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鍋爐SCR 脫硝系統非典型優化試驗研究

2019-12-09 09:00:02李德波周杰聯廖宏楷馮永新蘇湛清
浙江電力 2019年11期
關鍵詞:煙氣優化系統

陳 磊,李德波,周杰聯,陳 拓,廖宏楷,馮永新,蘇湛清

(廣東電科院能源技術有限責任公司,廣州 510080)

0 引言

近年來,國內火電機組陸續加裝了治理煙氣中氮氧化物排放的SCR(選擇性催化還原)煙氣脫硝裝置,SCR 脫硝系統運行至今,部分催化劑已超過或接近性能保證期。催化劑性能下降,氨逃逸率上升,生成的NH4HSO4沉積物導致空預器堵灰、局部堵塞現象[1]。通過對SCR 脫硝系統的優化調整來減少NH3逃逸的技術研究逐漸發展起來[2-7]。李德波[6]等開展了四角切圓鍋爐變CCOFA(緊湊燃盡風)與SOFA(分離燃盡風)配比下燃燒特性數值模擬,通過改變CCOFA 與SOFA配風比例,從而降低爐膛出口NOX濃度,減輕SCR 脫硝系統脫除的壓力。李德波[7]等進行了SCR脫硝系統噴氨格柵調整試驗關鍵問題探究,通過現場實際SCR 脫硝系統噴氨格柵調整試驗,提出了現場噴氨格柵調整試驗方法。國內研究者[6-14]對脫硝系統現場優化技術進行了大量研究工作,取得了較好的工程應用效果。李德波[6]等開展了600 MW 電站鍋爐SCR 脫硝系統全負荷投運改造方案研究,通過省煤器分級技術改造,提高了SCR 脫硝系統低負荷下進口煙氣溫度,從而使得脫硝系統滿足投運要求,提高SCR 脫硝系統投運率,具有較好的環保價值。郭義杰[13]等開展了100 MW 燃煤鍋爐硫酸氫銨堵塞空氣預熱器原因分析及應對措施,提出了現場優化運行的方式。王樂樂[15]等進行了SCR 脫硝催化劑低負荷運行評估技術研究。研究者通過分析影響MOT(技術管理)的因素,提出了MOT 的可變性以及根據SCR脫硝系統實際運行煙氣參數科學評估MOT 的重要性。于玉真[16]等開展了SCR 脫硝系統流道均流裝置數值模擬與優化技術研究。研究者采用ANSYS FLUENT 軟件對流道情況進行了數值模擬,研究結果表明:多孔板開孔率對AIG(噴氨格柵)上游速度均勻性影響最大,整流格柵間距對第1 層催化劑入口速度均勻性影響最大。在優化方案下,AIG 上游相對標準偏差值為3.94%,第1層催化劑入口相對標準偏差值為4.33%。國內研究者在燃煤電廠超低排放技術路線等方面開展了相關的研究工作。

當前SCR 脫硝系統的優化調整手段的主要技術路線是根據SCR 脫硝反應器出口NOX質量濃度分布調節相應入口噴氨支管的噴氨量,達到提高脫硝效率并降低氨逃逸的目的[2-3]。查找國內近幾年的研究文獻發現,機組SCR 脫硝系統多數優化調整試驗僅在機組滿負荷下進行,多年現場試驗表明,大多數機組SCR 脫硝系統經過高負荷下優化調整后,機組低負荷時的SCR 脫硝系統仍然符合要求。然而并非所有SCR 脫硝系統符合這一規律。

本文介紹某發電廠現場脫硝優化調整試驗時,高、低負荷下優化調整測試結果偏差較大的案例,分析了出現異常的原因并總結處理對策。

1 機組及SCR 脫硝優化調整試驗

某發電廠600 MW 國產超臨界發電機組,鍋爐為單爐膛Π 型布置,燃燒器采用前后墻對沖布置,共6 組燃燒器,每組布置5 個。脫硝裝置采取SCR 工藝。SCR 反應器布置在鍋爐省煤器與空預器之間。每臺機組配置2 個SCR 反應器,采用純度為99.6%的液氨做為反應劑,催化劑為蜂窩式催化劑。

