于 澤
(山西新元煤炭有限責任公司,山西 晉中 030600)
陽煤集團新元煤礦9104綜采工作面煤塵產出量較大,控制較困難,為從源頭上防塵降塵,亟需提高煤層注水效果。但由于該工作面回采煤層較松軟,孔隙率低,透水性較差,傳統的注水方式難以達到理想的濕潤煤層效果,需對煤塵顆粒間作用力做詳盡研究,提出長孔注水為主、短孔注水為輔的綜合注水鉆孔布置方式,并檢驗其注水效果。
陽煤集團新元煤礦9104綜采工作面位于礦井一水平一采區,北鄰9#煤南回風大巷,東鄰9103采空區,西鄰9105進風巷。該工作面走向長度1217.4m,傾向長度230.8m,所采煤層為9#煤,埋藏深度520~650m,傾角1~5°,煤層平均厚度3.36m。工作面布置如下圖1所示。

圖1 9104工作面布置示意圖
該工作面采用傾斜長壁后退式綜合機械化一次采全高采煤方法,頂板采用全部垮落法處理。所采9#煤層為中灰、低硫、低磷、極難選貧煤、無煙煤,煤塵具有爆炸危險性,煤層以亮煤為主,煤體滲透性差,屬較難注水煤層。該層上方賦存8#下煤層,厚度約0.3~1.0m,兩煤層間距0.5~1.3m,中間為黑色炭質較松軟泥巖,頂板以泥巖、砂質泥巖為主,底板以粉砂巖為主。
由于煤體結構疏松破碎,回采過程中極易產生大量煤塵,故具有揚塵量大、擴散速度快、人員呼吸粉塵比重高等特點?,F場實測9104綜采工作面不同空間位置處粉塵濃度見表1。盡管工作面采用了噴霧降塵措施,但效果不佳,依舊沒能解決根本性問題。

表1 9104工作面不同空間位置煤塵濃度
煤塵顆粒之間通過橋鏈狀態的液體相連接,因而產生了液橋力。煤層注水可大幅提高煤體含水率,增強煤塵間作用力,特別是顆粒間液橋力。以等徑顆粒間液橋力為例(圖2),如公式(1)所示:

式中:
γ-液體界面張力,mN/m;
θ-固液接觸角,(°);
α-液體充填角,(°);
R-顆粒半徑,mm;
r1-液橋表面半徑,mm;
r2-液橋最窄半徑,mm。

圖2 等徑顆粒間液橋
液橋的存在能夠加速顆粒融聚,而液橋含液量與液橋力的大小也存在著密切關系,如公式(2)所示:

式中:
S-顆粒間液橋含量,又稱飽和度;
VL-顆粒間液體體積,mm3;
VT-顆粒間孔隙體積,mm3。
顆粒間隨著液體體積的增加,飽和度增加,如圖3所示。當液橋充滿顆粒間縫隙時,顆粒再分離就顯得很困難,且隨著飽和度增加,原先的煤塵小顆粒融合為較大顆粒,從而不僅降低了煤塵產出量,而且加快了煤塵沉降速度,起到了重要的防治作用。

圖3 不等液體飽和度液橋形成形態
為檢驗煤層注水效果,現場選取注水前與注水后煤樣進行分析,其含水量分別為3.3%、6.7%。各取兩煤樣150g進行篩選,分別對80~120目、120~140目、150目以下煤樣進行統計,如表2。

表2 注水前后煤樣篩選質量統計
由表2可知,注水后更難篩分出更細顆粒粉塵,其中120~140目減少了69.56%,說明注水增加了煤塵顆粒間液橋力,顆粒融聚作用更加明顯。
結合以上分析,煤層注水防塵機理主要體現在以下兩大方面:
(1)濕潤原有煤塵。經注水后,煤體裂隙中存在的原生煤塵得到預先濕潤,從而失去飛揚能力。
(2)改變煤體物理力學性能。煤體由于水的侵入塑性增加,脆性減弱,受外力作用時便有許多脆性破碎變為塑性變形,從而減少了部分煤體因破碎而產生煤塵的可能性。
依據鉆孔位置、方向及長度,煤層注水鉆孔常見布置方式有以下三種:(1)長孔注水。鉆孔位置在回采巷,長度大于40m;(2)短孔注水。鉆孔位置在工作面,長度小于6m,適用于裂隙發育、透水性強煤層;(3)深孔注水。鉆孔位置在工作面,長度6~20m,適用于裂隙不發育、透水性弱煤層。
9#煤層屬于難注水煤層,故采用“長孔注水為主、短孔注水為輔”的綜合注水方式。
在9104工作面回風巷向預采煤層垂直鉆孔,鉆孔長度60m,孔直徑75mm,孔間距15m,如圖4所示。長孔注水具有濕潤范圍大、濕潤均勻、對回采干擾小等特點,可達到良好的預先濕潤效果。

圖4 順層長孔布置
在9104工作面底板起伏明顯處設立高位鉆場,在鉆場布置注水鉆孔,如圖5所示。共布置20個長鉆孔,其中1~13號鉆孔為主要鉆孔,鉆孔長度60~110m,孔直徑75mm,開孔間距0.5m,孔端間距15m,作用是濕潤工作面前方主要煤體;14~20號鉆孔為輔助鉆孔,鉆孔長度40~70m,孔直徑75mm,開孔間距0.5m,作用是彌補主要鉆孔對工作面更前方及鉆場附近煤體濕潤不充分。高位鉆孔煤層注水在巷道頂板巖層開孔,密閉性更好,封孔更容易,同時能夠利用上層頂板移動增加煤層透水性,提高注水效果,避免了順層鉆孔在煤層底板起伏時孔穿煤體較少、注水量較少的問題。

圖5 高位鉆孔布置
9#煤層平均厚度為3.36m,沿9104工作面全長垂直煤壁布置雙排注水鉆孔,如圖6所示。鉆孔長度6m,孔直徑42mm,孔間距3m。短孔注水具有操作簡單、工作量少、對工作面條件要求低等特點。

圖6 短孔布置
煤層注水后,對9104工作面不同地點粉塵濃度再次進行監測,監測結果見表3。

表3 9104工作面不同空間位置煤塵濃度
由表3可知,注水后工作面各空間位置粉塵濃度下降較大,其中回風巷粉塵濃度較未注水前下降了76.71%,下降最明顯。說明綜合注水方案能有效防治回采過程煤塵產量大、不易控制的問題,為綜合機械化采煤快速推進及生產安全提供了條件。
(1)煤層注水可提前濕潤煤體裂隙中煤塵,改變煤體原有物理力學性質,大幅降低了煤體破碎時的產塵量,并阻止了煤塵飛揚;
(2)煤層注水可充分提高煤塵顆粒間液橋力,使無數小顆粒通過液橋力積聚為較大顆粒,降低了煤塵飛揚能力,加快了煤塵沉降速度;
(3)以長孔注水為主、短孔注水為輔的綜合注水方案可有效降低9104綜采工作面煤塵產量,為工作面安全快速推進提供了重要保障。