江玉川
(伊犁新天煤化工有限責任公司,新疆伊寧 835000)
石化企業大型重油的催化裂化裝置應用D250-14 型號的離心式壓縮機。裝置開工以來機組運行不穩定,經常由于振動異響停機,影響催化裝置的生產,導致企業經濟效益下滑。
D250-14 型號的壓縮機組成:齒輪單級增速懸臂式風機,葉輪裝于高速軸上,電機和齒輪箱低速軸(小齒輪)由柱銷聯軸器相連,高速軸為三油楔軸承。壓縮機的結構見圖1。
介質空氣;軸功率500 kW;額定軸功率514 kW;電機轉速2975 r/min;主軸轉速7583 r/min;入口壓390 kPa;出口壓480 kPa;最大入口流量550 Nm3/min;計算臨界轉速:nc1=7074 r/min;nc2=33270 r/min。

圖1 壓縮機結構
壓縮機組剛運行時發現強烈異響,管道、箱體振動,機器存在間歇性振動。振動劇烈時,機組、蝸殼、齒輪箱、管線大幅度振動,聲音驚人,壓縮機被迫終止運行。手持型測振儀測量高速軸承箱體的振動,振動速度值18 mm/s,振幅120 μm。3月10日,機組再次強烈振動,測量高速軸的葉輪端軸承座振動,水平振動的頻譜見圖2。
工頻幅值突出,占通頻幅值的7/10,出現明顯的半頻、二倍頻以及3/2 中間諧波,未發現齒輪嚙合頻率。開箱檢查,齒輪嚙合面正常,高、低速軸瓦損壞,尤其是高速軸的葉輪端軸瓦。①瓦面存在較大磨損、熔化;②局部分巴氏合金層脫落;③瓦面松動、開裂。經過大修,壓縮機第一次試機,發出巨大振動與吼叫聲,隨即停機。啟動時記錄的頻譜見圖3。

圖2 高速軸葉輪端水平振動頻譜

圖3 高速軸葉輪側水平振動頻譜
振動速度的通頻幅值18.17 mm/s,(工 頻127 Hz,17.98 mm/s)是代表性的同頻振動??赡苁艿捷S變彎曲、轉子質量偏心、角對中不良、轉子不平衡、軸磁化、軸偏心、相鄰振源、機殼變形因素影響。
大修離心式壓縮機,更換舊軸瓦,對轉子做動平衡,非葉輪端振動速度值0.7 mm/s,葉輪端振動速度值1.3 mm/s,均<1.8 mm/s(標準振動速度值),可排除由于齒輪偏心嚙合、轉子不平衡引發的同頻振動。測量振動發現速度上升期間,機組轉速升到接近最大轉速時,振動明顯增大,以1 倍頻為主,可能是臨界不平衡現象,機組的運行速度接近臨界轉速產生強烈異響。
2.2.1 計算隔離裕度
為抑制壓縮機的共振,對轉子動力學設計時,機組轉子的工作轉速n 脫離了臨界轉速ncl理論范圍,即隔離裕度。壓縮機的隔離裕度計算見式(1)。

隔離裕度較小。工作轉速在一階臨界轉速以上轉動的柔性軸,規定工作轉速n 滿足式(2)。

式(2)為經驗公式,結構設計時要密切關注。按照廠家要求的臨界轉速計算,壓縮機n/nc1=7583/7074=1.07<1.3。工作轉速與臨界轉速接近,轉子運行落于強振區。轉子振動幅頻曲線見圖4。
2.2.2 臨界轉速改變的影響
臨界轉速與轉子形狀、材料、結構、大小、工作環境、支承狀況相關。計算透平壓縮機臨界轉速近似值時,假設支座為絕對剛性,實際軸承多為彈性支座,軸承油膜的剛性程度伴隨轉速改變。軸承形式、軸瓦間隙、油溫波動影響支承及油膜的剛度,還影響到轉子的臨界轉速,臨界轉速具有特定的波動范圍,實際運行時才會測出精準的臨界轉速。機組的機級隔離裕度偏小,臨界轉速的不穩定性,導致壓縮機的轉速接近臨界轉速。

圖4 轉子振動幅頻曲線
2.2.3 現象的分析
(1)壓縮機工作在臨界轉速周邊,振動很大(高速軸承座振速8 mm/s:低速軸承座振速4 mm/s)。臨界轉速微小的波動,等于工作轉速時產生共振,軸頸、軸瓦之間強烈碰摩,機組發出吼叫。
(2)主振頻率設置為轉速頻率。頻譜圖中的工頻分量最突出,軸瓦、轉子間的碰摩存在,并在機器不斷振動時,軸瓦受損,間隙變大、支承松動,易產生中間諧波、倍頻。
(3)風機側易發生共振。高速軸的葉輪側軸瓦兩端分別為配重部分、懸臂葉輪,二者占據轉子總重量的7/10,軸瓦的負載較大,振動的時候產生強大的沖擊力,振動時受損嚴重。
(1)臨界轉速的調節。若工作轉速改變困難,則調整臨界轉速,增大隔離裕度。
按照簡化后的臨界轉速公式(3):


式中 G——轉子重量,kg
D——轉子直徑,mm
E——材料彈性模量,MPa
從(3)式可知:臨界轉速與軸徑成正比。不能增加轉子軸徑,讓臨界轉速提升??梢詼p小軸徑,讓臨界轉速下降。在剛度、強度允許的情況下可以實現。通過計算,減少原軸頸(r=100 mm)到(r=80 mm),經過計算機程序計算,臨界轉速從原來的7074 r/min 可以調節為6436 r/min,隔離裕度15.1%。該隔離裕度達到API617 的相關標準。
(2)優化高速軸承結構,更新三油楔軸承為四油楔軸承,增強穩定性。軸頸變小,需重新設計軸瓦大小,因軸承載荷未發生變化,當軸徑從100 mm 變為80 mm 時,軸承比壓增加,偏心率增大,軸承承載能力增加,提升油膜的穩定性。通過相關的計算,3 油楔、4 油楔的軸承數據見表1,其中K 為油膜剛度系數,C 為阻尼系數。

表1 軸承數據
4 油楔軸承從剛度、承載能、阻尼方面,優于3 油楔軸承。將3 油楔軸承變為4 油楔軸承可以增強軸承運行的穩定性能。
(3)優化效果。對高速軸轉子改造,2016年秋季,壓縮機試車,振幅值全面下降,最大振動速度值1.472 mm/s,振幅值121 μm,振動頻譜見圖5。負荷開車運行良好,開、停機多次未出現異常,至此,壓縮機振值超標等問題已經得到有效地解決。
壓縮機強烈異響的原因在于工作轉速與1 階臨界轉速接近,隔離裕度較小。如果隔離裕度小,臨界轉速可能對機組的振動產生很大影響。可減小軸徑直徑,降低1 階臨界的轉速,使隔離裕度增大。將3 油楔軸承改造為4 油楔軸承,增強轉子的穩定性能。

圖5 改造后的高速軸葉輪側水平振動的頻譜