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相位在線測量系統(tǒng)在主泵振動治理中的應(yīng)用

2019-10-26 00:57:16李鴻飛李百棟楊建東
設(shè)備管理與維修 2019年13期
關(guān)鍵詞:振動測量信號

李鴻飛,李百棟,楊建東

(廣西防城港核電有限公司,廣西防城港 538001)

0 引言

傳統(tǒng)的CPR1000(中國改進(jìn)型壓水堆核電技術(shù))機(jī)組反應(yīng)堆冷卻劑泵(簡稱主泵)振動在線測量系統(tǒng)僅包含軸振、瓦振信號,沒有相位信號,無法在主泵運(yùn)行期間充分了解主泵振動狀態(tài)并有針對性的提前制定動平衡方案;在實(shí)施主泵動平衡時,無法直接得到完整診斷數(shù)據(jù),需要臨時外接儀表采集主泵振動相位,增加了主泵停運(yùn)和啟動的次數(shù)、人員和設(shè)備進(jìn)出主泵間所帶來的風(fēng)險。

1 相位測量原理

任何一種頻率的振動都包含振幅和相位2 個要素,振動相位是指脈沖信號觸發(fā)開始到第一個正峰值之間的角度,用來描述某一特定時刻轉(zhuǎn)子高點(diǎn)的位置。由于旋轉(zhuǎn)設(shè)備的振動絕大多數(shù)以一倍頻成分為主,在振動領(lǐng)域,除非特別的說明,相位測量都是指對一倍頻振動相位的測量。

測量原理如圖1 所示。首先在轉(zhuǎn)軸上固定好參考標(biāo)記(凹槽、凸起靶針或反光貼),在參考標(biāo)記附近的靜止位置安裝相位傳感器并對準(zhǔn)參考標(biāo)記。軸開始旋轉(zhuǎn)后,每轉(zhuǎn)一周當(dāng)參考標(biāo)記對準(zhǔn)相位傳感器時,傳感器便輸出一個脈沖信號。然后在軸承附近安裝振動傳感器,用振動分析儀測量振動信號并接收相位脈沖信號,以觸發(fā)相位脈沖信號的時間點(diǎn)為基準(zhǔn)時刻,得到振動信號達(dá)到正向最大峰值的時間差,然后將此時間差與轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)周期做比較,以360°作分度轉(zhuǎn)變成相位角,得出振動相位φ。

2 設(shè)計(jì)方案

相位測量系統(tǒng)是由傳感器(如渦流式、磁阻式、光電式等)與軸上固定標(biāo)志(如凹槽、凸起靶針或反光貼)所組成。軸上固定標(biāo)志經(jīng)過傳感器時觸發(fā)一個脈沖信號,脈沖信號是確定振動相位的基準(zhǔn),脈沖頻率與轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)頻率同步。為了不影響主泵轉(zhuǎn)子原有結(jié)構(gòu),利用主泵電機(jī)側(cè)半聯(lián)軸器上原有的轉(zhuǎn)速測量靶針作為軸上固定標(biāo)志,下一步就是相位傳感器和信號接收處理裝置的選擇。

根據(jù)現(xiàn)場情況,有2 種實(shí)施方案可供選擇(表1)。

圖1 相位測量原理

表1 相位傳感器和信號接收處理裝置設(shè)計(jì)方案對比

經(jīng)過對比分析,雖然2 個方案都可實(shí)現(xiàn)主泵相位測量,但考慮到轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)涉及反應(yīng)堆保護(hù)比較敏感,相位測量和轉(zhuǎn)速測量之間關(guān)系的研究和論證還不充分,最終確定采用B 方案,在主泵監(jiān)測系統(tǒng)原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,增加1 套相位測量系統(tǒng),即“相位傳感器+放大器+電纜+輸出卡件”。圖2 中粗線標(biāo)記部分為增加的相位測量系統(tǒng),轉(zhuǎn)速、位移、振動在線測量系統(tǒng)不變,保持轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)的獨(dú)立性。

圖2 增加主泵相位測量系統(tǒng)

