唐萬廷
【摘 要】國產300MW燃煤機組大多采用中儲式、四角切圓燃煤鍋爐,這種鍋爐在最低穩燃負荷運行時,空氣與煤粉的混合非常差,加之過小的火焰不能很好的充盈爐膛,會導致煤粉不能充分地燃燒,從而不能充分釋放煤粉燃料的熱量,鍋爐效率變低,燃燒工況惡化,極易發生熄火。本文旨在探討某電廠300MW機組低負荷情況下如何提高鍋爐燃燒穩定性。
【關鍵詞】300MW;燃燒;調整
中圖分類號: TM621.2文獻標識碼: A文章編號: 2095-2457(2019)28-0089-002
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.28.036
0 概述
該電廠300MW為四角切圓燃煤鍋爐,設計兩個中儲式煤粉倉,每個角燃燒器共設有17層噴口,包括一次風送粉噴口5層(A、B、C、D、E),二次風噴口9層(AA、AB、BC、CC、DD、DE、EF、GG及頂二次風),設有3層大流量油槍(AB、BC、DE二次風噴口),B層燃燒器內部布置有點火輔助用小油槍。300MW工況運行16個火嘴,有四層煤火檢,煤粉濃度大概維持在0.5左右,剩下4個火嘴備用,燃燒工況穩定,調節裕度大,便于調整。但是最低穩燃負荷(190MW),僅投運3層給粉機,根據煤質情況,會增加1-2個火嘴運行,這種工況下,煤層火檢僅有三層,如果煤質發熱量高,燃料量勢必減少,若采取停運火嘴措施,勢必會影響層火檢的穩定性,若采取降低煤粉濃度的措施,亦會使燃燒穩定性降低,給燃燒調整帶來很大的挑戰,那么如何在低負荷時保證鍋爐安全運行,就成了必須面對和解決的問題。
1 加強原煤的統籌管理,保證煤質穩定
根據負荷曲線,合理控制上倉,為應對低負荷燃燒需求,制定了一系列燃煤上倉摻配方案,防止低揮發分的煤直接上倉,很大程度保證了煤質的穩定性,能滿足不同負荷的需求;在設備缺陷或其它原因使部分低揮發分的煤直接上倉后,應根據上煤情況進行相應的燃燒調整,更應注意鍋爐的穩燃,針對揮發分低而熱量高的煤種著火較為困難、完全燃燒時間長的特點,可采取適當關小周界風開度,適當開大燃燼風擋板開度,開大曖風器進汽量,提高一、二次風溫等措施。
2 通過調整配風提高燃燒穩定性
增加燃燒穩定性,應從降低煤粉的著火熱和提高著火供熱兩個方面著手。一次風風壓、風溫對燃燒穩定至關重要,一次風率的大小,涉及到需要著火熱的多少,從而影響著火的遲早。在確定一次風速時,首先考慮有一個合適的風粉比例,才能獲取比較大的火焰傳播速率,利于著火的穩定;其次還要要考慮一次風所能提供的氧量,能滿足揮發分著火燃燒的需求。一次風溫的高低,也會直接影響到煤粉著火熱的多少。一次風溫越高,就相應地減小了著火熱量,燃料的著火時間就會大大縮短;還要保持一個穩定的一次風壓,一次風壓應在保證安全(不堵管)的前提下,靠下限運行,同時隨煤種變化調整一次風壓,確保著火距離合適。
合理二次風也是保證燃燒穩定的重要因素。二次風是保證鍋爐爐膛內具有良好的空氣動力場和燃燒的穩定性,它的作用就是助燃,能及時補充后期煤粉著火后缺失的氧量。二次風風速一般較一次風風速大,這樣能使空氣與煤粉更好的混合,使煤粉完全燃燒。但要控制好尺度,過大會使二次風速過分的影響一次風,使風與粉過早地混合,影響著火。況且還會對下游煤粉氣流造成沖擊,造成煤粉氣流偏斜貼墻,最終導致鍋爐切圓難以形成,破壞鍋爐燃燒動力場,使燃燒惡化,低負荷時,爐膛內溫度會降低,煤粉卷吸煙氣流溫度較低,著火距離變長,適當降低周界風、輔助風,防止脫火現象。大多數情況下采用"倒寶塔"形配風(上多下少的二次風搭配方式)。負荷低的階段,在煤量(給粉量)調整中,應控制下兩層較大為基礎量;最上層為調節量,用于正常的調節;控制原則是最底層最大,最上層最小。可以通過就地看火,了解燃燒及煤質情況,正常狀況下火焰應為金黃色,比較光亮,火焰能均勻地充盈滿爐膛但又不會沖擊水冷壁,著火、回火都比較穩定,火焰中不會夾帶明顯的星點。如果火焰過分發白,以有很強的刺眼感,代表氧量偏大風量偏多。如果火焰呈現暗紅色,閃爍不穩,火焰尾部顏色發暗且夾有黑色的煙氣,則表明風量偏少。如果煤粉細度過大或給粉機來粉不正常﹑灰分含量太大,火焰則閃動比較明顯。如果煤粉揮發份低而水分過高,火焰則會呈現發黃,同時參考DCS各種參數變化,來調整一次風風率、二次風風風率、一次風溫度,來提高燃燒穩定性。
