桑玉華
(山東黃金礦業(萊州)有限公司焦家金礦, 山東 萊州 261400)
為保證生產任務的順利完成,某黃金礦山選礦車間新增一套磨礦系統,破碎系統也更換部分破碎和篩分設備,增大處理能力。但隨著系統能力的提高,碎礦配套皮帶、給礦機等設備處于超負荷運行狀態,減速機、耦合器、振動給礦機、下料漏斗等故障頻發,維修工作量大、維修時間長,從而影響正常的生產組織及峰平谷用電調整,并形成惡性循環,嚴重制約整個選礦廠的生產[1]。針對以上問題逐條提出破碎段破瓶頸優化升級改造。
核算皮帶運輸機電機及減速機的負荷能力,在充分利用現有設備設施的情況下,引進先進的減速機設備,降低電機負荷。
對目前影響生產最嚴重的1#、4#、6#皮帶分別進行負荷核算,經過核算,目前使用的DCY型減速機已經滿負荷,皮帶運輸機出現“小馬拉大車”現象,無法繼續提高處理能力。通過優化、對比和選型,選用B3SH新型減速機,其中1#帶減速機減速比不變,選用B3SH(12T)i=40減速機,電機由90kW更換為110kW,4#、6#帶將減速比由i=40變更為i=35.5,分別選用B3SH(15T)i=35.5和B3SH(12T)i=35.5減速機。這3臺減速機安裝尺寸均按照舊減速機設計,大大降低更換減速機的工程量。
B3SH新型減速機的優點:①減速機型號扭矩和傳動比采用遞減形式劃分,更符合生產的需求,避免了功率的浪費;②從箱體到內部齒輪,采用完全的模塊化設計,鑄造箱體采用高強度材質,中小型箱體采用整體式結構剛性好、減震性能優越,易于提高軸的強度和軸承壽命;③齒輪采用優質合金鋼18CrNiMo7- 6,可控滲碳淬火,齒
面硬度高達HRC60±2,齒面磨削精度5級,特殊要求可達3級,磨削齒輪直徑2 500mm;④齒形、齒向進行修形,大大降低了噪聲,提高可靠性;⑤所有齒輪均經過噴丸處理,有效降低了熱處理后的殘余應力,同時提高了輪齒的抗疲勞強度;⑥采用SKF、FAG軸承,德國進口油封,提高可靠性。
更換減速機前后現場對照如圖1所示。

圖1 更換減速機前后對照
將C160顎式破碎機排礦口調整裝置改造成液壓式,輕松實現快速調整排礦口尺寸。
C160顎式破碎機排礦口調整裝置為機械式,人工用扳手調整楔塊,有時還需要根據情況調整彈簧壓緊螺母,因設備型號較大,同時調整裝置隨著使用時間逐步銹蝕,調整難度很大,操作工人就無法及時調整排礦口,導致隨著襯板磨損,破碎粒度逐漸增大,嚴重影響破碎處理能力。圖2所示為機械式雙楔塊排礦口調整系統。

圖2 機械式雙楔塊排礦口調整系統
將原C160顎式破碎機的機械式雙楔塊排礦口調整系統拆除(包括調節楔塊、鎖緊螺母、止推軸承、彈簧導承和彈簧等),改造安裝液壓調整裝置(包括液壓調節楔塊、液壓鎖緊缸等)、液壓站、電控裝置。
改造前,需要在設備帶負荷運轉的情況下,人工用扳手調節楔塊,調整排礦口尺寸,以適應生產需要,但由于設備型號大,調整起來費時費力,一旦操作工人出現懈怠就不會及時調整,導致破碎粒度達不到工藝要求,嚴重影響破碎效率。改造后,不管破碎機帶負荷運轉還是空轉,液壓楔塊排料口調整系統都能在數秒內調整好破碎機的排料口尺寸,確保了破碎機的破碎能力,有效提高了破碎效率。液壓楔塊排料口調整系統安裝情況如圖3所示。

