桑海波
(東北大學(xué)設(shè)計(jì)研究院(有限公司),遼寧 沈陽(yáng) 110166)
鋁土礦是目前氧化鋁生產(chǎn)最主要的原料。我國(guó)鋁土礦資源本十分豐富,但進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量已經(jīng)由2000年的400多萬(wàn)噸,快速增長(zhǎng)至2019年的8000多萬(wàn)噸。自2010年起,鋁土礦的供需平衡出現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)折,鋁土礦開(kāi)始供不應(yīng)求。為保證生產(chǎn),各氧化鋁廠通過(guò)自身生產(chǎn)系統(tǒng)的優(yōu)化和改造,進(jìn)廠鋁土礦鋁硅比從9.0逐漸下降至4.5甚至更低,但仍無(wú)法填補(bǔ)鋁土礦供應(yīng)的缺口。
2018年上半年以來(lái),隨著國(guó)內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能的不斷釋放和國(guó)家礦山整治等環(huán)保政策的陸續(xù)出臺(tái),鋁土礦的供應(yīng)更加緊張。尤其是受環(huán)保政策影響較大的山西和河南兩個(gè)氧化鋁生產(chǎn)大省,鋁土礦供應(yīng)缺口更大。2018年底,河南、山西等地氧化鋁企業(yè)鋁土礦庫(kù)存平均在10天左右,已經(jīng)嚴(yán)重超越了原料庫(kù)存的安全紅線。受此影響,國(guó)內(nèi)鋁土礦價(jià)格居高不下,2018年下半年,河南省Al2O3含量58%、A/S 5.0的鋁土礦價(jià)格一度暴漲到750元/噸。鋁土礦價(jià)格居高不下,氧化鋁價(jià)格卻萎靡不振,各氧化鋁企業(yè)生產(chǎn)成本大幅增加,虧損嚴(yán)重,紛紛減產(chǎn)或周期性停產(chǎn)。
在此情況下,我國(guó)內(nèi)陸氧化鋁企業(yè)為了自身的生存和發(fā)展,紛紛開(kāi)始使用進(jìn)口鋁土礦作為原料補(bǔ)充。
國(guó)內(nèi)某氧化鋁廠原有一條40萬(wàn)噸/年氧化鋁生產(chǎn)線,屬于典型的拜耳法生產(chǎn)工藝,溶出工藝為管道化溶出加停留罐技術(shù)。改造之前,該廠一直使用河南礦和山西礦作為原料,改造后使用幾內(nèi)亞礦。幾內(nèi)亞礦礦石成分如下:

組成 Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 C S 灼減 合計(jì) A/S% 45.07 2.21 24.89 2.77 0.23 0.04 25 100 20.43
按照改造后產(chǎn)能仍為40萬(wàn)噸/年氧化鋁的要求,我院對(duì)原生產(chǎn)線已有各工序設(shè)備產(chǎn)能進(jìn)行核算。結(jié)果表明,需要技術(shù)改造的子項(xiàng)僅為原礦漿磨制、預(yù)脫硅、高壓隔膜泵房和管道化溶出,其他工序均能滿足改造后的產(chǎn)能要求。
根據(jù)礦石加工實(shí)驗(yàn)報(bào)告,本項(xiàng)目擬用的幾內(nèi)亞礦相對(duì)易磨,且三水鋁石磨礦粒度不需要太細(xì),因此采用一段球磨即可滿足磨礦要求。
原生產(chǎn)系統(tǒng)兩段磨規(guī)格:一段棒磨:φ3.2x4.5m,630kw;二段球磨:φ3.6x8.5m,1800kw。
改造方案:在現(xiàn)有磨頭鋁礦上料皮帶下,增設(shè)臨時(shí)倒料小皮帶,把原進(jìn)棒磨機(jī)的鋁礦進(jìn)到球磨機(jī)。由于減少了棒磨流程,達(dá)到了降低電耗、減少維護(hù)檢修費(fèi)用的效果。
由于幾內(nèi)亞礦中總硅含量較低,而且對(duì)于低溫情況下,108℃可反應(yīng)硅為0.11%,145℃可反應(yīng)硅為0.72%,因此無(wú)需預(yù)脫硅。本技改取消預(yù)脫硅流程,原預(yù)脫硅槽僅起到緩沖作用。
原生產(chǎn)系統(tǒng)隔膜泵規(guī)格:流量Q=490m3/h,壓力P=8.4mPa。
經(jīng)過(guò)計(jì)算,改造方案新增3臺(tái)流量Q=300~330m3/h,揚(yáng)程H=150m多級(jí)離心泵,用二備一,作為溶出機(jī)組喂料泵。原高壓隔膜泵作為其他生產(chǎn)線的備用設(shè)備。
溶出車間改造是本次技改的核心。原溶出系統(tǒng)是按處理一水硬鋁石設(shè)計(jì)的,因此在使用礦石更換為三水鋁石時(shí),原設(shè)計(jì)不再適應(yīng),為此進(jìn)行必要的改造。
2.4.1 原生產(chǎn)系統(tǒng)溶出工藝條件、工藝流程
原工藝條件:循環(huán)母液濃度Nk=245g/l,溶出溫度265℃,溶出時(shí)間60min,出料溫度115℃,新蒸汽溫度290±5℃(飽和蒸汽)、壓力6.4mPa。
原工藝流程:

圖1 原生產(chǎn)系統(tǒng)溶出工藝流程
2.4.2 按幾內(nèi)亞礦重新制定溶出工藝條件、工藝流程
新工藝條件:循環(huán)母液濃度Nk=180g/l,溶出溫度145℃,溶出時(shí)間60min,出料溫度109℃,新蒸汽溫度180℃,壓力1.0mPa,過(guò)熱15~20℃。
預(yù)脫硅槽來(lái)的礦漿經(jīng)離心泵泵送入溶出多套管換熱器。溶出采用四級(jí)加熱,前三級(jí)用乏汽(二次蒸汽)加熱,第四級(jí)用新蒸汽加熱,四級(jí)加熱至溶出溫度145℃的礦漿進(jìn)入礦漿保溫壓煮器停留60min。溶出后礦漿經(jīng)三級(jí)礦漿自蒸發(fā),從145℃逐級(jí)降溫至117℃后進(jìn)入溶出后槽。在此加入赤泥洗液,使礦漿Na2O濃度稀釋到140g/l,并停留4個(gè)小時(shí),使溶出液在此脫硅、脫鐵、脫鋅。溶出后槽出料用泵送往沉降車間赤泥分離沉降槽。
新工藝流程:

圖2 新工藝流程
2.4.3 改造方案
以滿足新工藝技術(shù)條件、工藝流程為前提,充分利用現(xiàn)有設(shè)施,降低改造費(fèi)用為原則,經(jīng)過(guò)詳細(xì)的物料平衡和熱平衡計(jì)算,制定改造方案如下:
三級(jí)乏汽預(yù)熱:利用現(xiàn)有套管預(yù)熱器,重新分組。
冷凝水預(yù)熱:利用現(xiàn)有冷凝水預(yù)熱器,重新分組。
新蒸汽加熱:利用現(xiàn)有套管預(yù)熱器,重新分組。
保溫溶出:利用現(xiàn)有8臺(tái)保溫?cái)嚢鑹褐笃鳌?/p>
三級(jí)自蒸發(fā):利用現(xiàn)有3臺(tái)末級(jí)自蒸發(fā)器。
礦漿稀釋槽:利用現(xiàn)有礦漿稀釋槽即可。
本項(xiàng)目改造方案充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備,除新增3臺(tái)離心泵外,僅增加部分閥門、儀表、工藝管道及附件,因此投資非常少,建設(shè)投資約500萬(wàn)元人民幣。
由于其他生產(chǎn)工藝未進(jìn)行大的調(diào)整,本文僅以生產(chǎn)一噸氧化鋁的主要原材料消耗(礦石、液堿、石灰)和動(dòng)力消耗(蒸汽)進(jìn)行生產(chǎn)成本對(duì)比分析,結(jié)果如下表:

表1 改造前使用國(guó)內(nèi)鋁土礦時(shí)主要生產(chǎn)成本表

表2 改造后使用進(jìn)口鋁土礦時(shí)主要生產(chǎn)成本表
根據(jù)上表中數(shù)據(jù),改造后使用進(jìn)口鋁土礦相比改造前使用國(guó)內(nèi)鋁土礦,每噸氧化鋁生產(chǎn)成本可以降低442元。由于進(jìn)口鋁土礦氧化鋁含量較低,雖價(jià)格便宜,但是礦耗會(huì)增加,因此礦石的成本幾乎相當(dāng)。生產(chǎn)成本降低的主要原因是液堿和石灰消耗的降低。
(1)投資少:僅為500萬(wàn)元人民幣;
(2)工期短:由于改造內(nèi)容很少,無(wú)新增大設(shè)備,訂貨和施工周期很短,且不需要長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)改造,不影響生產(chǎn);
(3)經(jīng)濟(jì)效益明顯:改造后,噸氧化鋁生產(chǎn)成本可以降低400元以上,以年產(chǎn)40萬(wàn)噸氧化鋁計(jì)算,年節(jié)約生產(chǎn)成本1.6億元;
(4)生產(chǎn)系統(tǒng)更加靈活:考慮到進(jìn)口鋁土礦運(yùn)輸?shù)牟淮_定因素,對(duì)現(xiàn)有涉及國(guó)內(nèi)鋁土礦生產(chǎn)的主體設(shè)備原位保留,工藝管線按新的幾內(nèi)亞礦重新設(shè)計(jì)。
(1)礦石運(yùn)輸問(wèn)題:本氧化鋁廠處于內(nèi)地,距離最近的港口仍有約1000公里,礦石運(yùn)輸距離長(zhǎng)、成本高。在改造前需先行打通礦石的運(yùn)輸路線。經(jīng)過(guò)多方位比較,本項(xiàng)目最終選擇了“鐵路+公路轉(zhuǎn)運(yùn)”的運(yùn)輸方案,噸礦石的運(yùn)輸成本約160元人民幣;
(2)蒸汽壓力問(wèn)題:由于幾內(nèi)亞礦石溶出所需的新蒸汽壓力僅為1.0mPa(溫度180℃),而國(guó)內(nèi)礦生產(chǎn)系統(tǒng)的新蒸汽壓力為6.4mPa(溫度290℃),因此熱電廠需新增減溫減壓裝置;
(3)沉降絮凝劑問(wèn)題:根據(jù)幾內(nèi)亞礦石溶出及沉降性能試驗(yàn)報(bào)告和國(guó)內(nèi)其他使用幾內(nèi)亞礦石的氧化鋁廠的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),幾內(nèi)亞礦石在沉降性能上不如國(guó)內(nèi)礦石,因此需更換絮凝劑的品種,需要在后續(xù)生產(chǎn)中逐漸積累經(jīng)驗(yàn),尋找最佳解決方案;
(4)關(guān)于有機(jī)物的處理:
根據(jù)幾內(nèi)亞礦礦石加工試驗(yàn)報(bào)告,擬用礦石的有機(jī)碳含量約為0.2%。根據(jù)目前的研究成果和生產(chǎn)實(shí)踐都表明,在有機(jī)碳如此高的情況下,自然隨赤泥外排有機(jī)物不能滿足生產(chǎn)要求。隨生產(chǎn)的進(jìn)行,有機(jī)物會(huì)以不同形式在循環(huán)母液系統(tǒng)中積累。其中最敏感的是草酸鈉,破壞分解技術(shù)條件、導(dǎo)致產(chǎn)品細(xì)化。
由于目前缺少對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)中有機(jī)物的系統(tǒng)測(cè)試分析數(shù)據(jù),因此難以給出確切的改造方案。建議后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中,就有機(jī)物脫除問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研,結(jié)合整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)狀以及未來(lái)生產(chǎn)供礦的長(zhǎng)期安排,再制定確切的改造方案。
隨著國(guó)內(nèi)鋁土礦資源的日漸枯竭和貧化,內(nèi)地氧化鋁廠改用進(jìn)口礦必將成為解決生產(chǎn)困境的最佳出路。本項(xiàng)目改造方案在投資很少的情況下,取得了非常好的效果,為后續(xù)其他氧化鋁企業(yè)的改造積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),值得借鑒和推廣。