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機械設(shè)備零件及鍍鋅基板生產(chǎn)質(zhì)量控制

2019-12-14 06:21:08
中國金屬通報 2019年11期
關(guān)鍵詞:工藝故障

歐 軍

(廣西柳州鋼鐵集團公司,廣西 柳州 545002)

柳鋼冷軋板帶生產(chǎn)線主要機組有酸洗-軋機聯(lián)合機組、罩退式退火爐、平整機組、重卷拉矯機組和包裝機組,產(chǎn)品分為冷硬卷和冷軋卷。產(chǎn)品的主要技術(shù)參數(shù):

表1 冷軋板生產(chǎn)工藝

1 生產(chǎn)實踐

圖1 冷軋工藝流程

1.2 生產(chǎn)控制

鍍鋅鋼要獲得優(yōu)良的深沖性能,除了化學(xué)成分、鋼質(zhì)純凈度、熱溫度控制外,還應(yīng)對冷軋總壓下率、退火工藝制度進行控制。冷軋總壓下率對鍍鋅基板深沖性能影響顯著,保證充分的壓下率是獲得高的r值的重要條件。對于退火工藝,影響鍍鋅基板成品性能的主要因數(shù)是退火溫度,其次是保溫時間。結(jié)合柳鋼生產(chǎn)實際情況,根據(jù)軋制成品厚度規(guī)格和軋機能力,冷軋總壓下率≥70%,采用700℃以上的高溫、長時間罩式退火工藝制度。

2 應(yīng)用情況及缺陷分析

近年來隨著高檔熱鍍鋅及其合金化鍍鋅鋼板在汽車和家電領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,人們對鍍鋅板的表面質(zhì)量越來越重視。鍍鋅板高的表面質(zhì)量一般是指按后序加工工藝嚴格控制其表面粗糙度和表面狀態(tài),即要求板形平整,尺寸精度高、公差小,無表面缺陷等。研究發(fā)現(xiàn)熱鍍鋅鋼板表面缺陷的形成原因主要有兩個方面,一是由于熱鍍鋅用冷軋基板表面缺陷的遺傳使得后續(xù)鍍鋅板表面質(zhì)量不能滿足要求;另一方面是由于在熱鍍鋅生產(chǎn)過程形成的表面缺陷。而表面粗糙度的變化和表面劃傷是冷軋基板常見的兩種表面缺陷。本課題以不同表面粗糙度和不同類型劃痕的冷軋基板為研究對象,并對其進行合金化熱鍍鋅處理。利用金相顯微鏡(OM)、掃描電鏡(SEM)、X射線衍射(XRD)以及輝光光譜(GDOES)等實驗方法,觀察研究了具有不同粗糙度和不同類型劃痕的基板經(jīng)熱鍍鋅及合金化處理后鍍層中Zn-Fe合金相形貌及其生長過程;研究了表面粗糙度和劃痕對合金化鍍層性能的影響。并用60°V試驗、中性鹽霧實驗和電化學(xué)腐蝕等實驗方法對不同基板表面狀態(tài)下的合金化鍍層進行了抗粉化性能和耐蝕性能的評價。 研究結(jié)果表明,在相同的合金化工藝下,隨著基板表面粗糙度的增大,基板與鋅液之間反應(yīng)的比表面積增大,鍍層中的Zn-Fe反應(yīng)速度加快;在鍍層的合金化過程中鋅-鐵擴散速度加快,鍍層的合金化程度提高。鍍層Fe含量的增多提高了鍍層的焊接性和耐蝕性,但卻降低了鍍層的抗粉化性能。試驗發(fā)現(xiàn),在510℃,保溫15s合金化工藝下,基板粗糙度0.6Ra≤0.8μm時,合金化鍍層具有最佳的綜合性能。 基板劃傷的存在破壞了其表面的連續(xù)性和平整性,在熱鍍鋅生產(chǎn)過程中對基板表面鋅液的流動產(chǎn)生了阻礙,使鍍鋅后的鍍層表面形成細小的凸起。在合金化過程中,劃傷界面較正常界面的合金反應(yīng)激烈,導(dǎo)致劃傷部位鋅—鐵合金相異常長大,鍍層表面形成凸起,凸起的高度與劃痕深度和合金化程度有關(guān)。鍍層凸起的產(chǎn)生降低了鍍層的抗粉化性能,并對鍍層的耐蝕性產(chǎn)生了不良影響。

