牛世君
(國家能源集團準能集團哈爾烏素選煤廠,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 010300)
現(xiàn)代火電廠煤的輸送系統(tǒng)一般是鐵路運煤車通過電廠翻車機翻卸后,原煤經(jīng)給煤機及多條帶式輸送機至煤場或原煤倉,然后經(jīng)過除鐵、篩選、破碎后進入鍋爐煤斗,為鍋爐供煤。翻車機翻卸后,原煤進入翻車機下部的煤斗,在煤斗底部裝有給煤機,通過給煤機將原煤輸送到其后的帶式輸送機上。
(一)往復式給煤機。1.結(jié)構(gòu)及工作原理。往復式給煤機是由機架、給料槽、傳動平臺、漏斗、閘門、托輥等組成。工作時驅(qū)動裝置驅(qū)動曲柄連軒機構(gòu)運動,從而帶動給料槽在托輥上作直線往復運動,將煤均勻地卸載到其它設備上。2.往復式給煤機的優(yōu)缺點。優(yōu)點:給煤機生產(chǎn)能力大,運行可靠,具有一定的耐沖擊力。設備結(jié)構(gòu)體積小、重量輕,便于安裝。給料粒度范圍寬、給料量可調(diào)節(jié)范圍大。缺點:給煤機由于往復運動,給料不連續(xù),生產(chǎn)效率低,能耗大,設備噪音也大。物料在給料槽底板上反復磨損,易損壞,維修工作量大。3.往復式給煤機的應用場合。往復式給煤機的應用場合主要為粒度范圍較大的原煤儲煤場、原煤倉、末煤倉、塊煤倉、矸石倉等。
(二)振動給煤機。1.結(jié)構(gòu)及工作原理。振動給煤機主要由電動機、激振器、給料槽、減振裝置等組成。工作過程是利用電動機帶動激振器驅(qū)動給料槽作周期直線往復振動,給料槽中的煤連續(xù)按照拋物線的軌跡運動,以達到給煤的目的。2.振動給煤機的優(yōu)缺點。優(yōu)點:給煤機在生產(chǎn)流程中,可把塊狀、顆粒狀煤從煤倉中均勻、定時、連續(xù)地給到各受料裝置中去。振動給煤機具有體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,無轉(zhuǎn)動部件不需潤滑,維修方便,運行費用低,給料量精度高等特點。給料槽中的煤按拋物線的軌跡向前進行跳躍運動,因此給料槽的磨損較小,消耗電能少。缺點:給煤機振動給料的特點,設備噪音大,給料受物料粒度及比重影響較大,給料量不穩(wěn)定,也不方便調(diào)節(jié)給料量。為了承受較大的倉壓,導料槽的長度長,設備高度高,工程投資加大,同時對設計空間有限制的情況下無法使用該設備。
(三)甲帶給煤機。1.結(jié)構(gòu)及工作原理。甲帶給煤機由驅(qū)動裝置、驅(qū)動滾筒、改向滾筒、緩沖托輥、支架、張緊裝置等組成。工作時煤倉內(nèi)的煤經(jīng)連接段進入導料槽落在甲帶上,驅(qū)動裝置帶動驅(qū)動滾筒旋轉(zhuǎn),帶動膠帶和甲帶運動,甲帶上的煤隨之運動,實現(xiàn)煤的連續(xù)排出。2.甲帶給煤機的優(yōu)缺點。優(yōu)點:給煤機結(jié)構(gòu)緊湊,調(diào)速范圍大,而且可實現(xiàn)無級調(diào)速。甲帶式給煤機還具有給料均勻,輸送能力大,運行平穩(wěn),輸送功率小等特點。缺點:由于甲帶式給煤機靠甲帶與膠帶摩擦力驅(qū)動,容易打滑和跑偏。此外,甲帶是由甲帶塊和尼龍軸組裝而成,受到較大沖擊時尼龍軸容易損壞。而損壞后的尼龍軸很難取出,維修成本大大提高,因此限制了甲帶給煤機的使用。甲帶給煤機由于甲帶間有縫隙,存在漏煤情況。
3.甲帶給煤機的應用場合。甲帶給煤機的應用場合主要為粒度較大的原煤倉、
