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一種降低潛艇升降桅桿回轉力矩的改進設計

2019-12-03 10:52:06胡海濱
艦船科學技術 2019年11期
關鍵詞:故障

胡海濱,魏 芳,肖 清

(中國艦船研究設計中心,湖北 武漢 430064)

0 引 言

潛艇升降桅桿用于升降觀通、導航設備,是潛艇重要的機械設備。為滿足頂部傳感載荷周向觀測需要,桅桿需要繞軸線進行轉動。在裝備使用過程中,某桅桿出現“回轉部位異常磨損、回轉力矩過大”的問題,影響了裝備正常操作使用。因此,通過對桅桿回轉結構進行分析,制定改進設計方案,并通過臺架試驗進行驗證,顯著降低了回轉力矩,有效解決了裝備出現的問題。

1 故障描述

潛艇升降桅桿一般由升降液缸驅動升降,通過2個支撐軸承進行導向支撐。為滿足桅桿回轉運動,在升降液缸于桅桿之間設置了回轉機構,實現桅桿借助人力或馬達進行轉動。回轉機構包括液缸球頭、承座等部件。桅桿回轉過程中,液缸球頭和承座平面的配合實現轉動和桅桿軸線定位作用。升降桅桿結構示意如圖1(a)所示,回轉機構如圖1(b)所示。

在裝備使用過程中,桅桿出現回轉力矩過大且回轉部位出現響聲的異常現象。拆檢發現,液缸球頭的頂面處和承座下表面出現了明顯的磨損面。經更換零件使用一段時間后,故障現象再次出現,問題無法徹底解決。

2 問題分析

為尋找故障原因,針對升降桅桿和回轉機構的結構開展分析,認為故障原因如下:

1)升降桅桿的垂向負載通過回轉機構傳遞給升降液缸,同時,升降桅桿以回轉機構的液缸球頭為支點進行回轉。回轉機構承座與液缸球頭之間為球頭鉸接結構型式,滿足了桅桿定心與減小旋轉阻力的要求。但由于承座與液缸球頭之間為點接觸形式,為應力集中部位。隨著桅桿長期正向、反向轉動使用,接觸部位易于出現磨損。

圖1 潛艇升降桅桿及回轉機構示意圖Fig.1 Submarine hoisting mast and rotating mechanism

2)承座與液缸球頭之間的磨損,會增大回轉阻力,而增大的回轉阻力又加劇了兩者之間的磨損,形成惡性循環,最終導致故障產生。

3 改進方案

為降低液缸球頭承座之間的回轉阻力、減小磨損,在保持回轉機構外部接口不變的情況下,采用在液缸球頭內部增設一個推力圓柱滾子軸承的改進方案,實施方案如下:

1)對液缸球頭部位進行改進,分為液缸和球頭2個零件。在液缸和球頭之間增加推力圓柱滾子軸承;同時,加深承座的接觸平面凹孔,形成容納軸承的高度空間,以保證外部接口和物理尺寸不發生變化。

2)對承座、球頭進行表面處理,提高其表面硬度。承座和球頭材料均為45號鋼,對承座內孔配合表面、球頭配合表面均進行淬火處理,硬度為HRC45~50。

改進后的回轉機構結構如圖2所示。結構改進后,升降桅桿的載荷通過承座、球頭、軸承傳遞給升降液缸。由于軸承的作用,能夠保證桅桿和液缸之間的轉動阻力較小。

圖2 升降桅桿回轉機構改進結構示意圖Fig.2 Structure of optimized rotating mechanism for hoisting mast

4 試驗驗證

4.1 試驗方案

試驗臺架主要包括加載液缸、升降液缸、測試設備等組成。通過加載液缸模擬升降桅桿承受的不同頂部載荷,模擬試驗臺架如圖3所示。試驗包括回轉試驗和偏載工況試驗。

圖3 回轉試驗裝置示意圖Fig.3 Test device for rotating-test

回轉試驗選定30 kN為最大載荷進行試驗,分15 kN,20 kN,25 kN,30 kN四檔逐漸加載,其中25 kN為額定工況。在各檔負載下,分別進行1 000次、1 000次、5 000次、500次回轉,并按正轉10次,反轉10次的規律回轉。每檔負載試驗前和試驗結束,分別測量正反向回轉力矩。

考慮到實艇狀態下,升降液缸軸線與桅桿軸線之間存在同軸度裝配偏差,造成回轉機構偏載,進而影響回轉力矩。為此,在臺架上設定了偏載狀態,模擬升降桅桿與升降液缸最大同軸度Φ1 mm偏差。試驗按照最大載荷30 kN進行偏載回轉試驗,共進行500次,同樣按照正轉10次、反轉10次進行。

4.2 回轉試驗

表1為各檔載荷下試驗前和試驗后的回轉力矩測試值。從表中可以看出,試驗前后回轉力矩均變化不大,最大值遠小于指標值。

表1 回轉試驗前后轉動力矩Tab.1 Torque of rotating test

4.3 偏載回轉試驗

表2為偏載下試驗前后的回轉力矩對比。從表中可以看出,偏載情況下,試驗前回轉力矩要大于表1中的回轉力矩,試驗后回轉力矩與表1相當。整體來看,回轉力矩仍然保持在較低的狀態。

表2 偏載試驗前后回轉力矩Tab.2 Torque of partial load test

5 結 語

本文針對潛艇升降桅桿回轉力矩過大的故障,通過結構分析和改進設計,制定了減小桅桿回轉力矩的改進方案,并進行了臺架試驗驗證,得到結論如下:

1)通過在桅桿回轉機構內部增加推力滾動軸承的改進設計,有效降低了升降桅桿的回轉力矩。

2)臺架試驗表明,改進方案的回轉力矩遠遠低于給定指標,耐久性好。

3)改進方案不改變設備的對外接口和物理尺寸,牽連影響小,便于工程實施。

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