李廣亮,白云飛
(華東桐柏抽水蓄能發電有限責任公司,浙江 天臺317200)
桐柏抽水蓄能電站位于浙江省天臺縣,是一座日調節純抽水蓄能電站,共安裝4臺立軸單級混流可逆式水泵水輪機組,單機容量300 MW,總裝機容量為1 200 MW,自2006年底全部投入商業運行以來,在華東地區承擔調峰、填谷、調頻、調相、緊急事故備用任務。機組發電開機時,先由停機到水輪機狀態,再執行步序62-1(發電機電壓>90%、勵磁運行)、步序62-2(發電機出口開關合閘),執行完后,機組到發電工況。根據機組跳閘邏輯,當開機過程中,出現步序前提條件不滿足時,機組自動轉停機流程。本文主要分析步序62-2(主要用于同期合閘)前提條件不滿足,導致機組轉停機的原因。
某次事故發生過程如下:
13:47:01成組控制2號機組發電命令 有效。
13:48:00 2號機轉速 >98% 是。
13:48:01 2號機轉速 >110% 是。
13:48:25 2號機勵磁 V/Hz限制動作 動作。
13:48:29 2號機轉速 >90% 否。
13:48:33 2號機電壓 >90% 否。
13:48:33 2號機流程報警。
13:48:33 2號機步序 62-2前提條件不滿足 是。
13:48:34 2號機停機轉換命令正在執行 是。
13:54:05 2號機停機工況 是。
(1)由上述信號可知,此次2號機發電啟動失敗,是由于步序62-2(用于同期合閘)前提條件不滿足導致自動轉停機。首先查看步序62-2邏輯(圖1)可知,步序62-2的前提條件為:
1)步序62-1完成即GBX_STP_62_1_OK(該步序完成需滿足反饋機端電壓U>90%&勵磁投入);
2)機組在空載狀態(GBX_NLS_DEF)& 機組發電命令(GBX_GOO)& 步序62-1未完成(即 GBX_STP_62_1_OK取反);
上述2個條件1)和2)同時丟失,會報“步序62-2前提條件不滿足”。

圖1 步序62-2順控流程圖
查看事件列表,發現“2號機電壓>90%否”信號是導致步序62-2前提條件不滿足的原因。
(2)鑒于上位機及現場盤柜均無勵磁報警信號,且機組停機過程中電制動能夠正常投入,勵磁方面的故障可以基本排除。上位機有“2號機轉速>110%”紅色報警信號且持續10 s后復歸,接著出現“2號機轉速>90%否”,綜合事件列表分析判斷應是轉速波動導致電壓下降至90%以下。
導致轉速波動的可能原因有:
1)調速器邏輯存在異常。
2)調速器控制回路故障。
3)導葉開度位置反饋傳感器故障。
(1)運維人員通過調速器監控系統對2號機調速器邏輯進行在線檢測,未發現調速器邏輯異常情況。
(2)運維人員現場檢查2號機GT現地控制盤(=02 U+GT01)內端子接線正常無松動,相關輸入輸出模塊工作正常,因此2號機調速器控制回路故障可排除。
(3)運維人員趕赴2號機水車室,現場檢查2號機調速器導葉開度位置反饋傳感器,發現導葉開度位置反饋傳感器1=02 U+MA20-CG0001連桿球接頭軸承的球頭與球頭座脫開,現場人員將連桿球頭與球頭座連接好后,上位機及現場電調盤上顯示導葉開度恢復到正常值0。
正常情況下,發電開機流程走到S6-4后,監控給調速器發啟動命令。調速器收到啟動命令后,按一定的速度開導葉到空載開度,轉速也隨之上升,轉速到90%左右時,調速器進入轉速調節模式,開始根據轉速對導葉開度進行細調。
此次2號機開停機過程中的導葉開度及轉速曲線如圖2所示。
階段1:機組開機時調速器收到啟動命令后,導葉開度正常上升,開度值從0變化至11.7%,尚未到達空載開度,且此時轉速較低,未進入轉速調節。
階段2:因導葉開度反饋傳感器連桿球接頭軸承的球頭和球頭座脫開,導葉開度一直顯示在11.7%,由于這個階段導葉開度設定值是一直增大的,而調速器邏輯中收到的導葉實際值沒有變化,從而計算出的比例閥設定值使得主配一直往開方向動作。
因為液壓回路沒有問題,所以主配正常動作,導葉實際開度將會繼續增大。因為收到的實際值沒有變化,導致調速器邏輯中判斷為導葉實際值與設定值差值也一直在增大,從而會讓主配往開方向動作更大,導葉開的更快,轉速上升也加快。這樣就導致了本次開機過程中,轉速上升比正常情況下快了許多。

