2 卸車加注功能流程
(3)采用雙質(zhì)量流量計計量加液量。在傳統(tǒng)的加注系統(tǒng)中,沒有設(shè)置回氣計量裝置。據(jù)測試1臺LNG 汽車從空瓶(430 L)到加滿狀態(tài),會有約1 kg 的BOG(Boil Off Gas,閃蒸氣)通過回氣管路進入儲罐,顧客多支付了這部分金額。為此對加注計量回路進行了優(yōu)化設(shè)計,在保留加注機加液相回路計量的同時,在回氣氣相回路上分別加設(shè)了質(zhì)量流量計,并拓展編寫加氣機運算軟件將客戶LNG 鋼瓶中返回儲罐的氣態(tài)LNG 量從加液量中減除,達到精確計量加液量的目的(圖3)。

圖3 雙質(zhì)量流量計計量加液流程
(4)通過整體設(shè)計布局研究實現(xiàn)橇裝化。為解決傳統(tǒng)固定式LNG加氣站的建設(shè)周期長、造價高、無法遷址的難題,對加注站整體撬裝結(jié)構(gòu)進行了設(shè)計,運用三維設(shè)計軟件,合理對儲罐、工藝管路、加注設(shè)備進行布局。實現(xiàn)了設(shè)備的高度集成,全站采用主副雙撬結(jié)構(gòu),主撬外部尺寸與40 尺集裝箱相同,付撬集成了工業(yè)控制及工作人員生活設(shè)施,可實現(xiàn)加氣站的快速安裝和運移(圖4,圖5)。
副撬為控制與休息撬,內(nèi)有PLC 控制柜、IC 卡管理系統(tǒng)、上位機控制系統(tǒng)、員工休息床(上下)、飲水機、空壓機、干燥機等設(shè)備設(shè)施。圖6。
(5)改進保溫材料包裹工藝,降低LNG 管路熱損失。LNG溫度升高會造成LNG 氣化,引起低溫泵氣蝕、BOG 排放增加、管路結(jié)霜等一系列嚴重后果。而LNG 管路中的熱損失是LNG加氣站熱損失中的主要因素。

圖4 加注撬現(xiàn)場布置
為提高管線的保溫性,需要進行保溫處理,在對管道保溫的主要方式進行對比。

圖5 主撬整體布局
通過熱量傳遞分析,在綜合考慮了安裝空間、價格、冷量損失后,采取了管道保溫層用CCPE 多層錯縫搭接包裹(保溫層厚度15.4 cm),保溫層外包裹鋁皮防輻射層,最外部用鍍鋅鐵皮做保護層的工藝。使管道的冷量損失減少了40%。

圖6 副撬內(nèi)部結(jié)構(gòu)

圖7 管道保溫示意
(6)綜合安全防護技術(shù)。因LNG蒸發(fā)引起壓力過大和泄漏引發(fā)的燃燒爆炸危險,是加氣站的主要安全隱患。為了降低加氣站爆燃風(fēng)險,撬裝式LNG 加注站采用了多項安全防護技術(shù)。①設(shè)計了專項防爆電路。撬裝式LNG 加注站中使用的所有電氣設(shè)備均采用防爆設(shè)計。各電氣接口作相應(yīng)的防爆處理;②設(shè)計了集中放散系統(tǒng)。在工藝管路上設(shè)置了安全附件,閥與閥之間管段設(shè)置放散支管,將各管段氣化的閃蒸氣集中到放散總管,通過阻火器在進行放散;③設(shè)計了緊急停車系統(tǒng)。當(dāng)主撬內(nèi)裝置的監(jiān)測儀表監(jiān)測可燃氣體濃度超限時(系統(tǒng)超壓、液位超限、溫度過高、儀表風(fēng)壓低以及火災(zāi)報警事故時),能自動報警并切斷系統(tǒng)。
(7)自動化控制及數(shù)據(jù)儲存?zhèn)鬏斖ㄓ嵓夹g(shù)研究。為了提高撬裝式LNG 加注站自動化控制程度,設(shè)計制造了撬裝式LNG 加注站綜合控制系統(tǒng),包括數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)和自動控制系統(tǒng)。數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)軟件的設(shè)計編程,實現(xiàn)了對加氣量和回氣量準確計量、顯示、結(jié)算;對各種運行參數(shù)采集、顯示,傳輸、儲存與自動控制系統(tǒng)完成通信等。自動控制系統(tǒng),可對儲罐、低溫泵、撬內(nèi)工藝閥門及加氣機進行監(jiān)控和管理,完成對卸車、調(diào)壓、加注、卸壓等各種工藝過程的控制、顯示,同時對加氣站的安全狀態(tài)進行監(jiān)測、報警并緊急停車。
(8)防氣蝕工藝研究。為減小低溫離心泵葉輪進口處天然氣壓力降低,降低氣蝕現(xiàn)象發(fā)生概率,采取的設(shè)計:①帶有防氣蝕功能的低溫離心泵;②將低溫泵下沉,使泵的進液口低于儲罐的出液口;③盡可能縮短儲罐道低溫泵的距離,之間不設(shè)置彎頭和三通;④泵前管線采用真空管,減少冷量損失;⑤加粗泵前管線(采用DN50 不銹鋼管)。
(9)IC 卡智能管理技術(shù)研究。為了減少加氣工工作量,便于加氣數(shù)據(jù)管理,編寫了IC 卡智能管理系統(tǒng)軟件,搭建了由通信機、小票打印機、IC 卡讀寫器、管理終端組成的IC 卡管理系統(tǒng)。實現(xiàn)了新卡發(fā)售,舊卡儲值,儲值數(shù)據(jù)查詢,交易數(shù)據(jù)查詢,修改密碼,解鎖灰卡、數(shù)據(jù)表格生成、周報日報上傳、小票打印等功能。
2014 年12 月撬裝式LNG 加注站在廠內(nèi)進行了整機運行,在實驗過程中,用液氮加注LNG 瓶3 次,低溫泵運轉(zhuǎn)正常,無任何異響;氣動閥開閉靈敏,自動控制系統(tǒng)工作靈敏可靠。
(1)工廠研制的撬裝式LNG 加注站陸續(xù)投入市場使用。2015 年1 月,與華港燃氣有限公司合作,在河北省文安縣建成首套撬裝式LNG 加注站,該設(shè)備無故障運行48 個月,累計加液6400 t(圖8)。

圖8 文安縣的撬裝式LNG 加注站
(2)2015 年3 月與華港燃氣有限公司合作在河北省霸州市左各莊建成第二套設(shè)備。目前該站穩(wěn)定運行45 個月,累積加液5800 t。
(3)作為河北省滄州市綠色公交工程的一部分,2015年8 月至10 月,工廠與華港燃氣有限公司合作在滄州市區(qū)內(nèi)建成3 座撬裝式LNG 加注站。建站至今設(shè)備運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,3 座站到目前為止共加液7000 多t(圖9)。

圖9 滄州市區(qū)內(nèi)的撬裝式LNG 加注站
改造后的撬裝式LNG 加注站,不僅安全美觀,而且操作方便,受到了華港燃氣有限公司及滄州市公交公司的一致好評。