3 技術(shù)點(diǎn)解析

3.1 安裝間隙對信號觸發(fā)的影響

防城港核電廠1#機(jī)組的主泵相位測量系統(tǒng)安裝完成后,啟動主泵,在位于電氣廠房的主泵相位信號輸出機(jī)柜前面板處沒有按預(yù)期觸發(fā)相位信號。測量發(fā)現(xiàn)來源于反應(yīng)堆廠房放大器的原始相位脈沖信號電壓幅值為7.9 V,而機(jī)柜前面板輸出電壓幅值為1.6 V,相位信號經(jīng)過機(jī)柜內(nèi)輸出卡件處理之后衰減明顯,輸出電壓過低無法觸發(fā)相位信號。

考慮到信號經(jīng)過輸出卡件衰減屬于卡件固有特性,短期無法改善,重點(diǎn)關(guān)注對于放大器所產(chǎn)生原始信號的調(diào)整。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)相位傳感器和靶針間隙為1.1 mm,懷疑傳感器和靶針的間隙過大造成“間隙電壓”過低,使得放大器所產(chǎn)生原始信號電壓過低(圖3)。另一方面,傳感器和靶針間隙不能太小,考慮到主泵軸位移報(bào)警值為0.25 mm,停機(jī)值為0.38 mm,而在啟泵瞬時峰值可達(dá)0.5 mm 左右,為確保二者不發(fā)生碰磨,間隙設(shè)置不宜低于0.75 mm。

調(diào)整相位傳感器和靶針間隙到0.8 mm,在信號輸出機(jī)柜處測得放大器輸出脈沖信號電壓幅值達(dá)到10 V,前面板輸出電壓為3.4 V 左右,成功觸發(fā)相位信號。由此可見,相位傳感器和靶針間隙的設(shè)置對于相位信號能否觸發(fā)至關(guān)重要,要在確保安全的前提下盡量縮小安裝間隙。

3.2 TTL 電平對信號觸發(fā)的影響

技術(shù)規(guī)格書和廠家所提供技術(shù)方案中說明,相位信號要輸出5 V TTL(晶體管邏輯)電平,現(xiàn)場實(shí)測卻發(fā)現(xiàn)情況與設(shè)計(jì)不一致。來自放大器的原始相位脈沖信號,首先匯集到主泵相位信號輸出機(jī)柜總輸入端子排B,然后經(jīng)信號卡件處理形成2 路輸出:一路是機(jī)柜前面板,另一路是機(jī)柜內(nèi)部端子排C。圖4~圖7 是機(jī)柜內(nèi)信號處理流程和記錄儀所顯示3 個位置在相同時間點(diǎn)的信號波形。

圖3 相位傳感器與靶針間隙示意

圖4 機(jī)柜內(nèi)信號處理流程

圖5 機(jī)柜總輸入端子排B 處相位波形

圖6 機(jī)柜前面板處相位波形

圖7 機(jī)柜內(nèi)部端子排C 處相位波形

在主泵相位信號輸出機(jī)柜總輸入端子排B 和前面板處,測得的不是TTL 電平信號,而是交流脈沖信號;端子排C 提供的是TTL 電平信號,但并沒有達(dá)到設(shè)計(jì)的5 V。雖然3 個位置輸出信號并未滿足設(shè)計(jì)要求,但3 個輸出信號始終保持同步,未影響相位信號的正常采集。

進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),常用振動分析儀表的相位測量觸發(fā)電壓閾值是2 V,而且對交流脈沖信號和TTL 電平信號都能有效觸發(fā)。進(jìn)行相位測量工作時,可從主泵相位信號輸出機(jī)柜總輸入端子排B、機(jī)柜前面板、端子排C3 處任意一處取信號,都可實(shí)現(xiàn)有效的相位測量。因此5 V TTL 電平不是必要條件,對于這個問題,已與廠家溝通并達(dá)成一致,屬于不滿足設(shè)計(jì)要求,但不影響使用,可有條件接受。