圖2 2號機開停機過程中導葉開度和轉速變化曲線
轉速到90%之后調速器進入轉速調節模式,調速器根據機組轉速相對100%的差值以及變化趨勢,計算出的導葉開度設定值比當前值小,從而使得主配往關的方向動作,實際導葉開度也將減小。
但由于此前轉速上升過快,在慣性作用下,轉速最高還是到了110%以上。之后,關導葉的效果體現出來,轉速開始下降。和轉速上升同樣的道理,導葉實際開度已經減小了,而調速器邏輯中收到的開度實際值仍未變化,就會進一步加大主配往關方向的動作值,導葉開度繼續減小,而當轉速下降趨勢較大或者已經小于100%時,調速器又會計算出主配往開方向動作,但因為此時導葉實際開度已經很小,轉速下降過快,機組轉速低于90%后,過了4 s左右時間間隔,機端電壓低至90%以下,導致步序62-2前提條件不滿足轉停機。
階段3:由于導葉開度反饋傳感器連桿球接頭軸承的球頭已與球頭座脫開,傳感器連桿已處于自由狀態,因機組振動原因,導致連桿向前滑動,導葉開度實際值突變為17.2%,并保持不變,直到機組停穩后導葉開度仍顯示為17.2%。
(4)關于調速器導葉位置反饋主備用關系切換的說明:我廠調速器導葉位置反饋傳感器共有兩個,一主用一備用。查看調速器邏輯可知,正常時優先使用導葉位置反饋傳感器1,當導葉位置反饋傳感器1出現故障且傳感器2正常時,會切換至傳感器2主用,邏輯詳見圖3。
當出現導葉位置信號采集模塊硬件故障(PT.SW.DI.F.PEOOTM1、PT.SW.DI.F_WG_POS)或導葉位置反饋信號超出正常設定值上下限時,調速器邏輯就會判斷該導葉位置反饋傳感器故障,判斷邏輯如圖4。

圖3 導葉位置反饋傳感器主備用關系切換邏輯

圖4 導葉位置反饋傳感器故障判斷邏輯
結合此次事件相關信號分析,雖導葉位置反饋傳感器連桿球接頭軸承球頭與球頭座脫開,但傳感器本身并無故障且傳感器上送開度值未超出正常設定值范圍,因此未出現導葉位置反饋傳感器故障,也就未發生導葉位置反饋傳感器主備用切換。
經運維人員現場檢查,發現2號機導葉開度位置反饋傳感器1連桿球接頭軸承由于長時間動作磨損,球頭座接口已明顯偏大,加上機組開機過程中振動較大,導致連桿球接頭軸承球頭從球頭座中脫落,造成導葉開度變化異常,是此次機組開機失敗的原因。
由上述分析可知,本次事件發生的大致過程為:2號機發電開機過程中,當執行到步序62-2時,由于2號機導葉開度反饋傳感器1連桿球接頭軸承球頭從球頭座中脫落,導葉開度反饋值不會變化。從而導致調速器增減導葉開度時存在超調現象,機組轉速快速下降,2號機勵磁V/Hz限制動作,隨后機端電壓降至90%以下,導致步序62-2前提條件(步序62-1完成即GBX_STP_62_1_OK)不滿足,2號機發電開機啟動失敗。
抽水蓄能機組在電網調節中扮演重要角色,因此提高機組發電成功率意義重大。針對以上分析,根據實際情況提出幾點建議:
(1)舉一反三,結合機組定檢對導葉開度反饋傳感器健康狀態進行檢查,發現異常及時更換。
(2)建立機組元器件相關設備臺賬,對于使用頻繁且多年仍未更換的元器件,縮短維護周期,結合機組檢修有計劃性的進行更換。
(3)與調速器廠家溝通,進一步優化調速器導葉位置反饋傳感器主備用切換邏輯。