圖3 液壓楔塊排料口調整系統現場實物圖
針對現有的生產情況導致HP4圓錐破碎機過鐵能力不足,頻繁出現設備故障的情況,通過咨詢原設備廠家,在確保對設備不造成任何影響的情況下,在每個釋放缸上配備一個蓄能器,即由原來的2個蓄能器增加至6個蓄能器,并按走向增設相應的高壓油管。具體施工過程如下。
1) 對液壓釋放缸總成進行組裝
(1)對液壓釋放缸總成進行組裝,并使用氮氣,對蓄能器進行預充壓,取下蓄能器頂部的閥門保護塞,安裝充氣儀表總成,并確保固定在底座上的接頭與蓄能器閥門相匹配。(2)完全卸下儀表總成上的頂部帶花紋的旋鈕,并確保排氣螺釘緊固。將充氣儀表總成緊固在蓄能器上,并將頂部帶花紋的旋鈕緊固裝在儀表總成上,可以讀取壓力閥的壓力,如果壓力大于要求值,逐漸旋松排氣螺釘,直至達到所需壓力。(3)卸下充氣儀表總成上的頂部帶花紋旋鈕,將充氣儀表總成從蓄能器上拆卸下來。使用肥皂水,檢查閥門的氣密性,如有泄露,應重新進行壓力檢查。(4)安裝閥門保護塞。
2)在HP4設備上安裝釋放缸總成
(1)將適當的吊索拴在液壓缸體上,固定于安裝管接頭的突出部位,并使用適當的起重設備。(2)支承液壓缸,使活塞桿朝上,而最大的放油孔朝向適當的蓄能器一側。(3)吊起液壓缸,將活塞桿穿過調整環孔,使桿端鏈接叉就位在位于主機架筋肋上的液壓缸底部。(4)將液壓缸底座與主機架孔對正,使用含有5%~10%的二硫化鉬鋰基油脂,潤滑銷子。然后,將其插入液壓缸底座和主機架銷孔內。(5)將球形螺母重新組裝在液壓缸活塞桿端部(不緊固薄螺母),此螺母應位于調整環測。(6)斷開過鐵釋放回路管接頭(接至液壓缸上腔室的回路),以及清理回路(接至液壓缸下腔室的回路)的一個或兩個管接頭(依據液壓缸的安裝位置而定)。(7)給鎖緊回路增壓(達到約10MPa),以推動活塞緊抵液壓缸底部。
改造完成后,加大了蓄能器所允許的沖擊壓力和脈沖壓力,保證蓄能器不被破壞,延長了主軸、油囊和主機架座墊的使用壽命。
XZGZ1545雙質體振動給料機,在給料機兩邊加高900mm,長度加長1 000mm,電機功率由原機型標配的10kW改為15kW,替換了我們非標改制產品,振動放料機給料量達到了800t/h以上。雙質體振動放礦機選用一臺振動電機,省電節能、噪音小、給料均勻、給料量大。雙質體技術保護電機不燒,主振剪切橡膠彈簧是放礦機的核心部件,使用壽命5~7年,整機沒有維修量,運行成本低。
針對下料漏斗不合理的地方,通過擴大漏斗容積,增加耐磨防護等方法來實現。
原設計漏斗容積狹小,且是直筒式漏斗,礦石沖擊力大,漏斗內壁鋪設38kg/m的鋼軌,且鋼軌易磨損脫落,不僅對設備易造成損壞,而且受維修空間限制,鋼軌重量大,不易更換,費時費力,使用周期僅7d。首先將鋼軌更換為橡膠壓條,更換方便,但此處主要受礦石的沖擊力極大,壓條使用周期也僅為10d,不能從根本上解決問題。
因此,為了徹底解決漏斗易磨損和漏斗維護勞動量大等問題,漏斗改造如圖4所示。將破碎機下料漏斗水泥地面向西擴大,增大了礦石拋落空間,并將漏斗西側立板改為有一定坡度的斜側板,并鋪設橡膠壓條,使用周期可達6個月以上,有效減少了生產成本。

圖4 改造后漏斗
在迫切需要提高小時處理量的情況下,充分考慮最大程度的保留原有設備設施和生產工藝,同時盡量減少破瓶頸改造時對現有生產的影響。首先通過科學合理選用新型減速機對皮帶運輸能力進行了提升,碎礦處理能力由原來的613.63t/h提高到641.49t/h;破碎開車時間由原來的16h,減少至14.2h;減速機在運轉過程中噪音低、振動小、運轉平穩、溫升明顯大大低于以前,各部位密封好,無跑冒滴漏現象。其次破碎機排礦口調整系統進行的改造,大大提高了顎式破碎機的破碎效率,緩解了中碎的壓力;同時,該系統的應用還節省了維修時間,減輕工人的勞動強度,原來更換一次襯板需4人6h完成,現在僅需4人4h就可完成。HP4圓錐破碎機釋放缸改造后經過應用,因改造增大了蓄能器所允許的沖擊壓力和脈沖壓力,過鐵時明顯能夠快速簡單的清腔,保證了蓄能器不被破壞,主軸、油囊和主機架座墊的使用壽命相比以前有了很大的提升。振動給料機更換后滿足了系統處理能力要求,減少了故障停機時間,減少了振動電機更換維護費用。漏斗耐磨改造應用以后,有效保障了設備的正常運轉,減少了故障處理時間,減輕了工人的勞動強度,減輕了碎礦生產壓力,為進一步“多碎少磨”、降低運行成本提供了有力保障。
改造后通過使用驗證,效果顯著。根據本次改造經驗,對整個生產流程中的漏斗均進行了排查,對可實行改造的漏斗均進行了改造,大大延長了漏斗的使用壽命,減輕了維修工人的勞動強度,并有效降低了生產成本。