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焦炭劣化對爐況的影響

2019-12-14 06:21:46
中國金屬通報 2019年11期

周 松

(華菱湘潭鋼鐵有限公司,湖南 湘潭 411101)

湘鋼4號高爐爐容為1800m3,采用了并罐無料鐘爐頂、下置軟水密閉循環冷卻系統、TRT余壓發電系統等一系列先進技術。由于近幾年湘鋼新建兩座高爐,產能擴大導致公司自產焦產能不足缺口大,2015年3月份前4號高爐有大約30%為自產焦,但新3號高爐投產后4號高爐改為全用外購焦。因此,必須依靠大量外購焦,但其質量不穩定,特別是焦炭的水分、灰分、M40、熱強度CRI、反應后強度CSR等指標較差,給爐況造成一系列的影響[1]。

1 焦炭劣化對高爐各系指標的影響

1.1 入爐焦炭技術指標

2016年1月起4號高爐采用全外購焦,外購焦品種較多,倒換頻繁,同時每班有20%~30%的B類焦,質量較差,對高爐爐況發生了較大的變化。入爐焦的各項指標如表1所示。

表1 湘鋼4號高爐2016年入爐焦炭的主要指標

由表1可知,焦炭性能的變差主要體現在熱反應性CSR及反應后強度CRI,入爐焦炭的反應性明顯增強,導致在軟熔帶區域有30%~40%的焦炭與CO2反應,焦炭的氣孔壁變薄,反應后強度下降,塊焦減小明顯。由于軟熔帶塊焦的減少導致中心料柱的透氣性變差,氣流不宜吹至中心,中心氣流減弱。煤氣量熱量難以傳遞至中心料柱,加劇了死料柱變大趨勢,高爐料柱的透氣性變差,對高爐入爐風量造成較大的影響。同時中心死料柱的增大會使爐缸的活躍性降低,高爐懸料次數增多,風量不足,風口易燒壞等,造成爐況難行[2]。

1.2 風量產量的影響

從二月份后焦炭逐漸劣化,爐況逐步惡化,產量嚴重下滑,從1月的平均每天4506t/d下降至12月平均每天4134t/d。風量的穩定性較差,逐步萎縮至12月的3548m3/min。

表2 焦炭劣化后對風量產量的影響

1.3 對熱制度的影響

焦炭熱性能變差后對鐵水中Si的控制難度加大,Si偏差大,Si穩定率下降,鐵水溫度波動也隨之加大。從2016年1月~6月的Si偏差可以看出操作工長對于Si的控制難度較大(如圖1所示),Si偏差最大時達到0.255。一天中Si最高達到0.72,最低至0.27。

圖1 1月~6月四高爐鐵水Si偏差

1.4 對爐缸活躍性的影響

對爐缸的活躍性影響最直接的就是爐缸中心溫度降低(如圖2所示),風口損壞的個數明顯增多,全年風口燒損18個,在風口燒損后不能及時進行更換,進一步加劇了爐缸的不活躍性。如3月9日因風口燒損達3個,大量向爐內漏水,高爐被迫休風處理。但在送風恢復過程中壓拐懸料,拉風坐料不下導致爐況波動,用4天時間才將風量恢復至3730m3/min。(如圖3所示)。

圖2 爐缸中心溫度

圖3 風口損壞后爐況失常恢復時間

2 焦炭變差時的應對措施

在焦炭變差后降低焦炭負荷,焦炭負荷最低退至3.78。控制好煤比使煤比不超過130kg/t,煤比超過后調負荷0.05~0.1以保證爐況的順行。槽下加強清篩工作,每兩小時必須清理焦炭篩一次。因使用外購焦有性能不一的,固定一種較好的焦炭比率,較好的焦炭布料時放在中心與邊緣,保證中心與邊緣的氣流穩定。

2.1 上部裝置調劑

焦炭性能變差保證中心氣流尤為重要,其中布料矩陣的調整最為關鍵。4號高爐在2016年整個矩陣的摸索調整中,主要有經過了以下幾個階段。

(1)第一階段。焦炭開始變差時增加布料時的中心加焦量,一月主要的料制演變如下:

(2)第二階段。二月至三月焦炭質量再次變差,風量萎縮產量減少,高爐燃料比逐漸升高,同時中心變弱。為了穩定中心氣流。第二階段主要料制演變如下:

次階段調整后逐步穩定了中心氣流,對爐況的穩定起到了一定的作用。

2.2 組織好爐前渣鐵排放

在焦炭變差后爐缸活躍程度降低,出鐵難度也在加大,鐵口易漏不能鉆透,出鐵時間時長時短,同時卡焦現象頻繁。爐前技師制定以下方針。①若鐵口紅點大則降低開口速度將透點處凝死后將鐵口鉆穿。②關注卡焦現象,發現卡焦及時透開,防止憋渣鐵。③增加出鐵次數,使爐缸環流增大以達到活躍爐缸的目的。④保證合理的鐵口深度。

3 結語

(1)入爐焦炭質量劣化對高爐影響極大,首先風量的穩定性變差,爐缸的活躍程度變差,破壞爐內煤氣流分布,影響高爐穩定順行。在原燃料變化時要及時關注爐缸中心溫度,壞風口的損壞程度,爐前的出鐵狀況等變化,及時采取措施,避免爐況惡化。

(2)原燃料對爐況的影響存在一個較長的作用周期,要重視原燃料的管理。

(3)在原燃料變差后要保證一定的中心氣流及邊緣氣流,以保證爐況的穩定性。

(4)原燃料變差影響爐缸活躍性時要組織好爐前的渣鐵排放。

(5)通過以上措施方能有效的改善高爐工作狀態,達到穩定爐況的目的。

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