韓德夫
現階段國家環保力度不斷加大,沿海經濟發達地區和四川、河南等省分別出臺了水泥窯超低排放標準,提出水泥行業煙氣治理超低排放目標值,要求顆粒物的排放濃度≤10mg/m3(標)。面對國家越來越嚴格的排放標準,早期設計的袋除塵器已不能滿足現在的排放標準,對其進行改造勢在必行。本文以中材天山水泥有限公司5 000t/d窯尾袋改袋的成功實踐為例,闡述我公司的改造方法。
此次改造的基本思路是在不改變原有工藝流程的原則下,依據目前袋除塵器的運行情況進行改造,實現投資少、阻力小、排放濃度低等目標。
原有袋除塵器的設計風量為820 000m3/h,配備4 160 條?160mm×6 000mm 的濾袋,過濾面積為12 540m2,過濾風速1.09m/min。本次改造設計風量增大到880 000m3/h,為滿足粉塵排放濃度<10mg/m3(標)的要求,將過濾風速調整為0.8m/min,需要的總過濾面積為18 328m2。為滿足過濾面積要求,共有3種方案可選:
方案1:更換更長的濾袋。經計算,只有將除塵器所有的4 160 條濾袋全部更換為?160mm×9 000mm濾袋,才能確保總過濾面積和過濾速度。
方案2:增加原有規格濾袋的數量,經計算,需增加1 920條?160mm×6 000mm的濾袋。
方案3:調整濾袋長度,增加濾袋數量。
原袋除塵器已使用了所有的殼體空間,布局為2列,每列5個袋室,每個袋室416條濾袋。如果采用方案2,需要新增袋室,經分析,如果增加袋室,只能放置在除塵器入口或出口,而除塵器的入口和出口均已無空間布置新的袋室。方案3相對方案1新增的殼體高度小,設備鋼耗少,更加經濟。另外,方案1 選用9m 超長濾袋,原除塵器殼體結構難以保證濾袋的使用性能。但如果更換為超長濾袋低壓行噴吹除塵器,則需要進行相應的結構改造,費用將大大增加。綜上比較,優選了方案3(見圖1)。
圖1 窯尾改造方案圖
為了降低改造成本和減少拆除成本,保留了原袋除塵器的基礎、排灰系統、灰斗、收塵器殼體,僅拆除原袋除塵器頂部的噴吹箱。針對改造風量增大、濾袋布置空間有限的問題,經過現場勘查和數據比較,我們決定拆除原袋除塵器殼體內沿氣流方向的橫撐,重新調整濾袋布置,將每個袋室的濾袋數量由原來416 個增加到456 個,同時采用?160mm×8 000mm 的濾袋,將過濾風速降低到0.8m/min 以下。原袋除塵器及改造后除塵器參數見表1。
表1 窯尾改造設計參數
由于拆除了原袋除塵器殼體內沿氣流方向的橫撐,原殼體端板需進行強度校核。拆除原殼體端板部分保溫材料,測量原殼體端板的主筋為10 號槽鋼,間距為2m,加強筋強度校核不能滿足殼體耐壓要求,需對殼體進行補強。如果在殼體端板內部進行補強,增加的型材距離濾袋間距僅為90mm,容易損壞濾袋,且施工作業難度大。綜合考慮后,我們決定在殼體端板外部進行補強,將原端板主筋處保溫材料拆除,在其原來端板的主筋處增加型材,組成組合截面,提高強度。由于業主停窯時間短,改造工程工期緊張,在外部進行補強工作可以利用除塵器整體保溫層制造時間進行,避免占用改造工程工期。
原袋除塵器的噴吹箱采用頂部換袋結構,由于頂部換袋結構的噴吹箱人孔門尺寸大、壓蓋不嚴、密封膠條老化等問題,造成噴吹箱漏風率高。而室內換袋結構的每個袋室只有一個比較小的側面人孔門,且采用雙層檢修門,漏風率要遠遠低于頂部換袋結構。所以此次改造采用了室內換袋結構配以雙層檢修門,同時加強對除塵器本身和除塵系統中其他設備和管道的密封,可將漏風量降到最低。
由于工期緊張,安裝時采用模塊化安裝,吊裝前在地面上對凈氣室和噴吹單元進行預組裝,再整體吊裝坐落于殼體頂部,減少起吊次數和高空作業施工焊接量。
水泥窯尾除塵器濾袋一般使用玻纖覆膜或P84 濾料。P84 濾料性能優良但價格昂貴,玻纖覆膜濾料耐溫、耐濕、耐腐蝕、“表面”過濾性能高,但不耐折、易損壞。此次改造選用了復合P84覆膜濾料,該濾料具有以下三個顯著特點:
(1)能夠在260℃溫度下長期使用,具有足夠的溫度空間以應付停機與意外事件等。
(2)在酸性廢氣及堿性粉塵環境下,有很好的化學穩定性。
(3)過濾效率高。覆膜濾料主要是通過微孔PTFE薄膜進行表面過濾。微米級的孔徑使覆膜濾料幾乎能截留含塵氣流中的全部粉塵,具有極高的過濾效率,可將灰塵截留在濾料表面。過濾的粉塵很容易從薄膜表面清除,清灰效果好,使用的清灰壓力強度較低,從而提高了濾料的使用壽命,并可顯著減少除塵器的檢修工作量,降低運行成本。
根據實驗及CFD 模擬驗證,普通3″脈沖閥在低壓(0.2~0.3MPa)噴吹條件下,袋長8m 的濾袋袋底的壓力與普通濾袋(6m)比較,并無太大變化,其產生的振幅,足以將濾袋表面的粉塵清除。
中材天山水泥窯尾技改項目提前順利完工,在運行一段時間后,我們對系統運行情況進行了核驗,粉塵排放值得到了當地環保部門認可。考核結果優于原定的考核目標,低阻力、低排放、低能耗等一系列優勢完全得以體現,驗證了設計方案的可靠性和優越性。本項目的成功運行,展示了一個用最低的經濟成本完成二次袋除塵器改造的新方法,能適應日趨嚴格的環境保護法規。