SCR 系統進出口截面預留的取樣孔,進口每側有14 個測孔,出口每側有10 個,入口處每側反應器共18 個噴氨支管,噴氨支管布置方式為線性控制式噴射格柵噴氨技術[3]。采用網格法,在SCR 反應器的進口(噴氨格柵之前)和出口測量NO和O2,每孔測試3 點,根據測量結果計算得到反應器出口折算到6% O2濃度下氮氧化物(簡記為NOX)的分布狀況。對于NOX含量過低的區域,適當減少噴氨量,對于NOX含量高的區域,適當增加噴氨量,最終實現出口NOX的均勻分布,噴氨優化調整的調整方法見圖1。

圖1 SCR 脫硝系統噴氨優化調整方法示意

SCR 系統脫硝優化調整驗收標準一般為反應器出口NOX濃度分布相對標準偏差不超過20%,其中相對標準偏差的計算如下:

式中:xi為某一測點值;n 為測點數。

2 噴氨優化調整過程及結果分析

在600 MW 負荷及鍋爐燃燒穩定下,各個噴氨支管的調節閥初始開度為80%左右,對SCR系統進行了測試。每側反應器測孔按照機組固定端到擴建段方向上排序(即A 側反應器從外向內,B 側反應器從內向外),反應器深度方向上由淺至深排序1—3。調整前SCR 出口NOX分布測試結果見表1(表中NOX濃度已換算為標準狀況下的數值,以下同)。

表1 調整前SCR 出口NOX分布測試結果

試驗發現:

(1)SCR 出口NOX分布非常不均勻,A 側、B側反應器出口NOX濃度的平均值分別為50.7 mg/m3和52.5 mg/m3,標準偏差分別為29.0 mg/m3和26.6 mg/m3,相對偏差分別達到了57.1%及50.7%。

(2)分別按照反應器的寬度、深度方向測點的NOX分布進行線性平均的統計分析,得到A反應器寬度方向上相對偏差為59.0%,深度方向上相對偏差1.4%;B 反應器寬度方向上相對偏差為51.5%,深度方向上相對偏差5.9%,主要偏差在反應器寬度方向。

(3)2 臺反應器均為靠外側NOX濃度偏低,內側NOX偏高。調整應當關小外側噴氨支管調閥,并開大內側噴氨支管調閥。

經過對反應器噴氨支管流量調節閥的反復測試及調整,最終反應器出口NOX濃度見表2。測試發現:

A 側、B 側反應器出口NOX濃度的平均值分別為65.5 mg/m3和68.7 mg/m3,標準偏差分別為10.9 mg/m3和10.4 mg/m3,相對偏差分別達到了16.6%及15.1%;A 反應器寬度方向上相對偏差為16.6%,深度方向上相對偏差1.0%;B 反應器寬度方向上相對偏差為14.3%,深度方向上相對偏差3.9%,偏差均不超過20%??梢?,600 MW負荷時精細噴氨格柵調整試驗取得了較好效果。

表2 調整后SCR 出口NOX分布測試結果

在300 MW 下的脫硝反應器出口NOX濃度進行了測試驗證,測試結果見表3。經過脫硝噴氨優化調整后,反應器SCR 出口NOX濃度分布非常不均勻,A 側、B 側NOX分布的平均值分別為61.6 mg/m3和63.1 mg/m3,標準偏差分別為25.0 mg/m3和25.2 mg/m3,相對偏差分別達到了40.6%和40.0%。