3 把握‘高濃度集中燃燒原則
高濃度集中燃燒,是保證鍋爐燃燒穩定的指導思想,根據目前煤質情況,為了兼顧燃燒穩定性及合格主參數,負荷較低時投運B、C、D層火嘴,E層投運1-2個火嘴,維持給粉機轉速在400-450r/min范圍內,調整相同層燃燒器各粉管煤粉濃度、風速大致相同,偏差不大于0.2,各粉管溫度之差控制在10℃左右,保持相對較高煤粉濃度進行燃燒,運行層給粉機應盡量保持全層運行,這樣層火焰才能充分形成,避免同層火嘴缺角運行;若粉位較高,應及時停運制粉系統或關小三次風門,必要時可以犧牲部分經濟性以保證安全。特別是燃用揮發份較低的煤種時,應采用集中火嘴,增加煤粉濃度的運行方式,使爐膛熱負荷較集中,有利于新燃料的著火。
4 加強調整,運用好穩燃手段
爐膛負壓是反映燃燒工況是否穩定的重要運行參數之一,實踐表明:爐膛負壓忽高忽低,就是爐膛燃燒惡化的直接表現。正常運行中引風"自動"應投入,當負壓大幅波動時及時手動干預。當判明確因燃燒不穩造成爐膛負壓大幅度波動,應果斷投油助燃。減負荷過程中發現爐膛負壓較大(<-150Pa),應及時將爐膛負壓切為手動進行控制,手動調整引風機出力大小,并使爐膛負壓恢復至-100Pa~-50Pa之間,此時不應增加送風開度調整爐膛負壓。若同時出現個別火嘴跳閘時應及時投入大油槍穩燃,此時應關注燃油流量變化,防止油槍電磁閥未開啟火檢"偷看",為確保投油過程中不至于導致爐膛正壓熄火,原則上同一時間投用油槍數不應超過二支,待投用的油槍著火正常后,根據爐內燃燒狀況及爐膛負壓情況決定是否繼續增投油槍,并保持一定的投油時間,待燃燒調整穩定后方可切至小油槍或逐漸退出油槍,退油槍時應做好投另一支油槍的準備,防止退油槍過程中燃燒的惡化。
中儲式鍋爐給粉機來粉情況和粉倉粉位有很大關系,維持合理的粉倉粉位,保證給粉機來粉的穩定性,防止粉位不當,煤粉自流、來粉不暢。保持合理的制粉系統運行方式,做到制粉系統不經常啟停切換,以減少對鍋爐燃燒的擾動;同時啟停制粉系統,根據燃燒情況可增投油槍穩燃。
嚴格控制磨煤機出口溫度,維持70℃左右,防止粉倉溫度過低引起給粉機來粉不暢、粉倉溫度過高煤粉自燃結塊卡澀給粉機,如遇給粉機不來粉、卡澀等異常情況的及時投油穩燃,防止多個給粉機同時不來粉造成燃燒工況惡化;制粉系統的三次風也是影響爐膛燃燒穩定性的因素,那么啟停制粉系統時,操作盡量緩慢,調節幅度不宜過大,時刻注意爐膛負壓,同時保證制粉系統原煤倉煤位,避免空倉,遇到磨煤機來煤不好或者空倉,及時進行調整,控制磨煤機冷風調門開度不大于50%,同時關小排粉機入口電動門;清理制粉系統木屑分離器時,減少制粉系統對爐膛燃燒擾動;同時加強設備維護,確保設備正常運轉。加強對風煙系統各轉機、火嘴、油槍等設備的檢查,對一些DCS重要參數加強監視,同時根據設備可靠性,在負荷調整后,可檢查就地小風門實際開度應與DCS顯示相一致,保證燃燒配風的有效性。
5 結束語
鍋爐的燃燒,是一個動態變化過程,其影響因素眾多,調整復雜,低負荷燃燒惡化,調整手段有限;我們通過一系列的組織手段,技術手段,從物、料、人各方面著手,保障燃料供應穩定,提升設備安全可靠,加強運行調整,最大程度保證了負荷燃燒的穩定性。
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