針對極薄鍍鋅基板開發(fā)中出現(xiàn)的塌芯缺陷,通過分析下線鋼卷層間的受力和形變,得出帶鋼層間環(huán)向均勻分布的徑向壓力大于局部薄弱部位的屈服強度是此缺陷產(chǎn)生的根本原因。通過降低設(shè)定卷取張力、增加帶鋼層間摩擦系數(shù)、降低軋制溫度、精心操作、優(yōu)化啟車張力制度等綜合措施,減小了層間徑向壓力,增大了鋼卷失穩(wěn)臨界壓力,使塌芯缺陷得到有效控制。

借助金相顯微鏡、掃描電鏡和能譜儀等相關(guān)試驗方法,對薄規(guī)格冷軋基板SPHC邊部分層缺陷形成機理進行分析。對缺陷形貌、成分、金相組織、金屬流線及軋制設(shè)備與工藝的綜合分析結(jié)果表明,邊部分層缺陷形成于精軋第6道次,該道次前鋼板邊部發(fā)生翻邊是造成邊部分層缺陷的直接原因;而鋼板邊部翻邊是由于軋制過程中鋼板嚴重跑偏,并與帶有磨損凹槽的側(cè)導(dǎo)板發(fā)生碰撞,鋼板邊部沿凹槽內(nèi)緣上翹造成的。從避免鋼板跑偏和側(cè)導(dǎo)板嚴重磨損兩方面采取措施后,成功地避免了該缺陷產(chǎn)生。

退火加熱中斷質(zhì)量控制工藝恢復(fù)辦法:

(1)在350℃以下因故障導(dǎo)致加熱中斷的,要優(yōu)先保證氫氣不斷供,恢復(fù)生產(chǎn)后設(shè)置直接升溫到350度即可。

(2)在(350℃~600℃),氫氣吹掃期內(nèi)因故障導(dǎo)致加熱中斷的;如果連續(xù)故障時間在3個小時內(nèi),則恢復(fù)生產(chǎn)后設(shè)置直接升溫到故障前爐內(nèi)氣氛溫度,繼續(xù)走該工藝段剩余時間。如果連續(xù)故障時間超過3個小時,則恢復(fù)生產(chǎn)后直接升溫到故障前爐內(nèi)氣氛溫度,需要延長的時間=(連續(xù)故障時間-3)×1/3,之后繼續(xù)走該工藝段剩余時間。

(3)在(600℃~保溫時間)區(qū)間內(nèi)因故障導(dǎo)致加熱中斷的,如果連續(xù)故障時間在3個小時內(nèi),則恢復(fù)生產(chǎn)后設(shè)置以45℃/h的升溫速度加熱至爐內(nèi)氣氛溫度,繼續(xù)走該工藝段剩余時間。如果連續(xù)故障時間超過3個小時,則恢復(fù)生產(chǎn)后以45℃/h的升溫速度加熱至爐內(nèi)氣氛溫度,需要延長的時間=(連續(xù)故障時間-3)×1/3,之后繼續(xù)走該工藝段剩余時間;

(4)在保溫時間內(nèi)因故障導(dǎo)致加熱中斷的,如果連續(xù)故障時間在3個小時內(nèi),則恢復(fù)生產(chǎn)后直接加熱至爐內(nèi)氣氛溫度,繼續(xù)走該工藝段剩余時間。如果連續(xù)故障時間超過3個小時,則恢復(fù)生產(chǎn)后直接加熱至爐內(nèi)氣氛溫度,需要延長的時間=(連續(xù)故障時間-3)×1/3,之后繼續(xù)走該工藝段剩余時間;

(5)對于保溫段因為煤氣、燒嘴因素造成爐內(nèi)溫度延遲的現(xiàn)象,做如下設(shè)定:①如爐內(nèi)氣氛溫度晚于設(shè)定值遲到時間在60分鐘內(nèi)(含60分鐘),則不需要進行操作處理;②如爐內(nèi)氣氛溫度晚于設(shè)定值遲到時間超過60分鐘 ,則需要進行補時,所需要增加時間為遲到時間數(shù);③當爐內(nèi)氣氛溫度與設(shè)定值差值在±8度內(nèi)時均可默認達到保溫溫度。對于發(fā)生故障導(dǎo)致中斷加熱、保溫段爐內(nèi)氣氛溫度延遲而進行溫度和時間修改的爐子,要在班組交接班本上做好操作處理記錄。