末煤倉、裝車倉等。給料范圍大(0~500mm),此設備廣泛用于原煤端的給煤。
(一)給煤機結(jié)構(gòu)改造。1.給煤機吊掛鋼絲繩和給煤機出煤口改造給煤機溜槽采用全吊設計,在給料過程中由于激振器的動作,鋼絲繩負荷不斷變化,造成應力集中,致使吊掛螺絲在正常的運行過程中磨損嚴重,使用壽命有限。通過現(xiàn)場調(diào)研和相關分析發(fā)現(xiàn),利用橡膠套的耐震、耐磨性,以及良好的彈性,可以有效降低金屬接觸部位的沖擊力及其造成的機械磨損,這樣可以延長螺絲的使用壽命。同時,將前吊式改為后座式,可以進一步減少鋼絲繩更換的頻率,工作人員只需定期檢查橡膠套和鋼絲繩的磨損情況,及時更換就能很好地保證設備的正常運行。另外,給料機出煤口距離皮帶有5cm的距離,裝車給料過程中極易引起漏煤、溢煤,給精煤皮帶的安全運行帶來不良影響,因此從給料機出煤口到距精煤輸送皮帶2cm加裝一塊厚度1cm的舌板,引導煤流方向,可以杜絕溢煤、漏煤情況的出現(xiàn)。2.給煤機上下扶梯及平臺改造。給煤機平臺為垂直設計,且每臺給煤機之間相互獨立,沒有直接通道,崗位工上下給煤機啟停需要上下攀爬,很不方便,且存在一定的安全隱患,為此將上下扶梯改為傾斜扶梯,并加裝護欄,這樣工作人員上下更加方便安全。
(二)給煤機控制改造研究。1.給煤機與精煤輸送皮帶控制技術(shù)革新。給煤機電控系統(tǒng)采用繼電器—接觸器,集中—就地控制方式。在集中控制狀態(tài)下,按照PLC進行邏輯運算,順煤流啟動,逆煤流停止。但是,給煤機與精煤輸送皮帶之間沒有有效的電氣連鎖,一旦輸送皮帶停機,而給煤機仍然給料的話,很容易導致壓皮帶、溢煤、重負荷啟車等現(xiàn)象。因此,從軟件和硬件兩個方面對其進行改造。首先,軟件方面,對給煤機控制程序進行修改,將其與精煤輸送皮帶進行電氣連鎖;其次,硬件方面,將給煤機的控制電源與精煤輸送皮帶接觸器的常開觸點連接,組成硬閉鎖。這樣,從兩個方面入手,組成雙保險,有效杜絕輸送皮帶停機而給煤機持續(xù)給料的問題。2.給煤機溜槽液壓閘板控制方式改進。給煤機采用盤式可控制動裝置,溜槽閘板依靠人工旋轉(zhuǎn)通過齒輪傳動打開閘板,易磨損生銹,維護困難,容易發(fā)生機械故障,造成給料機閘板的開閉故障,給料不勻或不足等,嚴重時造成精煤皮帶重負荷啟車,影響裝車設備的運行安全和正常的裝車外運。
(一)設計問題。為了減少粉塵污染和防止卸煤時原煤直接沖擊給煤機,造成膠帶跑偏和損壞,要求在運行時煤斗中要有封底煤以減少落煤時強烈沖擊損壞膠帶,但在運行中,保證煤斗中留有封底煤是比較困難的。因為帶式給煤機的驅(qū)動電機為定速電機,在運行中不能調(diào)整生產(chǎn)能力,因此,實際上在卸煤快結(jié)束時,由于電機速度沒有改變,煤斗里所有煤都落到了膠帶上,很難留有存底煤。
(二)操作人員工作量大。帶式給煤機由于水噴淋、煤流沖擊及導煤槽膠皮磨損等原因,造成膠帶經(jīng)常跑偏、打滑,而且調(diào)整起來比較困難,增大了操作人員的工作量,也是設備損壞、影響卸煤的重大隱患。
(三)環(huán)境污染嚴重。由于擋煤膠帶磨損,調(diào)整困難,因此無法實現(xiàn)全密封,造成給煤機在運行中煤粉塵飛揚,漏粉嚴重,運行環(huán)境惡劣。不僅嚴重危害操作人員的身體健康、污染墻面和地面,由于粉塵積聚,極易引起火災和爆炸,存在重大安全隱患。
案例分析