表3 調整后300 MW 負荷下SCR 出口NOX分布測試結果

圖2 為600 MW 下調整前后以及300 MW 負荷下的驗證試驗工況時,A,B 反應器出口NOX分布趨勢。在600 MW 負荷下,噴氨優化調整前后A,B 反應器出口NOX分布變化。整體來看,調整前,各噴氨支管開度基本為80%,鍋爐燃燒產生的NOX主要在中間煙氣中,即為爐膛燃燒的中心區域,而靠近兩側煙氣中NOX濃度相對較低。調整反應器出口NOX濃度基本平均。但是在300 MW 時,A、B 反應器出口NOX濃度外側明顯高于內側。與調整前600 MW 負荷下的測試結果相比,出口NOX分布恰恰相反。

3 高、低負荷測試偏差原因分析及處理對策

機組在600 MW 及300 MW 負荷下反應器入口的煙氣流場分布見圖3。根據流速分布可見,300 MW 負荷時,反應器入口靠外側煙氣流速高于內側,這與600 MW 負荷下反應器入口煙氣流暢分布恰恰相反。按照600 MW 負荷下對AIG 的調整優化方式,造成300 MW 噴氨情況更加惡化。查找國內近些年對噴氨調整優化的文獻,并沒有對這種非常規現象的描述,在現場進行試驗中,極少碰到這種現象。在未經SCR 脫硝系統的煙氣中NOX濃度偏差一般低于5%,所以SCR 反應器入口NOX分布的主要偏差來自于煙氣流速分布。

影響SCR 脫硝系統反應器入口煙氣流場分布的因素包括鍋爐燃燒器選用、各燃燒器配風及配粉偏差,煤粉燃燒偏差、煙氣導流板、煙氣擋板以及省煤器旁路擋板等。從以上各因素的影響水平及出現問題的可能性方面綜合考慮,各燃燒器配風及配粉、煙氣導流板是造成反應器入口流場分布偏差最可能的因素。各燃燒器配風及配粉方面,機組在600 MW 負荷下是5 組燃燒器投用,而在300 MW 時常用3 組燃燒器,如其中1 組中的5 臺燃燒器出現左右側嚴重偏差,對整體爐膛的燃燒中心及熱負荷分布影響明顯。煙氣導流板方面,煙氣導流板的樣式及尾翼的長短都影響到SCR 反應器入口的煙氣速度場分布[4]。

若要從根本上解決SCR 反應器入口煙氣流場分布在高低負荷下的偏差問題,主要可行措施包括燃燒器風量調平優化及反應器入口煙氣導流板的結構優化,這些措施需要停機大修或者較長時間試驗調整。如機組短期內無檢修計劃,或者燃燒優化調整試驗暫時無法實施下,可以根據機組平均負荷率,選擇機組常用出力負荷下進行脫硝優化調整。

4 結論

通過對某發電廠600 MW 機組SCR 脫硝系統進行優化調整試驗研究,得出主要結論如下:

圖2 300 MW 及600 MW 負荷下SCR 脫硝系統入口煙氣流速分布

圖3 600 MW 調整前后及300 MW 下SCR 脫硝系統出口NOX分布

(1)根據SCR 脫硝系統反應器出口NOX質量濃度的分布,有針對性地對反應器入口的噴氨支管進行噴氨量優化調整。在600 MW 負荷下對脫硝系統進行優化調整,調整后A 和B 反應器出口NOX質量濃度相對標準偏差分別降為16.6%及15.1%,噴氨優化效果良好。

(2)機組SCR 脫硝系統經過在600 MW 負荷下的優化調整后,在300 MW 負荷下驗證時,A和B 反應器出口偏差分別達到40.6%及40.0%,出口分布偏差較大,可見SCR 脫硝系統的優化調整試驗需要在2 個不同高低負荷下進行。

(3)造成機組SCR 脫硝優化調整試驗在高低負荷下出現明顯偏差的主要原因是:SCR 反應器入口煙氣流速分布在高低負荷下的明顯偏差。

(4)SCR 脫硝系統入口煙氣流場在高低負荷下的明顯偏差根本處理措施是對機組燃燒器風量調平及SCR 反應器入口導流板的優化,短時間處理措施可以選擇在機組最常見負荷下進行SCR 脫硝系統優化調整試驗。

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