張樹友
(天津天鐵冶金集團有限公司焦化廠,河北056404)
天鐵集團焦化廠1#、2#焦爐為JN60-6 型、雙聯火道、廢氣循環、焦爐煤氣下噴、高爐煤氣側入的復熱式焦爐,分別于2012 年、2013 年投產,設計產能120 萬t/年,目前全部采用焦爐煤氣加熱。2018 年4月中旬以來,1#爐4#炭化室多次發生焦餅難推現象,推焦時推焦桿震動異常,給焦化廠正常生產帶來極大的困難,后對炭化室爐底進行檢查,發現爐底磚破損缺失較多,鑒于爐底磚破損缺失較為嚴重,常規噴補、焊補等方法難以修復損壞部位,焦化廠決定對4#炭化室爐底磚全部進行更換。
原焦爐炭化室爐底磚砌筑材料為硅磚,硅磚主要成分為SiO2,SiO2在不同溫度下晶型轉化如圖1所示。在800 ℃以下,硅磚晶型轉化點較多,體積膨脹較大。實際生產中,新更換的爐底磚無法按照烘爐時的膨脹規律緩慢升溫,需要在幾個小時內由幾十度升溫至1 000 ℃左右,升溫速度過快,使硅磚內外膨脹不一致,很容易造成硅磚的破裂。
根據爐底磚所處的環境及生產需要,對比分析各種筑爐材料的特性,最終選擇抗急冷急熱性能相對較好的高鋁磚。高鋁磚的理化指標如表1 所示,能夠滿足爐底用磚的使用要求。
(1)4#炭化室在進行修復爐底前設為特殊爐號進行管理。
(2)3#、5#炭化室作為悶爐號進行管理。
(3)2#、6#碳化室結焦時間調整48 h。
(4)其他爐號結焦時間為32 h,不做調整。
(5)4#炭化室附近爐號進行出爐時,可暫停檢修作業。
2.2.1 爐溫控制標準
4#炭化室焦炭推空后,不再進行裝煤,由3#、5#炭化室進行悶爐。相關炭化室相鄰的燃燒室爐溫控制標準如表2 所示。
爐頭溫度:4#、5#燃燒室不低于900 ℃,2#、6#燃燒室不低于1 050 ℃,其余燃燒室不低于1 100 ℃。

圖1 SiO2 晶型轉化圖

表1 高鋁磚理化指標

表2 相關炭化室相鄰的燃燒室爐溫控制標準/℃
計劃4#炭化室墻面溫度降至850~900 ℃時,開始進行爐底修復。
2.2.2 爐溫調控方法
(1)對4#、5#燃燒室對應的煤氣支管孔板進行更換,改為小口徑的孔板。
(2)每4 h 測量一次4#、5#燃燒室的橫排溫度,做好記錄,根據爐溫情況,適當關小加減旋塞的開度,溫度無法下降時可將加減旋塞關閉。
(3)對應減少廢氣開閉器開度,降低吸力。
(4)爐底磚更換期間,每2 h 測量一次4#、5#燃燒室橫排溫度,實時進行調節。
(5)對除4#、5#燃燒室外的其他燃燒室增加爐溫檢查頻次。
(1)工具材料準備:假爐門、摟扒、長鏟、短鏟、送磚桿、標尺、錘子、切割機、石棉布、硅酸鋁棉板、水玻璃等。
(2)4#炭化室推空后,將上升管翻板關閉,防止集氣管荒煤氣倒流。
(3)準備新爐底磚放置于焦爐抵抗墻處。
(1)待炭化室墻面溫度降至850~900 ℃時,開始打開爐門,進行爐底磚更換修復。
(2)用硅酸鋁棉板封閉爐門(下部留出空隙),以防穿堂風,導致炭化室降溫過快,再用硅酸鋁棉板粘貼爐門兩側墻面,起到保溫作用。
(3)用高壓風槍吹掃爐底,將破損面殘渣吹掃干凈。
(4)爐底吹掃干凈后,用風鎬、鏟子拆除破損的爐底磚并清理爐底周邊殘渣,使爐底平整光滑。
(5)使用推桿將新磚通過滑道滑動碼送到爐內,由內向外碼放,保持新磚面平整規范。
(6)爐底磚碼放好后砌筑爐口底磚使之牢固,再次吹風清理掉落的石墨殘渣。
(7)馬上使用調制好的漿料從炭化室兩側向爐內底部澆筑,使爐底漿料保持水平。
(8)完工后對上爐門進行升溫。
(9)溫度升至1 000 ℃時,摘開兩側爐門并在爐底撒入一些焦粉,用推焦桿推拉爐底2~3 次,測試爐底平整光滑度。
(10)對上爐門繼續升溫,同時對碳炭化室進行空壓密封維護。
(11)打開上升管翻板,爐底磚更換修復完畢。
待4#炭化室溫度升至1 200 ℃時開始進行裝煤,第一次裝煤控制裝煤量。4#炭化室作為特殊爐號進行管理,第一個結焦時間定為48 h,以后根據爐體狀況逐步縮短結焦時間,其他爐號逐步恢復至正常結焦時間。
4#炭化室更換完爐底磚后第一推焦,焦餅成熟良好,推焦電流210 A,檢查爐底無異常。持續跟蹤4#碳化室推焦及爐底狀況,后續推焦電流降低至165 A 左右,爐底無異常。
本次爐底磚更換采用高鋁磚代替硅磚,增強了砌體在降、升溫過程中的抗急冷急熱性能。爐底磚更換修復過程中,準備工作充分,加熱制度合理,爐溫調控及時,沒有發生工藝安全事故。整個修復過程安全、快速、方便,爐底磚更換修復后,磚面平整堅固,推焦電流正常,有效解決了推焦困難問題,為同類焦爐爐體熱修提供了技術參考。