電力中斷質(zhì)量控制應(yīng)對措施:①接到按計劃停電通知后,根據(jù)停電計劃,提前做好爐臺生產(chǎn)安排,聯(lián)系煤氣吸附站做好氫氣的保供措施;原則上減少氫氣吹掃的爐臺數(shù),優(yōu)先保證爐內(nèi)鋼卷質(zhì)量,處于高溫、保溫階段、冷卻階段的爐內(nèi)鋼卷不被氧化。②碰到突然停電,控制系統(tǒng)自動啟動應(yīng)急措施。如可預(yù)知停電時間較長,在保證爐臺設(shè)備安全的前提下,對于爐內(nèi)氣氛溫度≤250℃的爐臺,降低或關(guān)閉爐臺循環(huán)水流量;對于噴淋階段的爐臺,關(guān)閉噴淋水閥門。之后根據(jù)實際生產(chǎn)情況和爐群設(shè)備情況再采取進一步措施。

煤氣供應(yīng)限供或中斷質(zhì)量控制應(yīng)對措施:①接到停煤氣計劃后,機組人員根據(jù)停氣時間結(jié)合生產(chǎn)實際情況,做好安排上料計劃。②原則上停氣前兩個班內(nèi)只裝爐不點火(具體安排以現(xiàn)場和排產(chǎn)計劃結(jié)合考慮),盡量保證停氣前所有加熱保溫階段的的爐臺均能走完保溫程序;無法避免碰到被迫加熱保溫中斷的爐子,要做好記錄,待煤氣恢復(fù)后根據(jù)退火加熱中斷工藝恢復(fù)辦法。③遇到突發(fā)停氣事故或壓力驟降,操作系統(tǒng)監(jiān)測到信號后第一時間自動啟動應(yīng)急程序措施;此時主操要迅速查明故障原因,掌握故障將會延續(xù)的時間,并根據(jù)生產(chǎn)情況對時間進行預(yù)估。處理原則是優(yōu)先保即將保溫結(jié)束的爐子,停掉剛點火不就的爐子。

氫氣供應(yīng)限供或中斷應(yīng)質(zhì)量控制對措施:①接到停氫氣計劃或者出現(xiàn)氫氣壓力過低后,機組人員根據(jù)停氣時間結(jié)合生產(chǎn)實際情況,做好安排上料計劃;對在爐加熱、保溫階段的爐子進行統(tǒng)計。②原則上停氣前兩個班內(nèi)只裝爐不點火(具體安排以現(xiàn)場和排產(chǎn)計劃結(jié)合考慮),盡量保證停氣前所有加熱保溫階段的的爐臺均能走完保溫程序;③遇到突發(fā)停氣事故或壓力驟降,影響退火生產(chǎn)的,此時主操要迅速查明現(xiàn)場故障原因,并積極和調(diào)度、煤氣吸附站聯(lián)系,掌握氫氣動態(tài)壓力,并結(jié)合退火生產(chǎn)現(xiàn)場進行處置;④對于氫氣壓力降低,并可預(yù)計持續(xù)超過1個小時的,停止點新爐,優(yōu)先關(guān)停處于保溫階段爐臺的氫氣吹掃操作,以及剛點火未到350度的爐子,減少氫氣用量,保住處于加熱段的爐子。

平整后鋼卷質(zhì)量的要求:①帶鋼表面:沒有高粘度油、污物,不得有影響使用的輥印、劃傷、勒印、折皺等。②平整液應(yīng)吹干,表面沒有濕潤的平整液附著。③沒有影響重卷使用的松卷、塌卷、破邊、塌形等缺陷。

3 結(jié)語

參與本次生產(chǎn)攻關(guān)項目,初步了解罩式爐的加熱溫度、保溫時間對鍍鋅基板性能和生產(chǎn)效率的影響情況,并對普通用途的冷軋板退火工藝進行了適量調(diào)整,提高了生產(chǎn)效率。以后要為改善冷軋產(chǎn)品綜合性能,把冷軋產(chǎn)品做精做優(yōu)多做貢獻。

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