4 應(yīng)用效果

4.1 發(fā)現(xiàn)主泵軸位移傳感器接線錯誤

技術(shù)人員進(jìn)行相位信號測試驗(yàn)證時,發(fā)現(xiàn)根據(jù)傳感器的布置情況,1#主泵的2 個軸位移信號1RCP250MM 相位應(yīng)超前于1RCP251MM 約90°,但在主泵相位信號輸出機(jī)柜處測得其關(guān)系相反,據(jù)此懷疑1RCP250MM 與1RCP251MM 軸位移信號接反,并建議調(diào)試人員檢查接線是否正確。

經(jīng)過現(xiàn)場檢查,對照安裝圖紙,前置器輸出信號線確實(shí)接反。按圖紙恢復(fù)正常連接后,現(xiàn)場模擬間隙驗(yàn)證,軸位移信號對應(yīng)的相位關(guān)系已恢復(fù)正常。

每臺主泵的軸位移傳感器是一對,互成90°角安裝(圖3),在軸轉(zhuǎn)動期間,2 個傳感器輸出信號不會有太大偏差,即使信號接反也很難從軸位移數(shù)據(jù)上看出來,但這種情況在相位信號上能明顯看出差異,從而及時解決問題。

4.2 簡化動平衡流程

相比于傳統(tǒng)主泵動平衡,利用相位在線測量系統(tǒng),節(jié)省了離線儀表的安裝和拆卸環(huán)節(jié),減少了主泵啟停的次數(shù),可顯著簡化主泵動平衡流程,縮短8 道工序,減少所占用大修關(guān)鍵路徑時間約7 h,提升經(jīng)濟(jì)效益;減少反復(fù)啟停對主泵的沖擊(技術(shù)規(guī)范要求主泵在24 h 內(nèi)啟停不得超過6 次),提升主泵壽命;同時能減輕工作人員負(fù)擔(dān),降低人員輻射受照劑量和工作過程引入異物的風(fēng)險。動平衡流程簡化如表2所示。

4.3 將維修和振動治理有機(jī)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)主泵“預(yù)平衡”

利用主泵相位在線測量系統(tǒng),可在日常期間積累豐富的主泵振動、相位數(shù)據(jù),結(jié)合經(jīng)驗(yàn)影響系數(shù),在大修前計(jì)算好動平衡方案,利用大修主泵檢修窗口,在聯(lián)軸器上預(yù)加平衡配重,完全不占用大修關(guān)鍵路徑,相當(dāng)于“零工時”項(xiàng)目。

表2 有、無相位在線測量系統(tǒng)實(shí)施動平衡的區(qū)別

在2017 年9 月的F201 大修和2019 年5 月的F202 大修中,電廠分別對F2RCP003PO 和F2RCP002PO 實(shí)施冷態(tài)預(yù)平衡,利用主泵檢修回裝聯(lián)軸器的窗口,將預(yù)先計(jì)算好的配重安裝在聯(lián)軸器上的指定位置。經(jīng)過冷態(tài)啟動,一回路升溫升壓,到達(dá)熱停平臺,主泵軸振水平比大修前大幅下降,分別由175 μm P-P 降到了76 μm 和由152 μm 降到了68 μm,效果良好。

5 結(jié)語

防城港核電廠一期工程已全面建成并經(jīng)歷了2 次小修和4次換料大修,主泵相位在線監(jiān)測系統(tǒng)在主泵狀態(tài)監(jiān)測和振動治理過程中已經(jīng)受住了考驗(yàn)并發(fā)揮了積極作用。作為良好經(jīng)驗(yàn)反饋,主泵相位在線監(jiān)測系統(tǒng)已加入防城港核電廠二期工程“華龍一號”的初始設(shè)計(jì);同時,如果利用轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)相位測量的技術(shù)發(fā)展成熟,國內(nèi)CPR1000 機(jī)組均可通過改造流程新增主泵相位在線測量系統(tǒng),通過低成本的方式實(shí)現(xiàn)功能升級,進(jìn)一步提升電廠的安全性和經(jīng)濟(jì)性。

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