(一)概況。哈爾濱氣化廠熱電廠裝有3套12 MW發(fā)電機組,其中3臺鍋爐為無錫鍋爐廠生產(chǎn)的UG—130/3.82—M4型自然循環(huán)、固態(tài)排渣煤粉鍋爐,鍋爐配兩套290/470型鋼球磨煤機、中間儲倉式制粉系統(tǒng),振動給煤機型號為ZG—200型。在雨季及冬季運行中,發(fā)現(xiàn)振動給煤機經(jīng)常發(fā)生粘煤現(xiàn)象,造成給煤量減少,制粉系統(tǒng)出力降低,運行時間延長,制粉電耗增加。若調(diào)整不利,易造成球磨機出口溫度升高,曾使制粉系統(tǒng)發(fā)生爆破,危險極大。為恢復制粉系統(tǒng)出力,需停運振動給煤機,鏟除粘煤,導致制粉系統(tǒng)波動、燃燒不穩(wěn)。為保證制粉系統(tǒng)出力和安全、經(jīng)濟運行,需從根本上杜絕振動給煤機發(fā)生粘煤現(xiàn)象。伴隨振動給煤機粘煤,球磨機入口處也因煤濕易發(fā)生積煤、積粉自燃。
(二)粘煤原因分析。振動給煤機原理是靠振動器給燃煤一個彈跳力,當力的垂直分量足以克服煤粒的重力和粘力時,煤粒會被拋起。由于給煤槽的傾斜角,煤呈拋物線形跳躍前進。若煤粒較小,則表面積增加,同時表面上的粘性物質(zhì)也增加,煤中水分會聚集在粘性物質(zhì)和煤粒表面上,加之微小顆粒的煤粉,產(chǎn)生了粘性。此種現(xiàn)象,在煤粒較干時并不明顯:當含水量達到10%左右時,隨水分增加粘性迅速增長。伴隨給煤機的振動,煤粘附在給煤槽上,不僅產(chǎn)生嚴重的不均勻性塌落,而且越粘越厚,最后不能正常給煤,以至中斷。在冬季,室外煤中雪水凍結(jié)煤粒成塊,室內(nèi)融化時粘性更大,極易粘附在給煤槽上。
(三)解決方法。借用制粉系統(tǒng)熱風干燥理論,在給煤槽底部加裝一個熱風槽,槽呈漸縮形,以提高熱風流速、降低熱風出口壓力。引少量球磨機入口熱風至熱風槽內(nèi),烘熱給煤槽底部,提高煤及底板的溫度,干燥與底板接觸燃煤的表面水分,從根本上降低了粘性,保證給煤順暢。在球磨機入口負壓下,此熱風隨煤進入落煤管,繼續(xù)加熱燃煤,有效防止了球磨機因煤濕積煤、積粉自燃,提高了制粉系統(tǒng)的安全性。振動給煤機熱風運行有關數(shù)據(jù)為:熱風入口風壓2 000 Pa;熱風入口風溫220℃;熱風出口風溫90℃:給煤槽底板中部溫度75℃。由于在給煤槽上加裝熱風槽,整個系統(tǒng)折算質(zhì)量被更改,系統(tǒng)振動特性發(fā)生變化,應調(diào)整板彈簧片數(shù),以恢復其固有頻率。具體方法是:松動振動器兩端的壓緊螺栓,若電流減小、振幅增大,則應減小板彈簧的片數(shù);反之,若電流增大、振幅減小,則應增加板彈簧的片數(shù)。若增加質(zhì)量較小,也可不做調(diào)整,注意選用同樣型號的板彈簧。調(diào)整時,必須保證振動力通過給煤槽重心。
當燃煤含水量大于10%以致發(fā)生粘煤時,通以熱風可使振動給煤機恢復正常工作,保證給煤通暢,有效防止了球磨機入口積煤、積粉著火和制粉系統(tǒng)爆破,同時減少了制粉系統(tǒng)運行時間。據(jù)不完全統(tǒng)計,6臺球磨機每年可節(jié)約用電62.5萬KW.h;并且在一定程度上減輕了波浪瓦和鋼球的磨損,減少了鋼球消耗量及球磨機大修費用。可見熱通風方法可以保證制粉系統(tǒng)經(jīng)濟、安全地運行。在火力發(fā)電廠,熱風來源十分方便可靠,用熱通風方法解決振動給煤機粘煤行之有效,并且使整個制粉系統(tǒng)經(jīng)濟安全,所以此方法值得推廣應用。